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单管高压旋喷防渗墙在布坑水库除险加固中的应用

2015-12-16朱平火

水利建设与管理 2015年8期
关键词:单管坝基防渗墙

朱平火

(芗城区水利工程建设管理站,福建芗城 363000)

1 工程概况

布坑水库位于漳州市芗城区浦南镇布坑村西北方向约1km处,水库所在流域为九龙江北溪流域。坝址以上集雨面积0.75km2,库外引水面积3.80km2,河道全长1.18km,河道平均坡降34.80‰。水库总库容154万m3,是一座以灌溉为主、兼有供水、防洪等综合效益的小(一)型水库。

水库设计洪水标准为30年一遇。设计洪水位51.04m,相应库容150.2万m3,校核洪水标准300年一遇,校核洪水位51.24m,相应库容154万m3,正常蓄水位48.2m,相应库容110万m3,死水位36.71m,相应库容8万m3。大坝为碾压式均质土坝,坝顶高程52.5m,坝顶长度134m,坝顶宽度4m,最大坝高25.5m。

2 工程存在的主要问题及原因分析

2.1 主要问题

布坑水库于1964年10月动工,1969年8月竣工投入运行,1977年组织坝身、坝肩红土灌浆及红土—水泥灌浆,坝后坡增设人字形砌石反滤排渗,至今已运行40多年,存在一些安全隐患,如:坝顶不均匀沉陷,最大高差达0.72m;迎水坡在高程42.8~47.0m之间干砌块石护坡部分塌陷,塌陷面积约150m2;背水坡贴坡反滤层以上在高程29.0~34.0m坡段大面积渗水。

2.2 原因分析

根据布坑水库大坝工程地质勘察报告,现有大坝填土不均匀、压实度不够,大坝碾压质量较差,坝体填筑土经现场标准贯入试验及室内土工试验,坝体填筑土的干密度ρd值为1.34~1.4g/cm3,平均值为1.39g/cm3,坝体填筑土的最大干密度ρdmax为1.62g/cm3,坝体填筑土的压实度(ρd范围值与 ρdmax比值)为 82.72% ~91.36%,ρd平均值与 ρdmax比值为85.80%,低于现行《碾压式土石坝设计规范》(SL274—2001)规定。现场对坝体填筑土进行6段注水试验,根据试验成果,坝体填筑土平均渗透系数k=1.49×10-4cm/s,属中等透水,坝体防渗性能差。

根据工程地质勘探,坝基主要为全风化花岗闪长岩,坝基上下游、迎水坡及背水坡填筑土层下部分布少量粉砂层,由于大坝填筑施工质量较差,水库高水位运行时,易由该处薄弱带与坝基上下游分布的粉砂形成渗漏通道,存在渗漏问题。坝基沿坝轴线设有黏土截水槽,为倒梯形结构,深3m,底宽3m,边坡1∶1。坝基未进行帷幕灌浆,截水墙底部未按要求全部伸入相对不透水层内,未能有效地起到延长渗径的作用。

3 大坝防渗加固设计

大坝防渗采取全坝段布置,防渗墙总长154m,桩号0-010~144,防渗墙顶部高程51.3m,底部深入到相对不透水层内。防渗墙设计指标:渗透系数k≤1×10-6cm/s,渗透破坏比降大于90,28d抗压强度2.0MPa。

4 大坝防渗加固方案选择

方案一 振动沉模防渗墙+单管高压旋喷防渗墙

振动沉模混凝土防渗墙是利用强力振动原理,将空腹钢板沉入土中,向空腹内灌注混凝土,边振动边提升模板,浆液留在孔中形成单块板墙,将单板连接起来,从而形成连续的防渗板墙帷幕,有效地保证防渗墙体连续、完整、均匀、质量可靠,防渗效果较好。

由于两岸坝端岸坡较陡,施工场地窄小,振动沉模防渗墙无法施工,且不能打入坝基,所以大坝部分采用振动沉模防渗墙,两岸坝端及坝基采用单管高压旋喷防渗墙。

方案二 单管高压旋喷防渗墙

单管高压旋喷防渗墙技术是利用钻机造孔,并用高压泵将预制好的水泥浆经过高压软管输送到喷头,从喷嘴中喷射出来,冲击和切割土体,使水泥浆和土体混合,同时以一定的转速提升钻杆,从而形成防渗构筑物(旋喷呈圆柱状)。当上述个体的构筑物相邻连接胶合时即组成一道地下连续防渗墙。

两个防渗方案均能满足本工程防渗要求。方案一施工设备体积较大,施工工艺较复杂,现有的上坝道路宽度不能满足设备进场要求,需要扩宽道路,且大坝坝顶宽度4m,不能满足施工要求,须开挖坝顶0.5m,待防渗墙施工完后再回填;方案二施工方便,无需修筑施工平台,无需扩宽上坝道路,施工工艺较简单。因此,推荐方案二,即大坝采用单管高压旋喷防渗墙。

