G120变频在高炉转鼓系统中的应用
2015-10-08苏东洪
苏东洪
【摘 要】近几年,变频技术飞速发展,特别是G120变频技术发展日趋完善,应用也越来越广。由于其成本低、易维护、高过载能力等优点,现在的高炉上料多采用交流传动系统。本文从控制要求、系统设计、系统调试、常见故障等几方面来讨论。
【关键词】G120变频;高炉;转鼓
0 引言
高炉炉渣处理可分为干渣和水渣处理两种,我司采用嘉恒法水渣处理方法。高炉火渣从渣沟进入粒化器,被高速旋转的粒化轮机械破碎,并沿切线方向抛出,同时受粒化器内高压水射流冷却及水淬作用形成水渣产品,随后渣水混合物经过粒化轮通道进入脱水器系统,脱水后由皮带运至渣场存放。
若转鼓速度过高,会导致成品渣脱水不充分,含水率高,影响渣子质量;若转鼓速度过低,会导致成品渣堆积使转鼓过载,以致堵渣,而工作人员清理转鼓非常困难。而转鼓系统又易受设备磨损 、堵塞等影响。选择一种稳定可靠的调速设备成为必然。西门子G120变频为满足具有高性价比和节省空间的要求而设计的变频器,同时它与同类相比相同的功率具有更小的尺寸,并且它安装快速,调试简便。
1 变频选型
G120典型配置有功率模块,控制单元和基本操作面板3个单元组成。而考虑变频与电机需采用长的电机电缆时,加输出电抗器。配置如下(表1):
2 控制方案及主要调试参数
主控室距现场有一定距离且检修及应急处理时需了解设备周边情况,设一操作箱用于机旁手动控制。正常生产时,上位机操作,走DP通讯控制。操作箱转换开关打至机旁位置时,变频端子5和9不通,命令参数采用第0套。当打至PLC位置时,变频端子5和9接通,命令参数切换到第1套。其主要参数及说明见下表(表2):
2.1 端子控制
操作箱打至机旁,变频端子6和9接转换开关启动信号,P702.0设为1。其频率有操作箱上电位计接变频AI1通道给定。端子控制设计为纯电气控制。
2.2 通讯控制
S7-300通过PROFIBUS PZD通信方式将控制字1(STW1)和主设定值(HSW)的发送至变频器,变频器将状态字1(ZSW1)和实际频率(HIW)发送到S7-300。
G120常用控制字如下:
047E(16进制) - OFF1停车
047F(16进制) - 正转启动
0C7F(16进制) - 反转启动
04FE(16进制) - 故障复位
主设定值(HIW):P2009=0,变频器接收十进制有符号整数16384(4000H十六进制)对应于100%的速度。
变频硬件组态见下图(图1):
PLC I/O地址与变频器过程值(表3)
其控制程序及调试步骤如下(图2、图3):
1)启动变频器:首次启动变频器需将控制字1(STW1)16#047E写入PQW288使变频器运行准备就绪,然后将16#047F写入PQW288启动变频器。
2)停止变频器:将16#047E写入PQW288停止变频器。
3)调整电机转速:将主设定值(HSW)十进制写入PQW290,设定电机频率。
4)读取PIW304和PIW306分别可以监视变频器状态和电机实际频率。
3 结束语
系统自2011年投产以来,变频控制系统表现出良好的适用性、可靠性。整个系统能够方便、灵活地满足生产工艺要求,减轻了工人的劳动强度,保证了高炉正常生产,为高炉生产效益奠定了坚实的基础。
【参考文献】
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[2]桂峰.高炉上料系统的数据流[J].冶金动力,2008(2).
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[责任编辑:汤静]