裂解汽油加氢装置节能改造浅析
2015-07-26徐仲龙中海石油宁波大榭石化有限公司浙江宁波315812
徐仲龙(中海石油宁波大榭石化有限公司,浙江 宁波 315812)
裂解汽油加氢装置节能改造浅析
徐仲龙
(中海石油宁波大榭石化有限公司,浙江宁波315812)
通过分析某公司裂解汽油加氢装置能耗,从工艺路线、低温热利用和操作节能等方面对降低装置能耗进行技术探讨。
裂解汽油;加氢;能耗;改造
1 装置介绍
中国石化股份有限公司某分公司70万吨/年裂解汽油加氢装置,是某公司100万吨/年乙烯工程中的配套装置之一,公称处理能力为70万吨/年粗裂解汽油,操作时数为8000小时/年。装置可以在设计能力的60~110%负荷下运行。
2 能耗分析
裂解汽油加氢装置的能耗计算范围包括装置的水、电、汽、风、氮和燃料气等。其中外部输入包括循环水、新鲜水、除氧水;蒸汽包括中压(1.5MPa)和低压(0.3MPa);燃料气为甲烷氢;气包括低压氮气和高压氮气;风包括净化风和非净化风。输出的是中压凝结水。从表中可以看出,蒸汽消耗约占总能耗的75%左右,其次是循环水消耗、电耗和燃料气消耗,分别约占12%、10%和5%。由此可见,蒸汽消耗是装置所占能耗比重最大的部分,因此也是节能降耗工作的重点。但各条件相互关联,相互制约。需要我们从综合分析考虑。装置能耗分析如下表所示:
项目 能量单耗(千克标油/吨裂解汽油)2011年 2012年 2013年(至2月)新鲜水 0.002 0 0.001循环水 6.66 6.42 6.027除氧水 0.52 0.47 0.442凝结水 -1.95 -2.11 -2.054 电-5.93 5.17 5.480汽 1.5MPa蒸汽 42.95 42.0 40.254 0.3MPa蒸汽 0 0.46 1.088风仪表空气 0.03 0.03 0.048氮低压氮气 0 0.04 0.004燃料气 甲烷氢 2.73 2.73 2.885能耗合计 56.86 55.22 54.175 水
3 主要存在问题
(1)装置二段进出料换热器(E-760)效率不高、管路热损失大等原因。装置具体工况如图1所示。
二段进出料换热器E760采用4台卧式串联换热器(单管程浮头式)设计,特点:制造成本低、管壳侧均可清洗,造价低。
二段进料经E-760与二段出料换热后,由60℃加热到230℃,再经F-760加热至二段反应温度240℃。目前,二段出料未全部通过E-760换热,E-760旁路的控制阀仍有55%左右开度,造成二段加热炉F-760燃料气和二段出料冷却器循环水的浪费。经分析,在二反温升较高情况下、E-760旁路的控制阀关的情况下,E-760可以将二段进料加热至反应器所需入口温度,但在开工期间和反应温升较小的情况下,仍需投运二段加热炉F-760,但正常工况下,如果能够关E-760旁路阀,仍可降低F-760加热负荷,降低装置能耗。
(2)二段进料加热炉(F-760)负荷调节范围狭窄,加热炉热效率低,在正常生产时不能停用。浪费了大量燃料气,不利于节能。国内同类装置福建联合石化和天津中沙石化也有类似情况。
(3)脱碳五塔分离效率偏低,计算结果仅为55%左右,为保证分离效果,塔回流量控制较高,回流比为2.26,而国内同类装置最低只有1.3左右。
(4)装置低温热未被利用,目前装置有中压蒸汽凝液(约30t/h温度140℃、压力0.26MPa)直接送出装置,造成热源浪费。
(5)其它节能方面。比如提高了装置平稳率,减少开停工次数,停运利用率低的设备等。
4 改造方案
(1)更换二反进出料换热器E-760提高换热效率。可以考虑应用近些年研制投用的高效率缠绕式换热器。
(2)可以考虑采用二反热高分工艺,在二反出料冷却器E-761前增设一个热分离罐,二段反应产物经E-760换热后直接进入该罐进行气液分离,分离后的气相经冷却器E-761冷却进入冷分离罐。冷、热分离罐液相混合后进入稳定塔进。冷高分流程改为热高分流程后,一方面能减少二反冷却器E-761循环水量,另一方面提高了稳定塔的进料温度,减少稳定塔蒸汽耗量,对节能有一定效果。
(3)增加二反进料前置换热器。由于进二反进出料换热器E-760的冷料温度仅为60℃,用高温位的二反出料热源(280℃)去加热不是一个很好的方案,在E-760前增加预加热器,利用出装置凝液将二段反应物料进E760前提高15℃以上,可以代替加热炉产生的温升15℃。以期达到利用低温热和正常生产时停开加热炉的目的。
(4)针对F-760特点进行改造,目前的加热炉炉盘较大,操作弹性小。如果能适当改小炉盘,增加火嘴数量,可以提高操作弹性和热效率,对设备本身外壁保温层、控制排烟温度和看火窗漏风等各种利于提高炉子热效率进行改进。
(5)更换脱碳五塔塔盘,提高塔分离效率。塔盘分离效果的好坏直接影响到装置的长周期运行和经济效益。国内加氢装置脱碳五塔结构形式和操作条件各异,可以借鉴的经验不多,故寻找合适的结构形式和操作条件需要我们去摸索,如合适的进料温度,进料位置。就节能来说,目前可以利用脱碳九塔底物料,或与部分一段反应出料和脱碳五塔进料进行换热,以提高脱碳五塔进料温度,来降低塔釜重沸器蒸汽消耗。
(6)有效利用中压蒸汽凝液的热量。凝液可以作为增设的二段进出料换热器前的预热器的热源,对二段进料进行预热,以期停用或降低加热炉负荷。
5 总结
在对裂解汽油加氢装置进行全流程热量分析后,可以发现分馏塔和二段进出料换热器是节能改造的重点。选择合适的分馏塔塔盘,既节省能耗,又可提高装置的运行周期和经济效益。二段进出料换热器换热效果的好坏,直接影响装置中二段进料加热炉是否停运,对降低装置能耗效果更为明显。
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