5 单管高压旋喷防渗墙施工

大坝采用单管高压旋喷桩防渗,防渗墙布设在坝轴线上游0.5m处,单排布孔,孔距0.45m,桩径0.6m,墙顶高程51.3m,墙底深入相对隔水层1m,防渗墙从左岸桩号0-0.10至右岸0+0.144总长154m,共布设342孔,最大孔深28.32m,钻孔总进尺5979m。

5.1 主要施工参数和设计要求

桩径600mm,桩距450mm,最大桩长27.15m,钻杆垂直度小于0.5%,钻孔偏斜率小于1%,浆液比重1.4g/cm3,输浆压力25~30MPa,输浆率75 ~85L/min,提升速度14~16cm/min。

5.2 主要施工机械配置

主要施工机械配置包括高压泵、钻机、钻杆和水泥搅拌机等,主要施工机械配置见表1。

表1 高压旋喷主要施工机械配置

5.3 施工程序与工艺

a.场地平整:将施工场地加以平整,确保钻机正常行走,同时挖好排浆沟。

b.测量放样:按设计要求放出各桩的中心位置,并用石灰标出桩位。

c.钻机就位钻孔:按照测放的桩位,将钻机移至桩位上,钻头对准桩位,调平机台,以线垂调整机身垂直度,垂直误差小于0.5%。

d.接注浆管:钻孔达到设计孔深后,检查各部位密封圈是否封闭,各管安装是否正常,确保正常施工。

e.喷射:喷射注浆参数达到规定值后,即可开始旋喷,喷射的水泥浆与桩端土充分搅拌后,边喷浆边反向匀速旋转提升注浆管,直到距桩顶1m时,放慢搅拌速度和提升速度,保证桩顶密实均匀,同时做好旋喷时间、用浆量、冒浆情况、压力变化等的记录。

f.冲洗:喷射施工完成后,将卸下的注浆管等机具用清水冲洗干净,防止凝固堵塞。管内、机内不得残留水泥浆,把浆液换成清水在地面上喷射,以便泥浆泵和喷射管内的浆液全部排除。

g.移机:成桩后,关闭送浆泵,移机至下一桩位进行施工。

主要施工工艺流程见下图。

旋喷施工工艺流程图

6 大坝防渗加固效果

6.1 钻孔取芯及压水试验

布坑水库大坝防渗处理后,委托检测中心对坝体进行钻孔取芯及压水试验,现场压水试验共3孔,检查12个试验段,其渗透系数试验值(3.09~6.66)×10-7cm/s,均满足不大于1×10-6cm/s的设计要求。压水试验成果见表2。

表2 大坝高压旋喷灌浆防渗墙墙体现场钻孔压水试验成果

根据芯样抗压、抗渗试验结果,高压旋喷防渗墙第89~90号孔搭接处桩号0+39.8混凝土芯样抗压强度代表值 2.9MPa,渗透系数为 3.65×10-7cm/s;第162~163号孔搭接处桩号0+072.7混凝土芯样抗压强度代表值3.0MPa,渗透系数为5.44×10-7cm/s;第229~23号孔搭接处桩号0+102.8混凝土芯样抗压强度代表值2.9MPa,渗透系数为4.71×10-7cm/s,均满足设计要求。

6.2 大坝渗流分析

高压旋喷防渗墙渗透系数采用K=1.0×10-6cm/s,计算断面采用最大断面进行渗流计算。

计算工况:

Ⅰ上游库水位为正常蓄水位48.2m,下游无水。

Ⅱ上游库水位为设计洪水位51.04m,下游无水。

Ⅲ上游库水位为校核洪水位51.24m,下游无水。

Ⅳ上游库水位为校核洪水位51.24m,降至死水位36.71m,下游无水。

经计算,大坝各工况渗流计算成果见表3。

表3 大坝加固前后各工况渗流分析

根据钻探提供的地质勘察资料,坝身压实土的临界水力坡降[J破]=0.88,允许水力坡降[J允]=0.586,加固后大坝理论单宽流量和水力坡降均满足规范要求,且比加固前小,说明单管高压旋喷防渗墙效果明显,防渗质量较好。

7 结语

布坑水库大坝高压旋喷防渗墙总进尺5979m,防渗面积2912m2,经检测大坝渗漏系数小于1×10-6cm/s。实践证明:该技术有效解决了坝体、坝基渗漏问题,且具有施工简易、防渗效果好等特点,是类似水库大坝防渗加固有效的措施之一。■

[1] DL/T 5200—2004水利水电工程高压喷射灌浆技术规范[S].

[2] 袁光裕,胡志根.《水利工程施工》[M].第5版.北京:中国水利水电出版社,2009.

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