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人民胜利渠移动泵站振动问题探讨

2015-08-15麻天将河南省人民胜利渠管理局

河南水利与南水北调 2015年22期
关键词:拦污栅气蚀出水量

□麻天将(河南省人民胜利渠管理局)

1 机械振动

1.1 转轮的问题

厂家出厂的转轮由转轮体和四片铸铁叶片组成,叶片做工粗糙,单片重量差别很大,叶片固定仅仅依靠转轮体内部四个大螺母和定位销。运行中出现出水量明显变小,机组振动剧烈,打开发现1~4片叶片相对转动,定位销折断,有些大螺母已不见踪影。经分析,定位销太细,抗剪强度过低,不足以抵抗叶片的相对转动。另外绝大部分机组出水量小,大约为设计流量(1.50m3/s)的1/3左右,经比对发现叶片角度不一,定位销位置随意。我们做了如下改进:调整好叶片的角度,用四条φ14高强度螺丝取代定位销,保证了叶片和转轮体之间不发生相对转动,改进后单泵流量达1.20m3/s以上,机组持续运行时间大大加长。经过一段时间运行,存在叶片根部折断现象,说明高强度螺丝抗剪强度足够,而叶片本身强度不足,还存在拆卸折断叶片困难的问题。我们进一步改进:去掉两条高强螺丝,在叶片转轴处增设键槽,既保证了足够抗剪强度,拆卸也方便了。下一步我们计划将叶片材料更换为球墨铸铁,提高叶片本身强度,改进转轮的性能。

1.2 水泵轴问题

水泵轴同心与否直接影响机组的振动。由于肉眼无法直接观察,一般情况拆掉的旧轴直接换掉,造成浪费。我们在现场制作了简易校轴装置,用千分表监测,螺旋千斤顶校正。经过校正的水泵轴和新轴几乎一样,发生振动的几率较低。另外水泵轴的存放也不规范,直接水平放在地面上,这样会引起泵轴的不同心,我们加工了铁架将校正好的泵轴垂直吊到铁架上,保证了泵轴的同心。

1.3 轴承、导轴承问题

轴承采用1216和51120轴承配合使用,最初购买推力球轴承51120普通级别的,运行中发现噪音大,检修率高,选用P5级别后,改善不少。安装轴承方法不科学,最开始直接用锤打击安装,后改用电磁炉直接加热后安装,稍稍控制不好就会引起轴承变色,温度过高造成回火,质地发生改变,轴承无法使用。最后通过加热轴承利用热膨胀将紧配合转变为松配合的安装方法。热装前把轴承放入油箱中均匀加热至80℃(一般油脂润滑轴承加热不要超过80℃),然后从油中取出尽快装到轴上,为防止冷却后内圈端面和轴肩贴合不紧,轴承冷却后可以再进行轴向紧固。用油箱加热轴承时,在箱底安装网栅,或者用钩子吊着轴承,轴承不能放到箱底上,以防沉淀杂质进入轴承内或不均匀的加热,油箱中必须有温度计,严格控制油温不得超过80℃,以防止发生回火效应,使套圈的硬度降低。

拆卸的旧轴承可以经过仔细鉴定,确定是否使用。对于调心滚子轴承1216,轴承的外圈是可分离的。正常状态时,内、外圈滚道和滚子应无破碎、麻点和较深的磨痕;保持架应无变形并能将滚子收拢在内圈上。推力球轴承51120,正常状态时,两滚道应无剥落伤和严重磨损,滚珠应无破碎和麻点;保持架应无变形,不与两个滚道垫圈相碰,并将滚珠牢固地收拢在一起。实践中我们还经常采用一个简单的试验方法,刮少许轴承上的油泥,放在干净的器皿里,用汽油清洗,直至把油泥全部溶解,最后倒掉液体,观察器皿底部是否存在金属屑,如果存在一般可以认为这个轴承不能继续使用,反之可以将轴承清洗干净继续使用。

移动泵站的轴承使用润滑脂润滑,一般连续运行一星期(150-200 h)加一次,根据气温的高低确定使用合适型号的品质好的润滑脂,以防缺油干磨损坏轴承,加油量控制到轴承空隙的3/5左右,多了也容易引起发热。

