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3号汽轮机振动超标原因分析和解决办法

2015-11-12秧未天津石化热电部天津300271

化工管理 2015年15期
关键词:轴颈联轴器端面

秧未(天津石化热电部,天津 300271)

3号汽轮机振动超标原因分析和解决办法

秧未(天津石化热电部,天津 300271)

通过分析3号汽轮机检修数据,并结合振动状态监测结果,分析出3号汽轮机振动超标的原因,并提出解决办法。

汽轮机;振动;联轴器;瓢偏值

天津石化热电部3号汽轮机原为武汉汽轮机厂CB25—90/ 41/13型单缸冲动抽汽背压式汽轮机,因节能需要于2013年3月本体部分更换为杭州汽轮机厂B17-8.83/4.2(HGS71/40)型单缸反动式背压汽轮机。该机自2013年3月底改造后试运以来,振动及#2瓦温度一直超标,虽公司多次组织专家诊断、检修处理、甚至发电机转子在线做动平衡,效果仍然不佳,目前该机仍带病运行。本文认真梳理3号汽轮机检修数据并结合振动状态监测结果,分析出振动超标的原因并提出解决办法。

1 检修数据分析

两根转子通过刚性联轴器连接后,由于#2、3瓦处轴颈相距较近,考虑机械加工误差,#3瓦扬度值应在0.10-0.15mm/m,而实测值为0.25 mm/m,可推断出对轮端面出现了瓢偏。电机转子较长而且较重,材质为优质碳钢,汽轮机转子较短且轻,材质为优质合金钢,在相同外力作用下,显然发电机转子先受损。对轮直径为610 mm,发电机对轮端面到#3瓦轴颈中心距离为650 mm,可估算出瓢偏值在10丝左右。

是什么力使发电机转子在联轴器处的轴头发生弯曲、对轮端面瓢偏值超标呢?

在检修中,取出下瓦检查时,为了赶工期或为了省事,在不解开联轴器螺栓的情况下,常在所修的轴瓦处将轴颈用天车吊起一定高度,然后将瓦取出。以检修#4瓦为例,在#4瓦附近将大轴通过钢丝绳用天车吊起时,由于两个转子为一刚性轴,则大轴将会以#1瓦为支点逐渐抬高,由相似三角形性质可求出#4瓦轴颈分别抬高50、40、30丝时,#2、3瓦轴颈的抬高值。计算过程如下:

设#1-#4瓦轴颈抬起值分别为h1、h2、h3、h4,则h1=0,

h2÷h3=2916÷(2916+1425)=0.67,

h2÷h4=2916÷(2916+1425+5760)=0.29,

当h4=50,40,30丝时,可求出h3、h4,见表1,单位均为丝(0.01mm)。

表1 各轴颈抬高值

#1、2、3瓦顶部间隙在0.35-0.60 mm,以上抬起值理论上可能。由于整根转子自身重力作用会产生一定的静弯曲,实际数值应偏小。但用天车起吊转子,抬起值不好控制,极容易出现抬起值较大的情况。

从上表可以看出当#4瓦轴颈抬起某值时,会使#2、3瓦失去支撑作用,整根大轴的重量将由#4轴颈处的钢丝绳和#1瓦承受,为方便计算,可将大轴简化为一简支梁,上部分别受各自转子重量的均布荷载,发电机转子重心在#3、4瓦重心间距的中点,汽轮机转子的重心在#1、2瓦中心间距的中点。

P2=16t,P1=5.25t,

换算为牛顿有,P2=16×1000×9.8=156800N,P1=5.25×1000× 9.8=51450N,

∑MB=0有,2880×P2+(5760+1425+2916÷2)×P1=V1×(2916+ 1425+5760)

V1=(2880×156800+8643×51450)÷(2916+1425+5760)= 88730 N,

整根转子最薄弱点在发电机转子对轮根部,该处轴颈直径为270mm,距#1瓦中心4058mm,该截面与#1瓦间转子受自重均布荷载作用。取该横截面形心O为矩心,发电机转子联轴器(含轴头、螺栓、螺母)质量为492Kg,由静力平衡方程

