甲基叔丁基醚脱硫技术的工业应用
2015-08-21张征
张 征
(武汉金中石化工程有限公司,武汉430223)
甲基叔丁基醚(MTBE)工业上主要以炼油或化工液化气的混合碳4组分为原料,与甲醇作用生产MTBE产品。由于炼油碳4组分中有一定含量的硫化物,故以炼油混合碳4为原料生产的MTBE产品硫含量较高,一般低的质量分数0.1×10-3~0.2×10-3,高的可达2×10-3~3×10-3。随着环保要求的不断提高,车用汽油的硫含量指标越来越严。目前在北京、上海、广州等城市,车用汽油硫的质量分数要求小于50×10-6。而国V排放标准的实施,汽油的硫的质量分数量要求进一步降低到10×10-6以下。另外,作为化工原料时,MTBE的硫也要求低于5×10-6。作为清洁汽油的调和组分,加入的MTBE质量分数一般在10%~20%,因此将MTBE中硫的质量分数降低到10×10-6以下是非常必要的。
某石化公司MTEB产品总硫的质量分数0.08×10-3~0.14×10-3。为使出厂汽油的硫含量达到国IV或国V标准,利用290 kt/a气分装置闲置的设备,采用萃取蒸馏工艺对MTBE装置进行改造[1]。
1 背景及装置概况
该公司以加工南阳、江汉原油为主,同时加工部分海洋油、进口油、鲁宁管输油和少量新疆油。2009年将闲置的100 kt/a气分装置改建成了55 kt/a的MTBE装置,该装置处理混合碳4原料160 kt/a,仍有约140 kt/a含异丁烯混合碳4作为燃料出厂。为充分利用资源,2010年又将MTBE装置进一步至1 000 kt/a。
在长期生产过程中,MTEB产品总的质量分数一直在0.08×10-3~0.14×10-3徘徊,而MTBE作为清洁汽油的调和组分,其总硫含量的高低直接影响汽油产品质量。为了降低出厂汽油的硫含量,使汽油指标达到国IV或国V标准,在经过充分论证的基础上,决定利用290 kt/a气分装置闲置的设备,采用萃取蒸馏工艺对MTBE装置进行改造。
改造规模按处理MTBE原料100 kt/a设计,同时考虑今后扩能,故在设计中也充分考虑到装置高、低负荷运转的情况,操作弹性为50%~110%。2013年12月年建成并开车成功。
2 工艺特点及设计参数
2.1 工艺特点
炼厂液化气经过脱硫精制后,MTBE原料的硫含量显著降低,MTBE中硫的质量分数可以降低到10×10-6~150×10-6[2]。但由于MTBE生产过程中原料中的硫几乎全部富集到MTBE产品中,所以要生产总硫的质量分数小于10×10-6的MTBE产品,液化气精制后要求总硫的质量分数至少小于2×10-6,最好应小于10-6。而工业上要实现如此精密的脱硫要求,难度很大,费用极高。
低含硫MTBE生产方法以含硫的MTBE为原料,采用热进料方式进入到分馏塔的中部,汽化的MTBE经塔上部精馏,在原料进塔前向原料中加入防焦溶剂,防焦剂具有防止结焦的功能,又具有萃取功能。防焦溶剂的量主要与进料MTBE的硫含量的高低有关,硫含量越高则加注量越大,低硫MTBE汽相产品从塔顶部出去;未汽化的MTBE向下流动时被逐渐汽化,到塔底MTBE基本全部汽化,硫化物和其他重组分及少量MTBE从塔底抽出。分馏塔顶排出的低硫MTBE汽相产品冷却至54℃,全部变为液相,液相产品一部分送回塔顶做回流,塔顶回流量根据产品MTBE的硫含量调整,硫含量偏高时可适当调大回流量,硫含量较低时降低回流量,以减少能耗,其余作为低硫成品送出装置。塔底排出的硫化物和其他重组分及少量MTBE进行再加热,尽量使MTBE全部汽化,并使部分重组分汽化,返回塔底部,为分离塔下部提供汽相负荷[3]。
在原料进塔前向原料中加入防胶溶剂,防胶溶剂的量主要与进料MTBE的硫含量的高低有关,硫含量越高则加注量越大。
为了降低投资,设计利用了290 kt/a气分装置脱戊烷部分闲置的设备,结合利旧设备具体情况,采取了如下措施:
1)采用萃取蒸馏技术,进一步保证MTBE质量;
2)在原料进塔前向原料中加入防胶溶剂,避免了原料因塔底热源温度过高而结焦;
3)萃取塔底重沸器采用1.0 MPa蒸汽减压,作为0.3 MPa乏汽补充,保证了塔底热源;
4)重要机泵采取了变频技术、运行信号引入DCS控制室适应了装置处理量的变化,保证了操作平稳;
5)采用“一种低含硫甲基叔丁基醚的生产方法”专利技术[4];
6)塔顶压力控制采用了分程压力调节控制方案;塔顶回流采用了单流量控制调节;塔顶回流罐采用了热旁路压力调节控制方案,塔底重沸器温度采用了蒸汽流量-塔底温度串级调节;
