储油罐维温技术的改进
2015-12-08宿东明李梦华孙广文陈殿军
宿东明 李梦华 孙广文 陈殿军 李 琳
(大庆油田销售储运分公司,黑龙江 大庆 163000)
一、储油罐电加热棒维温技术
嵯岗转油站末站共有两个20000m3的储油罐,冬季运行时每个储油罐采用9根电加热棒加热维温,每根电加热棒额定功率为20kW。通过实践发现此种维温技术存在如下问题。
(1)两座储油罐共18根电加热棒,末站所有加热棒正常运行情况下,月耗电量约25万kW·h,月电费为16.5万元,运行成本高。
(2)在使用过程中电加热棒故障频发。2010年更换9根电加热棒,维修电加热棒法兰垫子渗漏23余次,截至2013年10月,1#储油罐5个加热棒故障,2#储油罐4个加热棒故障,使得很难保证冬季储罐正常的生产运行。依据《SY/T5920-2007原油及轻烃站(库)运行管理规范》的“金属油罐最低储油温度应高于原油凝固点3℃”相关规定,由于本地原油凝固点温度为26℃,储油罐内原油温度最低应为29℃,而我站储油罐原油最低温度曾经达到29.37℃,接近储油罐原油的最低温度。
(3)损坏的电加热棒只能在夏季储罐检修时进行更换,同时大部分损坏的电加热棒因为与套管长时间接触已经粘连,需要清理储油罐后才可维修、更换,维修困难,而单个20000m3储油罐清理费用为33.5万元,维修成本高。
二、储油罐维温技术改进
1.改造返输流程
2013年9月,返输流程建立,由于返输流程中有相变加热炉,通过调研,对现有生产工艺流程进行改造,增加返输站内循环热油流程,可利用加热炉对原油加热,提高储罐罐温(图1)。
图1
2013年10月至2014年3月,本站停用全部电加热棒,采取返输站内循环加热技术单独维持储油罐罐温,罐温一直保持在36℃以上。
2.返输站内循环热油加热节能优化
2014年3月19日至5月20日,通过将储油罐温度控制在低温安全运行范围内(34~36℃),进一步降低燃料油消耗量来进行返输加热炉启运控制点,既能保证冬季储罐安全运行,又能节约运行成本。
(1)依据储油罐温度调节加热炉启用时间,储罐温度降低到32℃时,启动加热炉,对储油罐进行加热;储罐温度升高到34℃时,停止加热炉。
(2)为了防止热量损失,装车前12h内停止启运加热炉对原油加热(图2)。
(3)改进后冬季储油罐温度控制在32~34℃范围内,既保证储罐冬季安全运行,又节省燃料油消耗。
三、改造效益
图2
1.经济效益
(1)用能节约费用。改造前电加热棒(18根)年耗电费120.5万元,改造后返输岗年用电、油成本70.0万元,改造前后节约费用50.5万元。
(2)节约维修费用。
①节省更换电加热棒的清罐费用67万元。
②节省更换加热棒费用:额定功率20kW电加热棒市场价格为1.2万元/根,平均每年损坏4根,节约更换费用4.8万元。
2.社会效益
2014年3月19日至5月20日,利用改造后流程进一步优化节能效果,储油罐温度控制在32~34℃范围内,既降低了燃料油消耗量又能保证冬季储罐安全运行。