∑Mo=0有,M=V1×4.058-51450×(4.058÷2)=88730×4.058-(51450+492×9.8)×2.029=245891N·m

该处圆的抗弯截面模量WZ=(π·d3)÷32=(3.14×0.273)÷32= 1.93×10-3,

该横截面上的弯曲应力为

δ=M÷WZ=245891÷(1.93×10-3)=127MPa

查阅厂家资料,转子材质为优质碳钢,其基本许用应力值为140 MPa,计算出该截面的弯曲应力小于基本许用应力值,为什么还会出现变形呢?

以下原因仍可能使该轴颈变形:

(1)#3机发电机转子曾于2004年返武汉汽轮发电机厂检修轴颈,原厂家发现联轴器端面瓢偏值严重超标、达22丝,自联轴器根部,轴头出现弯折。经电厂专业人员确认后厂家加工端面使瓢偏值正常。该截面出现过变形,强度降低。

(2)各瓦及轴承座油档间隙较小,顶部间隙为20丝左右。当#4瓦处轴颈抬起过高时,会使转子在#3瓦轴承座油档处受阻力,加大计算截面处的应力,使其超出许用应力而受损。

(3)轴颈加工时留下伤痕或材料自身存在缺陷,均会使截面强度降低。

联轴器瓢偏值超标后,以其为基准找两转子中心,虽对轮中心对正很好,两转子中心仍会偏差较大。

2 #3机运行状况

2014年4月29日,#3机检修后启动,代负荷后#4瓦水平振动升高、最大达6丝、垂直振动也达4丝,#1瓦轴振在50μm以下,#2瓦温度88℃。

5月8日,发电机转子在线做动平衡。做完动平衡后,#4瓦水平振动下至3丝,#1瓦轴振上升到98μm,而且低负荷时可达102μm,#2瓦温度也上升至93℃左右。8月9日,#1高调门伺服阀故障,不得不关停该阀、开大其余阀门,机组#1瓦轴振下降至53μm,#2瓦温度也下降至88℃左右,目前该机以此状态运行。

振动频谱以1倍频为主,为中心不正特征。

机组长期以此状态运行,会加大转子疲劳受损,缩短其使用寿命。

3 振动原因分析

从检修数据和振动特征综合分析,判断该机组振动异常的原因是转子中心不正,而联轴器找中心时外圆和张口均在2丝以内,造成转子中心不正的主要原因是联轴器端面产生瓢偏。

4 解决办法

(1)#3机应安排一次检修,检查各瓦正常后,测量发电机转子联轴器端面瓢偏值,如其超标,应判定为联轴器轴头又发生弯曲。可尝试加工专用测量工具,联轴器找正时,端面找正以# 3瓦轴颈为基准找汽轮机联轴器端面,外圆找正以汽轮机联轴器为基准找发电机#3瓦处轴颈外圆,找好中心后,在对轮张口处加合适的不锈钢垫片后上紧对轮螺栓。由于测量精度受专用工具刚度影响较大,能否成功难以断定。最彻底的解决办法是转子返厂进行精密测量后加工联轴器端面,使瓢偏值正常,再做动平衡。按以上处理后,联轴器螺栓孔需重绞,并重配螺栓。

(2)应修订检修规程,加入以下规定:对于刚性或半挠性汽轮发电机转子,联轴器螺栓未解开时,严禁抬起转子联轴器远端的轴颈。

5 结语

#3汽轮机于10月初停运检修,测出发电机转子对轮瓢偏值达12丝,发电机转子返厂检修后,机组各瓦振动达到优秀标准。

[1]陈维新.工程力学[M].北京:高等教育出版社,1997.

秧未,高级工程师,本科,现从事热电厂设备管理工作。

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