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含镍30%铁锰白铜大口径拉制管材的研制

2015-09-19狄大江何晓明黄路稠

有色金属加工 2015年2期
关键词:铜管铸锭外径

狄大江,何晓明,黄路稠

(1.浙江海亮股份有限公司,浙江诸暨311835;2.广东佛山市华鸿铜管有限公司,广东 佛山528234)

含镍30%的铁锰白铜较BFe10-1-1具有更优越的耐海水冲刷腐蚀性能、力学性能和高温下优良的机械性能,广泛用于造船、电力、海水淡化、海洋工程和石油化工等行业。主要用来制造冷凝器、蒸发器、热交换器、海水淡化装置、海水管道装置和高强度耐蚀件。

近年来,舰船和发电用BFe30-1-1铜镍合金冷凝管生产工艺的研究[1-3],取得了显著效果,并获得广泛应用。采用挤压→轧管→圆盘拉伸→圆盘刃模扒皮→倒立式盘拉→联合拉拔机(圆盘变直条拉伸)→退火,生产BFe10-1-1白铜冷凝管材的研制工艺[4],获得突破性进展,大幅度提高了生产效率和成品率,降低了生产成本。舰船海水管道装置用BFe10-1-1大口金薄壁管材的研制[5-6],早已研制成功并实现国产化。

然而,由于含镍30%的铜镍合金其高温和室温变形抗力较BFe10-1-1高得多,挤压、拉伸难度大。尤其是舰船海水管道装置和海洋工程用BFe30-1-1大口径白铜管材的研制起步晚,国内尚未见到有关含镍30%的铜镍合金外径大于Φ168mm的挤压管和外径大于Φ133mm的拉制管材的报道。

鉴于我国目前海洋强国战略的需要,研制舰船海水管道装置和海洋工程用BFe30-1-1大口径白铜管材,迫在眉睫。

1 研制目标

1.1 研制产品(表1)

表1 研制产品表Tab.1 Product development specification

1.2 主要技术质量指标

产品的外形尺寸及尺寸允许偏差符合GB/T 1527的要求,其它各项技术质量指标符合GB/T 8890的要求。BFe30-1-1大口径白铜管材主要技术质量指标见表2。

表2 研制产品主要技术质量指标Tab.2 Main technical indicators for product development

2 研制工艺及研制结果

2.1 研制工艺

BFe30-1-1大口径管材的研制工艺及主要技术要求见表3、表4、表5。

表3 研制产品生产工艺(Φ133mm×3mm)Tab.3 Product development process(for Φ133mm ×3mm tube)

表4 研制产品生产工艺(Φ108mm×3mm)Tab.4 Product development process(for Φ108mm ×3mm tube)

/mm制头、芯头控制空拉 Φ122×3 拉模Φ122mm,衬芯Φ工序名称 工序规格/mm 工艺参数 延伸系数 锯切长度116mm 1.092 -衬拉 Φ108×3 拉模Φ108mm,衬芯Φ102mm 1.133 -矫直、定尺、整理 Φ108×3 清除管端毛刺及铜沫,内外表面除油 - 6000成品光亮退火 辊底式网带炉 温度:1区750℃,2、3、4区770℃;速度:20Hz - -包装入库 Φ108×3-

表5 研制产品生产工艺(Φ89mm×3mm)Tab.5 Product development process(for Φ89mm ×3mm tube)

2.2 研制结果

采用[俄л·в·普罗卓洛夫]挤压力计算公式P=π/4(D02-d02)CLnλ(1+f× L/D0)Zσb[7];式中,D0、d0、L0分别为挤压筒内衬内径、穿孔针外径和填充后铸锭长度;计算 BFe30-1-1空心铸锭 Φ250.5/Φ153.6mm×420(500)mm挤压Φ168mm×8mm的挤压力,计算结果见表6。

BFe30-1-1挤压Φ168mm×8mm大口径白铜管坯研制结果见表7。

表6 挤压力计算结果Tab.6 Results of extrusion force calculation

表7 铜管坯研制结果Tab.7 Results of the development of copper-nickel billet

Φ133mm×3mm BFe30-1-1大口径白铜管拉伸工艺及拉伸力计算结果见表8。

表8 拉伸工艺及拉伸力计算Tab.8 Drawing technology and drawing force calculation

BFe30-1-1拉伸 Φ133mm ×3mm、Φ108mm ×3mm、Φ89mm×3mm大口径白铜成品管,经精整、成品退火并按GB/T 1527-2006标准检验,管材的各项技术质量指标均达到标准要求。

3 讨论与分析

分析各牌号铜合金的合金特性,含镍30%的铁锰白铜的固相点为1172.6℃,不但是高温变形抗力和室温变形抗力最高的合金之一,与模具的亲和力(粘结模具的能力)也是最大的。

鉴于该合金的特性,研制大口径白铜管,热挤压时需要较高的锭温和大吨位挤压机;冷加工拉伸也需大吨位的拉伸机以及高硬度、高耐磨的拉伸模具才能实现金属的加工变形。这就是研制BFe30-1-1大口径白铜管的瓶颈和关键所在。

(1)由表 6 可知,BFe30-1-1 Φ168mm ×8mm 大口径白铜管坯最大挤压力约为34 MN。而根据表6、表7,该油压机主柱塞直径118cm、系统压力28 MPa,其主柱塞产生的额定挤压力为30.62 MN,该油压机的能力显然不足。

