锦150块油井偏磨治理
2015-08-15贾财华中油辽河油田锦州采油厂辽宁凌海121209
贾财华(中油辽河油田锦州采油厂,辽宁 凌海 121209)
1 锦150块基本情况
1.1 地质概况
锦150块位于辽河盆地西部凹陷西斜坡南段锦古1井以东地区,北为锦45块,南部紧邻锦271块,呈现近东西走向。东西长近2.1Km,南北宽近0.8Km,地质储量245万吨。
区块自2001 年依靠天然能量开发,断块月递减率为9.28%,一次采收率仅为6.74%。2004年转全面注水开发,累计转水井8 口,最高日产液220 吨/天,日产油175 吨/天。2007 年实施单井增注泵和开展行列式注水试验,基本稳定了区块的开发形势。2009年5月至2011年12月,区块井况问题日益突出,先后7口井停产,开发形势迅速恶化。2012年执行新的配注方案,降低井区注水量,造成井区地层能量不足,使得开发进一步恶化。
1.2 开发现状
区块目前共有油井33 口,开井19 口,日产液110 吨/天,日产油26吨/天,区块综合含水76%。水井总井数1口,开井1口,日注水18 方/天,月采注比0.21,累计注水97 万吨,累计注采比1.37。
2 存在主要问题
锦150块油井在2012-2015年期间,因为断、卡脱倒井发生检泵62井次,占检泵总数的81.6%,要打开延长锦150块油井检泵周期的突破口,就是要遏制住区块的防偏磨难题。
2.1 抽油杆柱断脱原因分析
经过井下作业现场分析及现场资料收集,发现锦150 块造成断、卡、脱机管漏倒井的主要原因为油井井斜大,造成管柱偏磨严重。
通过以上区块所有油井的全角变化率统计情况看,所有的井都存在偏磨难题,特别是部分油井全角变化率大于2.5 度的十处以上的,这就反应了下入井下管柱因多处全角变化率大,而形成螺旋弯或者曲形弯。
受其井斜,在不同程度上存在拐点、狗腿等现象,这种现象会导致油管在井内弯曲,当抽油杆上下运动时,抽油杆与油管在弯曲点发生结束摩擦,造成偏磨严重。
2.2 卡井原因分析
2015 年统计了在区块发生检泵的油井共计14 井次,其中锦150-18-112和锦150-19-119井检泵次数较多,均为3次,在井下作业过程中和作业冲砂循环中,发现了大量的铁屑,此外还发现,油井结蜡严重,加剧了油井的卡井几率,存在正比例关系。
3 偏磨井治理技术现场应用
针对以上提出的锦150蒸汽驱出现的问题,内衬油管、注塑杆和油管旋转器的应用,有效解决了区块的抽油杆断、脱等难题,为采油厂的偏磨井治理提供了有效途径。
3.1 内衬管+注塑杆配套应用
锦150 块检泵治理一直是采油厂生产管理的重点,该块一旦发现油井不出或者断卡脱等情况,第一时间组织作业施工,2015年上半年累计检泵13井次,检泵井全部下入内衬管+注塑杆。自去年年底,锦150块内衬管+注塑杆使用14井次,用单井前两次的检泵周期对比表明,2 井次效果显著。其中下入内衬管+注塑杆井再次发生检泵4井次,2井次因注塑杆断,2口井因为抽油泵漏失,有效遏制了管柱偏磨问题。
在现场应用过程中,配套使用时也发现了新的问题,比如内衬管存在一定的内部脱和伸长等等;还有注塑杆本体断等,影响了措施的整体效果。
典型井锦150-19-115井,该井2015年3月14日卡停,光杆卡在中部,该井生产层位中生界油层,生产井段1456.3m-1479.8m,套管尺寸177.8mm×1600.2m,人工井底×1550.6m,2015年3 月16 日作业搬上实施检泵作业,起出抽油杆发现19mm 抽油杆、22mm 抽油杆发生了严重的偏磨,井下泵上135.9m-148.2m 处的88.9mm 油管磨漏。2015 年3 月18 日,下探冲砂管柱至1473m 处遇阻,用60 方油田热污水正循环冲砂,出口返出大量铁屑和铁丝条状金属碎皮。该井2015年3月20日完井时,下入全井88.9mm内衬油管+全井注塑杆。目前该井生产正常,累计生产超过6个月,目前日产液5方,日产油2.6吨,取得了较好的效果。
3.2 油管旋转器的扩大应用
为提高锦150 块检泵周期,我们对井口旋转器进行重新标定测试,并提高了使用频率。要求每口安装油管旋转器的油井,每个月按照1000m的泵挂旋转90圈计算,对旋转器损坏井,检泵时及时更换新的油管旋转器。2015 年在锦150 块累计应用和利旧油管旋转器8井次,目前8口井均为发生检泵作业,取得了较好的效果。
典型井锦150-20-114 井,该井2014 年10 月完井时安装新型油管旋转器,该井截止到目前共计旋转7 次,每次旋转操作120圈,目前已经累计生产351天,累计产油807.3吨,未发生检泵作业。说明定期旋转和按照1000m 泵挂旋转的圈数具有一定的可操作性,值得下一步区块的整体偏磨井治理学习借鉴。
2015 年1 月至今,通过以上两种技术手段,对比2014 年检泵周期资料分析,由2014 年的检泵周期134 天上升到目前的226天,提高了92天,取得整体增油276吨,总体效果显著。
4 结语
4.1 科学的资料分析统计结合现场应用,是分析治理锦150块偏磨治理和延长检泵周期的必要手段。
4.2 锦150块紧绷是依据单井井况下入内衬管、注塑杆等工具,有效延长了区块的生产时间。
4.3 下一步建议建立无杆泵采油示范区,无杆泵由于没有抽油杆,不能造成管杆之间的偏磨,完全避免断、卡、脱倒井现象的发生。
[1]王大立.永乐油田偏磨井原因分析及治理[J].科技论坛,2012.