羊二庄油田明三4层系聚合物驱油技术研究与应用
2015-08-15唐兰芳张奎祥姬虎军赵文全朱敏大港油田采油二厂河北黄骅061103
唐兰芳 张奎祥 姬虎军 赵文全 朱敏(大港油田采油二厂,河北 黄骅 061103)
1 聚物驱油的可行性分析
1.1 油藏地质特征
明三4层系位于羊二庄油田一断块,为岩性构造油气藏,无天然边底水,纵向上发育3个单砂层,从上至下油层分布范围由小变大,主力砂体含油面积1.02km2,地质储量146.46×104t。、储层非均质性较弱,层间变异系数0.354,层内变异系数0.471,油层从上至下平均渗透率逐渐增大,NmⅢ4-3整体均质性好于其他砂体,砂体中心部位渗透率高于边部渗透率。层组原始地层压力15.7MPa,油藏温度65℃。油藏具备聚合物驱油的条件。
1.2 聚合物驱油潜力分析
明三4层系自74年6月投入开发,经过天然能量、注水开发、井网完善综合调整、产量递减、精细油藏描述综合治理五个阶段的开发历程后,累积采油86.11×104t,剩余可采储量21.77×104t,在目前开采条件下仍有一定的潜力。
1.3 聚合物驱油的必要性
明三4层组综合含水达到95.23%,已进入特高含水开采阶段,主力油砂体水淹状况严重,但主力油砂体仍然是油田稳产上产的关键。依靠常规二次采油很难大幅度提高开发效果,因此,非常有必要实施聚合物三次采油技术,以进一步改善该区开发效果,提高最终采收率。
2 聚合物驱注采井网设计
立足现有井网,以尽量扩大注聚波及范围并形成较完善的注采系统为原则,经过归位,建立了一套10注10采的聚合物驱注采井网,单向受益井1口,双向受益井3口,多向受益井6口。2012年开始二元驱试验,井网部署4注6采,单向受益井2口,双向受益井2口,多向受益井2口。
3 聚合物驱注入参数及注入方式研究
3.1 注入参数确定
通过聚合物驱数值模拟研究,优选了注入体积倍数为0.4PV的注入孔隙体积倍数,1500mg/L聚合物浓度,0.12PV/a的注入速度作为聚合物注入方案。
3.2 注入方式筛选
借鉴其它油田注聚区块矿场注聚经验,结合本区块的实际情况,优选一级段塞注入方式,注入时间3.4年,二元驱设计为两段塞注入方式,累计注入聚合物1141 t,表活剂1184t。
3.3 地面配套工艺创新
3.3.1 创新采用一泵对多井工艺,三台注聚泵就可满足10口注聚井的正常生产,较常规一泵对一井工艺节约投资390万元。
3.3.2 创新应用双压力注入管网,为保证同一注入管网内各井之间压差<4MPa,将注入工艺设计成可高、低压可切换双管网,来实现对注聚井压力高、低分别控制,从而减小注聚压差,减小聚合物剪切;
3.3.3 创新应用内衬复合管+流量自动分配器工艺:为降低粘度损失,供水管道及高压注聚管道均采用内衬PE复合管,管道内壁粗糙系数小于0.009。流量分配器采用自动分配技术,实现了按配注要求将聚合物溶液自动分配到单井,平均粘损率控制在4%之内。
4 现场应用及效果
4.1 井网归位和调整
2009年开始,本着边研究边实施的原则,结合油水井作业,超前进行了井网归位,对其中4口注入井套变后及时开展水井更新3口,井网调整形成方案要求的10注10采井网。
4.2 注采量的调整
油水井归位后按照方案对注入量及采液量进行及时调整,配水量从注聚前的780m3调整为注聚初期的550m3,经过动态调配目前为660m3。产液量从注聚前的580m3调整为注聚初期的490m3,目前产液量稳定在520m3。
4.3 实施后的效果分析
4.3.1 注入压力普遍上升
注聚后统计6口可对比井油压变化情况,平均油压由9.2MPa上升到13MPa,其中庄7-11-1上升最明显,油压由6.5MPa上升到11.9MPa。
4.3.2 综合含水下降,日产水平上升
层系产量由注聚前的12.08t上升到最高39.17t,综合含水由97.39%下降到90.44%,目前日产量29.26t,综合含水94.25%,累计增油15489t。
4.4 受益井见效速度分析
多向受益和稳定注水使受益井最先见效,注聚后260天庄9-13-1见效,日产油从3.5t上升到7t,含水从96.4%下降为93.5%,累计增油1966t。注聚后280天庄7-11见效,日产油从2t上升到4.4t,含水从98%下降为95.2%,累计增油3339t。
单向受益和不稳定注水使受益油井见效较晚,庄5-14-1于2013年1月见效,日产油由0.9t上升为4.67t,日增油3.7t,含水由96.8%下降到83%,累计增油1341t。庄6-16于2013年11月见效,日产油由1.1吨上升为5.04t,日增油3.9t,含水由97.9%下降到92.3%,累计增油1565t。
5 结语
明三4层系通过3年连续实施聚合物驱,按照实施方案要球,在注入0.4PV,3.4年注完条件下,按纯聚驱方案预测到第4年提高采收率3.14%,按二元驱方案预测到第四年提高采收率3.74%。截至2014年底,实际聚驱完成注入0.34PV,完成方案注入量的85%,实际采收率提高3.49%,整体效果好于方案预期。证实了三次采油是提高油田采收率的有效途径。