鄂尔多斯盆地地层水的配伍性研究*
2015-11-20徐勇王卫忠高锋博刘丝雨杨鹏辉屈撑囤
徐勇 王卫忠 高锋博 刘丝雨 杨鹏辉 屈撑囤
(1.陕西延安石油天然气有限公司;2.西安石油大学化学化工学院)
鄂尔多斯盆地地层水的配伍性研究*
徐勇1王卫忠1高锋博1刘丝雨2杨鹏辉2屈撑囤2
(1.陕西延安石油天然气有限公司;2.西安石油大学化学化工学院)
水平井体积压裂技术是致密油气藏高效开发的关键技术。为了合理地处理鄂尔多斯盆地长7采出水及避免油井水淹,通过对水质离子含量分析、失硫酸根率、结垢量和垢型的分析,研究了陕北油田长7和延10地层产出水的混合结垢性质,探索了上述混合水样回注延10地层的可行性,得出了可回注地层的长7与延10地层产出水最佳混合比例。结果表明:长7与延10地层水以8∶2比例混合时,失硫酸根率与结垢量达到最高;混合水与延10地层水以9∶1的比例混合时,失硫酸根率与结垢量为最低;经过絮凝处理的混合水悬浮物含量、含油量分别降至为1.0,2.50 m g/L,达到S Y/T 5329—2012《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》的要求。
体积压裂;致密油藏;地层水;配伍性;鄂尔多斯盆地
0 引 言
鄂尔多斯盆地三叠系长7储层属于致密砂岩储层,孔隙度小、渗透率极低,开发难度大[1]。水平井体积压裂技术可开启天然裂缝,形成人工裂缝与储层天然裂缝相结合并贯穿整个油藏的缝网系统,已成为致密油气藏高效开发的关键技术[2-3]。在鄂尔多斯盆地长7储层采用水平井体积压裂技术取得了很好的效果,压裂后单井日产量可达10 t以上[4-5]。然而在实现储层改造的同时,长7采出水的去向成为该技术顺利应用的遗留问题。
长7采出水如果直接回注,将很快导致油井水淹。为了合理地处理鄂尔多斯盆地长7采出水及避免油井水淹,通过离子含量分析、结垢量及垢型分析、混合水的失硫酸根率分析等,研究了陕北油田长7和延10地层产出水的混合结垢性质,探索了上述混合水样回注延10地层的可行性,得出了可回注地层的长7与延10层产出水最佳混合比例,为水平井体积压裂技术在鄂尔多斯盆地长7储层的应用提供了保障。
1 实 验
1.1 仪器与试剂
电子天平、烘箱、循环水真空泵(S H B-Ⅲ)、加热炉。
E D T A标准溶液、钙羧酸指示剂、氢氧化钠溶液、酚酞指示剂、甲基橙指示剂、氯化钡标准溶液。
污水分别取自新安边区块延长组长7层位采出水与延安组延10层位处理后水。
1.2 实验方法
1.2.1 水质分析
按照S Y/T 5523—2006《油田水分析方法》、S Y/ T 5329—2012《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》等相关标准对水样进行水质离子含量分析。
1.2.2 配伍性实验
按照一定比例将长7和延10地层水于40℃恒温烘箱中放置12 h后,测定混合后水中的S O2-4离子的浓度变化,以失硫酸根率最大者(结垢量最大)为地面最佳混合比例。而后将以该比例混合后的水与延10地层水混合,以失S O2-4率最小者(结垢量最低)为回注的最佳混合比例。
2 结果与讨论
2.1 长7与延10地层水的离子含量分析
依据相关标准,对长7和侏罗系延10地层水进行了离子含量分析,测定结果见表1。
从表1可知,长7和延10地层水的矿化度接近30 000 m g/L,属于高矿化度的碳酸氢钠水型。长7地层水的钙、镁等成垢阳离子含量较高;而侏罗系延10地层水的硫酸根含量较高,达到1 126.06 m g/L。
表1 长7与延10地层水离子含量分析结果m g/L
2.2 长7与延10地层水的混合结垢性质分析
长7与延10地层水混合后的失硫酸根率及结垢量测定结果见表2,混合水垢样的X-衍射分析结果见图1。
表2 长7与延10地层水混合后的失硫酸根率及结垢量测定结果
图1 混合水垢样X-衍射分析结果