矿粒在螺旋槽内分选主要受水流运动特性影响。在弱紊流作用下矿粒在螺旋溜槽内松散和分层。重颗粒集中在下层,并与槽体接触,在上部物料的压力下,其运动阻力大;而处在上部流动层的轻颗粒所受阻力较小,因此增大了上下层之间流动速度差。轻矿物颗粒位于纵向流速高的上层流中,所受离心力较大,同时受到横向环流给予的向外的流体动压力,这两种力的合力大于颗粒的重力分力和摩擦力,所以轻矿物颗粒向槽的外缘移动;与之相反重矿物颗粒富集于内缘。矿粒在螺旋面上的分带如图4所示[9]。
7)按密闭排放要求布置设备,保证开停工时高位设备靠位差排残液至低位罐,再用泵送出装置,保护了环境;
8)高硫组分直接进重油催化装置提升管,避免进加氢装置影响加氢催化剂的活性。
2.2 改造内容
1)利用原290 kt/a气分装置闲置的脱戊烷塔改造为萃取蒸馏塔(含塔盘堵孔)。该塔内设塔盘48层浮阀塔盘,但该塔径偏大,故塔盘堵孔是设计关键所在,将直接影响萃取蒸馏脱硫效果。经计算,将1#~21#塔盘每层塔盘的161个浮阀(开孔率7.5%)堵孔76个,开孔率变为4%;将22#~48#塔盘每层塔盘的202个浮阀(开孔率9.5%)堵孔100个,开孔率变为4.79%;
2)新增容器3台,利旧改造容器3台;
3)利旧空冷3台,新增冷换设备1台,利旧冷换设备4台;
4)新增密闭取样冷却器4台;
5)新增机泵8台(含1台加剂用的隔膜风泵),利旧机泵2台,重要机泵采取了变频技术、运行信号引入DCS控制室。
2.3 设计参数
萃取塔设计操作弹性55%~110%,产品MTBE总硫质量分数≤10×10-6,纯MTBE收率≥99%,装置能耗(折每吨MTBE耗标准油)≤19.55 kg/t。满负荷生产萃取塔主要操作参数及装置物料平衡分别见表1和表2。
表2 装置物料平衡Tab 2 Material balance of plant
3 标定情况
表1 萃取塔主要工艺操作参数(满负荷生产)Tab 1 Themain process operating parameters of extraction tower(full production)
从标定结果和实际操作参数看,装置的适应能力较强,MTBE产品收率、总流含量降低,各项指标均达到了设计要求。
依据标定情况,进行操作参数分析,见表3。
表3 操作参数分析Tab 3 Operating parameters analysis
从表3可以看出,实际塔底温度比设计的低约20℃,分析原因主要是塔底高硫组分及防胶剂等重组分偏低。在目前装置损失率达到设计要求的前提下,塔底温度越低越有利于装置的节能,并且可减小塔底结焦的风险。
此次标定期间,原料中总硫的质量分数最高116×10-6,最低84×10-6,平均为96×10-6。脱后产品总硫的质量分数最高10×10-6,最低4×10-6,平均为6.8×10-6。设计总硫的质量分数最高140×10-6,脱后总硫的质量分数≤10×10-6,从标定结果看,达到设计要求,未出现不合格点。但是产品总硫含量波动较大,主要原因是原料中的总硫波动含量,因分析滞后,造成脱硫塔的操作调节滞后,影响了产品中总硫的含量。
装置标定能耗为9.56 kg/t,远低于设计值。主要原因分析:1)目前处于冬季生产,塔顶后冷器基本处于最小状态,循环水量处于最低;2)空冷风机全部停开,少用6台电机;3)目前原料中总硫含量处于较低状态,塔回流质量比为0.4,达到最低设计值,全塔蒸汽用量也达到最省为1.1 t/h,远小于设计值的3 t/h。影响该塔能耗主要因素是低压蒸汽的用量,占全部总能耗的76%以上,如果原料中的总硫上升,塔的回流比增大,能耗将会显著上升。
4 结束语
该公司MTBE产品经过萃取蒸馏脱硫后,产品MTBE总硫的质量分数低于10×10-6,作为清洁汽油的调和组分,可以使出厂汽油达到国IV排放标准。
萃取蒸馏工艺在MTBE脱硫工业应用上是可靠可行的,产品收率提高,总硫含量大大降低,值得推广。
[1]张健民,赵金害,陈玉珺.MTBE深度脱硫技术的应用[J].化工进展,2013,32(6):1-5.
[2]孟庆飞.液化石油气深度脱硫技术探讨[J].石油炼制技术工程,2010,40(11):11-15.
[3]姚玉靖.甲基叔丁基醚分馏规律探讨[J].化工生产与技术,2000,7(6):18-20.
[4]郝天臻,郝天君,王桂花.一种低含硫甲基叔丁基醚的生产方法:中国,102491882B[P].2014-10-22.