由表7可知,锭长500 mm、锭温1040℃时,挤压力超过35MN,挤不动;而锭温超过1090℃时,则因铸锭温度偏高,挤出管坯头部出现裂纹。这是因为BFe30-1-1的固相点为1172.6℃,铸锭测温点的温度达到1100℃,局部锭温已超过其固相点温度。由于该油压机的能力不充分,致使在挤压过程中锭温低于1040℃时压机挤不动,锭温高于1090℃时挤出管坯产生裂纹,把可挤压的铸锭温度限制在1050~1090℃这一较窄的范围内,增加了工艺操作的难度;

(2)该研制工艺采用斜底天然气加热(预热)+感应加热炉组合加热方式加热铸锭,先将铸锭在斜底天然气加热炉加热至约600℃(预热),再转入感应加热炉快速加热至工艺规定的温度并保温。这样既保证了锭温的均匀性又减缓了铸锭的表面氧化,缩短了铸锭穿孔时间,减缓了因铸锭冷却引起的高温变形抗力升高,确保挤压过程稳定。

研制过程中出现过铸锭在感应加热炉中,因瞬时局部锭温度过高(超过合金的固相点温度),两个铸锭断面粘连的问题。为提高铸锭加热锭温的均匀性,防止两铸锭断面粘连,铸锭在感应炉加热过程中,当锭温达到设定温度时,采取断电降低表面温度 →升温至设定温度→断电降低表面温度→升温至设定温度的操作方法,提高加热锭温的均匀性;

(3)产品研制初期,为降低生产成本,拟采用拉伸过程连续拉伸不退火的拉伸工艺。研制过程中由于出现挤压模模孔磨损,挤压管坯壁厚增厚;拉伸道次加工率偏大;硬质合金模质量欠佳;拉伸过程润滑不良等问题,致使在拉伸第三道次时,出现拉伸模孔硬质合金被拉碎。

表8数据表明,拉制工艺的头四道次拉伸力均已接近拉伸机的额定拉力500kN,所以道次加工率不宜过大。另外两次软化退火间的总加工率不宜超过50%。否则,将使拉伸难以进行。

针对以上问题及BFe30-1-1白铜合金室温变形抗力高和与模具亲和力(粘结模具的能力)大的特点,为保证实现稳定的拉伸过程,该研制工艺采用,适当降低道次加工率,减小道次拉伸力;用石墨乳作为拉伸的润滑剂,强化拉伸过程中的润滑,达到润滑剂与模具的润滑和冷却降温作用;控制两次退火间的加工率;用小道次加工率、石墨乳强化润滑技术,实现了多道次连续拉伸,最大限度减少了中间再结晶软化退火次数;

(4)BFe30-1-1室温变形抗力大且与模具亲和力(粘结模具的能力)强,拉伸模和拉伸芯头材质须采用硬质合金,否则拉伸将难以进行。用钢质模具拉伸BFe10-1-1大口径白铜管时,拉出距前端4m时拉伸力仅200kN,但继续拉伸拉伸力剧增至320kN,铜管被拉断。检查拉伸模和拉伸芯头,发现拉伸芯头工作部分脱铬粘铜且芯头的机体因高温摩擦损坏。

采用硬质合金拉伸模和拉伸芯头价格高昂,为减少拉伸模具的数量,研制采用树枝状拉伸工艺。该拉伸工艺可减少拉伸模和拉伸芯头及不必要的模具和库存量;

(5)研制初期,拉制管材外径尺寸超差严重(圆度超差)。针对这一问题,对BFe30-1-1Φ133mm×3 mm成品拉伸后各工序进行剖析(表9),拉伸后铜管测量的最大外径与最小外径差为0.67 mm;铜管从拨料杆落入落差为1m多的落料框,测其最大外径与最小外径差为1.6 mm。分析原因主要是近100 kg的铜管从落差为1m多的高度落下,管材受到重力撞击变形所致。将同一支铜管吊至带锯上锯切,其圆度值增至3.1mm,其原因主要是带锯锯床的加紧装置夹扁所致。针对上述问题,将落料框改为可升降的落料框,减小了落差和铜管的圆度值;带锯锯床夹紧装置的加紧板由平面改为曲面,增大了加紧板与铜管的接触面积,从而减小了铜管锯切时的锯切变形。

表9 冷加工工序管材外径尺寸的影响Tab.9 Comparison of tube outer diameters in various cold working processes

4 结论

(1)该研制工艺稳定、可靠,研制的BFe30-1-1大口径拉制管材的各项技术指标,达到了客户及标准的要求,实现了BFe30-1-1白铜大口径管材的批量生产;

(2)斜底天然气加热(预热)+感应加热炉组合加热方式加热白铜空心铸锭,可提高铸锭表面与铸锭中心层的均匀性,缩短铸锭穿孔的时间,减少因铸锭温降引起变形抗力升高,导致难挤压情况的发生;

(3)BFe30-1-1大口径管材的研制,应用小道次加工率和石墨乳强化润滑技术,实现了多道次连续拉伸,最大限度减少中间再结晶软化退火次数;

(4)产品研制表明,采用可升降的落料框和锯切装置的曲面夹紧板,对提高大口径铜管的外径精度是行之有效的。

[1][1]陈凯.优质BFe30-1-1白铜管材生产工艺的研究[J].铜加工,1988,(1):73.

[2]周用达.60万千瓦火力发电机组用冷凝管生产概述[J].铜加工,1992,(1):120.

[3]王曾权.论BFe30-1-1冷凝管生产工艺及其改进的途径[J].铜加工,1996,(1):64.

[4]刘关强.超长白铜冷凝管生产工艺研究[J].铜加工,2007,(2):21.

[5]狄大江.舰用BFe10-1-1大口金薄壁管材的研制[J].铜加工,1999,(4):15.

[6]狄大江.用微变形拉制法生产软态BFe10-1-1管材[J].铜加工,2002,(1):15.

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