导焦栅上导轨更换方案的优化与实施
2015-07-27田茂林梁亚锋莱钢设备检修中心山东莱芜271104
田茂林,梁亚锋(莱钢设备检修中心,山东 莱芜 271104)
导焦栅上导轨更换方案的优化与实施
田茂林,梁亚锋
(莱钢设备检修中心,山东 莱芜 271104)
对焦炉导焦栅上导轨的磨损原因进行了进一步的分析,并通过分析对原始的更换方法进行了优化,极大地缩短了检修,工期提高了设备运行效率。
导焦栅;上导轨;更换
1 项目现状
导焦栅上导轨是由两根300mm开口朝外的槽钢组对而成,其上部覆盖钢板,下部前后各用100mm的槽钢连接而成的钢框结构。
工作中,导焦栅是靠悬挂在上导轨两侧的6个吊辊承载其重量,随着前后位置的不同,起到前限导流红焦、中限定位置跟随拦焦车移动等作用。导焦栅自重达23吨,其重量几乎有位于中间的一组双挂轮来承载,后部一组单挂轮只起到导向及防倾翻等作用。由于设计强度偏低及周围恶劣环境等影响因素,上导轨经常会出现应力疲劳,致使整体结构变形,造成导焦栅脱轨、行走轮卡死、导轨变形、行走轮和耐磨衬板磨损快等现象。在日常维护中,每季度至少要对导轨加固一次,随着三角撑钢框的性能失效,每两年要对上导轨进行整体更换。日常检修中,上导轨更换包括导焦栅吊出与吊入、三角撑更换等环节,需要130t吊车辅助作业,检修约三天,安全风险大,耗时高,一直困扰着设备管理技术人员。
2 项目实施的主要内容和做法
为了降低更换风险和检修工期,设备人员进行了技术攻关,提出对导焦栅上导轨采取部分更换法,即:导焦栅在线的条件下,将其移至后限,量取磨损严重的上导轨,并沿着钢框焊接面进行气割拆除此段,再安装制作的新备件,恢复其上导轨的使用功能,从而大大避免因导焦栅进出带来的检修风险,取得较大的经济效益和安全绩效。
2.1 更换此段上导轨的原因分析
上导轨由两根300mm开口朝外的槽钢组对而成,其上部覆盖钢板,下部前后各用的槽钢连接,承载着焦栅(23t)和出焦时焦炭(6t)以及推焦时推焦杆头向下的挤压(约6t)共35t的重压(如图1),重量几乎全部有位于导焦栅中间的一组双挂轮承载,此处导轨承受挤压磨损的程度最大。在导焦栅空载状态下,栅体重量全部也由此双挂轮承担,此阶段形成约3米。在日常点检中,此段上导轨磨损最为严重,经常需要焊补加固,于是设备人员决定只对此段上导轨进行更换,恢复上导轨整体使用性能。
G1-焦炭重量;G2-导焦栅自重;G3-推焦挤压。
图1 上导轨受力分析图
2.2 具体实施步骤及要点
(1)测量上导轨尺寸,制作新备件。检修前,维修人员对上导轨磨损及变形严重的前部分进行测量,确定具体更换导轨尺寸3米。维修人员利用16钢板制作需要更换的上导轨备件;(2)导焦栅后限固定。导焦栅的整体运行距离约2.6米。检修中,将导焦栅移动至后限,前下部用50t千斤顶在车体地盘处对栅体底部进行顶起,后部在单挂轮处用50t吊车吊住,此处力量与前部分千斤顶力量保持均衡,再对栅体两侧用槽钢与车体框架进行焊接固定,从而确保导焦栅稳定牢靠; (3)上导轨部分更换。在导焦栅固定后,首先对两侧双挂轮进行拆除,让出导轨上双挂轮全部的行程距离。随后,对前期确定的上导轨进行进行气割拆除,拆除部分要与先前制作的备件外形及尺寸保持一致。新导轨吊装到位后,进行取点找正。分别在留存导轨两端部取两点,再在新备件相应两端部取两点,在整体导轨两端拉钢丝找平,使得中间两点在钢丝线为止,进行焊接固定,完成上导轨更换;(4)检修中应注意的要点。一是,焊接中,焊口处易出现焊接变形,时刻关注四点一线中间两点位置,发生变化,应根据变化情况,采取反方向找平措施等;二是,导焦栅移至后限,栅体的全部重量压在剩余的上导轨上,应事先检查衡量其承载能力,合理布局50t吊车与50t千斤顶支撑的位置,以确保导焦栅安全定位,防止倾翻。
2.3 其他技术改造项目
同时,设备维修人员根据多年的检修经验,又对上导轨的多处实施了技术性改造,有效确保的导焦栅的高效运行。
(1)上导轨的加固。上导轨是有两根相背的槽钢及部分板材焊接而成的钢框。实际运行中,导焦栅上挂轮与滑道呈斜面接触,产生向内的压力,导致槽钢下部易出现内扒变形。参考多年的检修经验,设备人员在两侧槽钢底部同等距离增设“凸形拉马”,在槽钢上部焊接加强筋(如图2),有效增强了框架的坚固性。
图2 上导轨技术革新1
(2)滑道沉头螺栓孔的焊补。原上导轨滑道为耐磨Mn钢板,每隔300就有一个沉头螺孔,用于连接在轨道上起到耐磨作用。出厂时,其沉头孔螺栓孔一直为敞开,未进行填充,以往导焦栅运行过程中略微出现颠簸现象,影响其平滑运行。设备人员自量取沉头孔尺寸后,自己制作垫片,对沉头孔进行焊补,使得滑道保持平滑连续性,确保挂轮的畅通运行。
通过对导焦栅上导轨的更换方案的优化,大大节约了人力和物力,降低的检修的安全风险,降低了导焦栅的故障率和检修时间,取得了良好的经济效益和安全绩效。
1)通过技术攻关,对上导辊钢框焊接加强筋及丁字型拉马以后,上导轨使用寿命从原来的2年,延长至5年,同时减少了设备故障率,检修频次较以前降低70%,大大提高了设备运行效率; 2)通过方案的优化,可节省人力工时300小时,完全省去130t吊车的20小时工作费用,焦化厂现有8台拦焦车,每年可节省检修费用约合50万元,为公司“吨钢增效400元”活动做出了突出贡献; 3)通过方案的优化,检修工期由原来的3天,缩短为1天,节省工期2天,大大缓解了生产厂由1台拦焦车应对2座焦炉生产带来的生产设备压力,可将检修影响生产因素的风险降低67%; 4)此项检修工艺的攻关与实施,也为焦化厂其他7辆拦焦车的稳定运行提供了技术参考,进一步增强了生产厂的设备信心,树立了设备检修中心的良好形象。
图3 上导轨技术革新2