新制储液器噪声模态计算分析与验证
2015-09-10褚伟彦黄波
褚伟彦,黄波
(上海日立电器有限公司 上海 201206)
前言
目前空调市场竞争日益激烈,压缩机市场不断出现供过于求的情况,特别是空调与各厂家压缩机机种的前期匹配更加白日化。空调厂家在新机型与压缩机的匹配过程中,不但对压缩机结构、制冷量、储液器容积等方面提出要求,而且对噪音的峰值现象也提出了更高要求。为了及时应对竞争市场上客户对噪音问题的反映,所以设计了 3个储液器的方案进行噪声计算分析及评价,并最后确定实施方案解决问题。
1 问题调查
1.1 确定分析方法
运用Virtual.Lab Acoustics的声学仿真计算空腔模态和ANSYS Workbench仿真计算结构模态相结合的方法,来计算储液器的空腔与结构模态解决问题,最后加以试验验证效果。具体分析思路如下图1所示:
1.2 量产储液器调查
1)首先建立量产品储液器的空腔与结构模型,如下表1所示:
表1 量产品储液器的空腔与结构模型
2)量产品储液器的空腔模态进行仿真计算,计算结构如下表2所示:
表2 量产储液器空腔模态计算结果 单位Hz
3)量产品储液器的结构模态进行仿真计算,计算结构如下表3所示:
表3 量产品储液器的结构模态仿真计算结果 单位Hz
4)量产品储液器模态仿真计算汇总,如下表4所示:
表4 量产品储液器模态仿真计算对比 单位Hz
5)小结
从仿真计算结果来看,量产储液器结构模态在548.7Hz频段有一阶模态存在。与空调厂家反映的频段相吻合,推断与噪声产生的原因可能性较大。为了改变其在500Hz中心频段的模态分布,需要进行结构改善进行优化设计。
2 储液器对策方案设计
1)提出对策方案,如下表5所示:
表5 提出对策方案
2)对各个优化设计方案建立模型,如下表6所示:
表6 储液器各个方案空腔与结构模型
3 新储液器方案的计算分析
3.1 新方案的计算
1)各方案空腔模态计算,如下表7所示:
表7 各方案空腔模态计算 单位Hz
2)各方案结构模态计算,如下表8所示:
表8 各方案结构模态计算 单位Hz
3)各个方案储液器模态仿真计算汇总,如下表9所示:
表9 各个方案储液器模态仿真计算汇总 单位Hz
3.2 各方案的分析
① 除批量方案外,其它新方案在 500 Hz以下低频频段均无空腔模态出现。
② 低频段 315 Hz批量品存在一阶空腔模态,方案二和方案三都存在一阶结构模态,只有方案一没有,在这一频段方案一较好。
③ 低频段400 Hz频段处,批量方案有一阶403.0 Hz结构模态,方案一有一阶394.1 Hz结构模态,方案二和方案三在此频段模态下移至315 Hz,它们分别为351.1 Hz和320 Hz。相比之下在这一频段方案二与方案三较好,方案一与批量模态相距9Hz左右。
④ 在关注的500 Hz频段处,批量方案有一阶548.7 Hz,方案二有两阶535.1 Hz、545.1 Hz,方案三有两阶512.2 Hz、524.9 Hz。只有方案一有一阶476.0 Hz,而且距离批量品一阶548.7 Hz模态较远,相对较好。
4 定型方案验证
在全消声室中进行整机的量产储液器与方案一储液器的测试对比。如下表10所示:
表10 改善前后噪声结果对比
5 结论
①从方案一的结果来看,在1/3倍频程500 Hz频段上,噪声X方向下降7分贝,Y方向下降2.8分贝。在量产品基础上拉高筒体,使原有的一阶548.7 Hz模态变为476.0 Hz,起到了降低这一频段噪音的效果。对于方案一的改善结果,空调厂家方面已经认可。
② 从方案二来分析,它在方案一的基础上,上下筒体变为小孔内径。有两阶模态535.1Hz、545.1 Hz。没有远离批量品的一阶548.7Hz 模态。这对今后的设计上也有所借鉴,改变储液器上下筒体变为小孔内径,对储液器的结构模态几乎起不了太大的作用。
③ 从方案三来分析,它在方案二的基础上,筒体减短。有两阶模态512.2 Hz、524.9 Hz,虽然从结果上来看相比方案二较好,但是相对批量品模态较近不如方案一的结果,所以不是最优先方案。但是这种组合消音方案在今后的设计上可以尝试使用。
[1] 王佐民,噪声与振动测量,科技出版社.
[2] 陈克安、曾向阳、李海英,声学测量,科技出版社.
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