大老爷府油田综合稳产技术对策
2015-08-15杨艳凤吉林油田松原采气厂吉林松原138000
杨艳凤(吉林油田松原采气厂,吉林 松原 138000)
1 油田基本状况
大老爷府油田是吉林油田20世纪90年代发现的整装低阻层状构造油气藏。具有油层电阻率低、储层渗透率低、构造幅度低、油气水分布复杂的显著特点。区域构造位于松辽盆地中央坳陷区东南坡,华字井阶地的中南部上。为短轴背斜构造油气藏。
2 油田开发面临的主要问题
2.1 油田开发形势差,原油综合稳产难度大
受资源潜力限制,新井产能及措施规模逐年减小,不能弥补老井递减;两个递减逐年加大,2013年自然递减率达到14.0%,综合递减率达到9%,油田产量逐年下降。
油田多层合注合采,平均单井动用13层,主力油层是强吸水层,也是主要产油层。含水已达96%,但含水上升率仍1.5%左右,控制含水上升是油田稳产的主要方向。
2.2 注水开发矛盾突出,注采调控难度大
平面矛盾突出:受东西向人工裂缝及沉积展布规律影响,注入水沿裂缝及高渗条带突进,导致部分区域水驱方向性明显,平面矛盾突出,水驱效果差。
层间差异大:全区水驱控制程度为95.3%,水驱动用程度低仅62.6%,孔渗好的GIII.IV砂组水驱动用程度较高;GIII砂组吸水量明显高于配注水平,无效水循环严重。
2.3 措施结构单一,对保持油田稳产的能力变差
措施增产过度依赖于油井解堵、补压技术,其增产量占措施产量的93%,解堵井随实施周期变短,增产潜力减少;补压井资源品质变差,选井选层难度加大,且面临吨油措施成本上升,规模实施难度较大问题。
3 综合稳产技术对策
3.1 立足精细油藏描述,拓展增储上产空间
针对大老爷府油田剩余油分布不清、地质储量采出程度低、无效水循环严重的开发矛盾,注重厂校结合与自主攻关,积极寻找技术突破。一是与北京大学合作开展L7区块单砂体精细刻画,通过地层对比划分、测井曲线研究等工作,建立大老爷府油田单砂体刻画研究标准,完成二区块单砂体刻画,根据沉积旋回特征,8个砂组23个小层划分为50个单砂体。二是与长江大学合作开展大老爷府油田剩余油分布规律研究,明确层内单砂体剩余油分布状况及水驱规律,指导层内剩余油挖潜、产能布井、精细注水等工作。
3.2 持续做好精细水驱,油田递减大幅减缓
坚持宏观注够、微观注好原则,一是深化注水政策研究,坚持“温和稳妥”注水,注采比控制在1.3左右,年压升不高于0.2MPa。注水强度控制在12.6m3/d·m。
二是强化分层产状分析和注采关系判断,以单砂体连通为基础,分析历次动用效果,结合监测及方案调整后动态反应,明确各层段注采对应关系,坚持“一井一策、一层一策”合理配注,不断完善注采井网,扩大波及体积,实现控水稳油。
三是规模开展周期注水,2014年在总结前几年经验基础上,对72口井实施了三种周期注水方式,重点推广了排间轮注技术。全年节水49.2×104m3,累增油893.5t。
四是实施水井调剖,调整注采剖面,提高驱油效率。针对平面矛盾突出,吸水极不均衡,波及体积小,有明显单层突进现象的14口注水井实施调剖,实施后注水压力上升1 MPa,单井有效期增油230t。
3.3 调整措施结构,引进新工艺技术,提高油田综合稳产能力
一是优化措施结构,把成本低、效益好的项目作为主要增产技术,加大实施规模。二是加强增产技术研究,尤其是主体增产措施,确保单井增产水平不降。三是不断引进新工艺技术,拓宽增产途径。2014年实施水平射孔、高能气体压裂解堵等新技术,水平射孔成为2015年推广措施。五是超前组织运行,延长增产时间。
3.4 加大堵水工作力度,强化高产液井治理,降低无效水循环
油田综合含水高达96%,产液大于15t以上高含水井达到68口,分层产状认识不清,堵水规模与生产现状不适应,加大分层认识及堵水力度,是改善水驱效果的重要手段,对出水层认识清楚的井直接机械堵水,无法确定出水层位的高含水井,采用智能找堵水技术治理无效水。
3.5 深挖长停井潜力,恢复效益产能
辖区内共有长停油井114口,占总井数23.6%,停前产油15吨,平均单井停井时间为9年,投产初期日产液13.1t,日产油4.2t,含水65%,以低产低效及水淹停井为主。通过对长停井进行系统筛选,对停井原因,潜力状况,对井场、道路、设备、流程等详细普查,结合井况及现场踏查结果,制定相应的技术对策。
4 取得的主要成果
油田地层压力稳定,井组稳升率提高3.3%,2014年原油产量在无新井上产、仅少量增产措施的条件下,基本实现稳产,自然递减率10.7%,与计划对比仍减缓0.5%,为近年来最好水平,综合含水稳定在96.2%。
5 几点认识
5.1 加强油藏精细描述,指导油田综合挖潜,是提高油田开发水平的必由之路。
5.2 坚持精细注水、有效注水,是油田稳产的基础,特低渗透油田通过周期注水、细分层注水,调堵结合改善水驱效果等对策能够明显提高波及体积。
5.3 今后应该深入剖析大老爷府油田低采出程度却高含水的主要原因,试验并攻关适合的三次采油技术,寻求提高采收率的新途径。