导轴承使用的是橡胶轴承,防止机组旋转摆动、振动,保证轴心稳定。检修过程中有部分工人嫌安装护筒麻烦,把护筒拆掉。黄河是多泥沙渠道,杂物很多,加剧了橡胶轴承和水泵轴的磨损。后来要求必须安装护筒,上下用汽车密封胶封闭,连接上下橡胶轴承清水润滑通道,减少了对水泵轴的磨损,减缓了橡胶轴承的老化,润滑情况良好。

1.4 摩擦、碰撞问题

主要发生在两个部位,一是轴和护筒之间,如果护筒上下定位固定螺丝松动,就会引起两者之间摩擦碰撞,甚至剧烈震动;二是转轮叶片和下喇叭口之间,原因有转轮补焊后失圆或水泵轴(也可能是转轮)下沉。此种振动初期出水量没有明显减少。

2 水力振动

水力振动是由于流入转轮的水流失去平衡时,造成的机组振动。一是叶片的固定螺栓折断或从根部折断,使流入转轮四周的水流不均匀。如果相对两片叶片折断,可能发生轻微振动或不振动,伴随着出水量明显减少,电流表电流数值也减少。实际运行中甚至出现出水量为零,电流表显示<60A,我们可以初步判断转轮的四片叶片全部折断。二是转轮中有杂物卡塞,使流入转轮的水流不均匀。泵站现状没有拦污设施,尤其杂物多时,机组故障率很高,建议安装拦污栅。对于黄河这种多污物河流,拦污栅上的污物容易积厚,如果使用一般链条式清污机(适合浮草多的情况),可能引起链条被拉断的情况,影响泵站运行。笔者建议采用带钩拦污栅。电动带钩拦污栅,底部有弯钩,采用电动机、钢丝绳起吊。清污的程序是:先放下第一道拦污栅,这时第二道拦污栅在水面上。清污时,提起第一道拦污栅,下部的弯钩将污物带出水面,由人工在工作桥上清理,同时放下第二道拦污栅,一起一落,调换进行。三是出水管水流不稳定,使管内水压产生周期性的变化,引起振动和水流轰鸣。

3 气蚀振动

气蚀对金属材料的破坏,先是使金属表面失去光泽而变暗,接着变毛糙发展为麻点,进而成蜂窝状,严重时可使叶片穿孔、开裂和成块脱落。水泵在气蚀条件下运行,效率会显著降低,随着气泡破裂产生的撞击,使水泵产生强烈的噪音和振动。其振动可引起机组支架的振动,当气蚀振动的频率和水泵固有频率接近时,还会引起共振,造成水泵严重破坏。

检修过程中发现。每台机组都有不同程度的气蚀,有的喇叭口甚至已经穿孔。既然无论什么方法都无法阻止气蚀的产生,所以只能减缓气蚀的速度或是减轻气蚀的程度。产生气蚀之后,对于针孔状的气蚀,只要其针孔没有连成片,可以用紫铜丝打入针孔,锉光即可。严重的气蚀必须进行补焊,一般不能到气蚀严重之后再补。补焊采用不锈钢电焊条,为防止补焊时转轮变形,在转轮四周用千分表进行监视。补焊前,应清除补焊处表面的水分、泥土、锈斑等。注意焊条要干燥,使用低电流、细焊条、高速短弧。一次焊不好可多次堆焊。每次必须把前一次的焊渣去净。焊好后,将其锉平磨光,保持原来叶型或弧度。

我们也尝试使用环氧树脂和金刚砂拌合的环氧砂浆刷涂叶片,用以预防气蚀,但效果不是特别理想。原因是叶片厚薄不一,环氧涂层也厚薄不一,尤其是厚的涂层脱落特别严重,脱落后转轮不平衡,产生振动。下一步生产的球墨铸铁叶片,我们要提高铸造精度,保证光洁度,保证出水边厚薄均匀,再均匀刷涂环氧涂层,一定可以大大提高抗蚀性。

4 结语

经过两年多的运行,不断分析总结水泵产生振动的规律,找出产生振动的根由,采取相应有力的措施,泵站目前运行基本正常,保证了灌区的应急用水。

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