由图1可知,水样混合后主要为硫酸钡和硫酸锶垢。由表2可知,当长7与延10地层水混合比例为8∶2时,失硫酸根率最高,为56.76%,而且在该混合比例下,结垢量也达到最大,为376.6 mg/L。失硫酸根率与结垢量的变化程度基本吻合。为了使回注后在地下的结垢量达到最小,就应使注入水和地层水在地面结垢最大化,尽可能在地面去除成垢离子[6]。由水质分析结果可知,长7水的成垢阳离子浓度高而延10地层水硫酸根离子浓度高,二者混合的最佳比例为8∶2。
2.3 混合水与延10地层水的混合结垢性质分析
将长7与延10地层水以体积比8∶2的混合水与延10地层水以一定比例混合后,混合水失硫酸根率及结垢量测定结果见表3。
表3 混合水与延10地层水混合后失硫酸根率及结垢量测定结果
由表3可知,长7与延10地层水以体积比8∶2的混合水与延10地层水以不同比例混合时,失硫酸根率小于9%,同时结垢量小于4.0 m g/L,说明长7与延10地层水以体积比8∶2的混合水与延10地层水是配伍的[7]。
2.4 混合水回注延10地层的可行性评价
参照以往絮凝处理经验[8],将混合水p H值调至7.5,并在搅拌状况下加入70 m g/L NaClO、80 m g/L P A C、1.0 m g/L分子量为1 200万的P A M,静置1 h后,用粒径为0.3 m m、厚度10 cm的石英砂过滤后,水质测定结果见表4。
表4 絮凝处理前后水质测定结果
由表4可知,经过絮凝处理后的混合水的悬浮物含量为1.0 m g/L、含油量为2.50 m g/L、腐蚀速率为0.028 8 m m/a,SR B与T G B含量均为10个/m L,均达到S Y/T 5329—2012《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》。
3 结 论
①长7与延10地层水的矿化度接近30 000 mg/L,属于高矿化度的碳酸氢钠水型。
②长7与延10地层水以8∶2比例混合时,失硫酸根率与结垢量达到最高,分别为56.76%和376.6 mg/L;混合水与延10地层水以9∶1的比例混合时,失硫酸根率与结垢量为最低,分别为1.19%和0.33 m g/L。
③经过絮凝处理的混合水悬浮含量、含油量分别由处理前的2.0,6.67 m g/L降至处理后的1.0,2.50 m g/L,达到S Y/T 5329—2012《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》的标准。
④该研究为水平井体积压裂技术在鄂尔多斯盆地长7储层的应用提供了保障。
[1] 薛永超,田虓丰.鄂尔多斯盆地长7致密油藏特征[J].特种油气藏,2014,21(3):111-115.
[2] 张矿生,王文雄,徐晨,等.体积压裂水平井增产潜力及产能影响因素分析[J].科学技术与工程,2013,13(35):10475-10480.
[3] 魏子超,綦殿生,孙兆旭,等.体积压裂技术在低孔致密油藏的应用[J].油气井测试,2013,22(4):50-52.
[4] 石道涵,张兵,何举涛,等.鄂尔多斯长7致密砂岩储层体积压裂可行性评价[J].西安石油大学学报(自然科学版),2014,29(1):52-55.
[5] 李宪文,张矿生,樊凤玲,等.鄂尔多斯盆地低压致密油层体积压裂探索研究及试验[J].石油天然气学报,2013,35(3):142-146.
[6] 屈撑囤,马云,谢娟.油气田环境保护概论[M].北京:石油工业出版社,2009.
[7] 宋绍富,屈撑囤,张宁生.哈得4油田清污混注的结垢机理研究[J].油田化学,2006,23(4):310-313.
[8] 张晓龙,张煜,屈撑囤,等.长庆油田池46联合站采油污水回注处理实验研究[J].环境科学与技术,2011,34(3):93-97.
10.3969/j.issn.1005-3158.2015.05.004
1005-3158(2015)05-0011-03
2015-05-05)
(编辑 王蕊)
国家自然科学基金(21376189);西安市科技计划项目(C X Y1435(5))。
徐勇,2006年毕业于西安石油大学油气田开发专业,硕士,高级工程师,现在陕西延安石油天然气有限公司从事油气田开发工艺技术研究与管理工作。通信地址:陕西省西安市未央区凤城四路长庆科技楼,710018