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5号机锅炉酸洗实例及钝化优化方案

2015-07-17谢自彬李海明贾玉强李晓峰福建福清核电有限公司福建福清350300江苏太仓港协鑫发电有限公司江苏太仓5400

山东工业技术 2015年7期
关键词:酸洗结垢

谢自彬,李海明,黄 艳, 贾玉强,李晓峰(.福建福清核电有限公司,福建 福清 350300;.江苏太仓港协鑫发电有限公司,江苏 太仓 5400)

5号机锅炉酸洗实例及钝化优化方案

谢自彬1,李海明1,黄 艳2, 贾玉强1,李晓峰1
(1.福建福清核电有限公司,福建 福清 350300;2.江苏太仓港协鑫发电有限公司,江苏 太仓 215400)

摘 要:文章主要介绍某电厂5号锅炉酸洗的化学监督及优化方案。5号机由上海锅炉厂设计制造的SG--1036/17.47-M873型亚临界控制循环锅炉。汽包材质为SA-229(BHW35),省煤器材质为SA-210C,水冷壁材质为20G。配套汽轮机为上海汽轮机厂生产的N320-16.67/538/538型亚临界、中间再热、双缸双排汽凝汽式汽轮机。机组自2004年投产运行至今,已运行10年,根据锅炉受热面的结垢量及机组的运行年限,均已达到《火力发电厂锅炉化学清洗导则》的清洗要求。本次有机复合酸清洗的范围是5号机组省煤器、水冷壁系统、下水包、1/2汽包,总容积约为265m3。采用主要清洗药剂为有机复合酸(羟基乙酸+甲酸),使用二甲基酮肟复合钝化剂钝化。

关键词:结垢;酸洗;有机复合酸缓蚀剂;漂洗;钝化

1 概述

5号机自2004年11月投产运行10年多时间,虽有较完善的除盐水生产工艺和炉内水处理,但有杂质进入给水系统仍不可避免,在受热面上形成沉积,影响传热和加速腐蚀及炉管的损坏,恶化蒸汽品质,本次清洗, 采用二甲基酮肟复合钝化工艺为漂洗、钝化一步完成方案,在钝化过程也包括漂洗过程在内。

2 酸洗化学原理

化学清洗就是用某种化学药品的水溶液,清除锅炉水汽系统的沉积物,使设备金属表面清洁,并形成良好的保护膜。

(1)清洗药剂----有机复合酸(羟基乙酸+甲酸)。本次酸洗用的有机复合酸为羟基乙酸+甲酸。用羟基乙酸+甲酸作为清洗剂时,不会使被清洗的钢部件产生氯化物应力腐蚀损伤。由于铁离子与有机酸生产易溶的络合物,清洗时不会形成大量悬浮物和沉渣。它可以用来清洗奥氏体钢和其他特种钢材制造的锅炉设备。有机酸对水垢和铁锈的溶解速度大,且在高温下,有机酸分解成CO2与H2O,清洗时对设备无危害,也可用来清洗结构复杂的高参数大容量机组。

(2)钝化剂----复合二甲基酮肟钝化剂。本次二甲基酮肟复合钝化工艺为漂洗、钝化一步完成方案,二甲基酮肟复合钝化主要能在金属表面形成钝化膜,且易于控制。其它钝化工艺亚硝酸钠钝化剂容易造成环境污染,多聚磷酸盐钝化容易在锅炉启动后引起炉水pH值长时间偏低现象,双氧水钝化由于对钝化液中铁离子含量要求较严格受限制。

3 本次清洗程序

(1) 清洗前小型试验:试验 5号机酸洗工艺采用3-6%复合酸(2~4%羟基乙酸、1~2%甲酸)+ 0.4%N-108+0.2%EVCNa还原剂清洗,采用0.2%二甲基酮肟复合钝化剂钝化,清洗效果及腐蚀量符合《火力发电厂锅炉化学清洗导则》标准要求。

(2)水冲洗、过热器保护和升温试验。

(3)水冲洗。锅炉水冲洗:启动临时清洗泵对锅炉进行水冲洗,先整炉上满水后排放,然后边上水边冲洗,至排水清澈、无异物后水冲洗结束。冲洗流量:200t/h~300t/h

(4)过热器保护:通过汽包向过热器注入pH为9.5~10.5的除盐水(除盐水加氨调节PH值)对过热器进行保护。

(5)水压试验升温试验。过热器充保护液结束后,关闭各级过热器空气门后继续升压,升压至1.2MPa。(6)酸洗:

1)有机酸清洗工艺参数:3~6%羟基乙酸复合酸+0.3~0.5%缓蚀剂N-108+0.3~0.5%除铜剂+0.05%N-209A+适量消泡剂N-202+适量还原剂N-209+适量助剂 温度:85~95℃ 时间:6~8h

2)建立化学清洗循环回路,当回液温度达60℃开始加药,先向清洗箱中均匀加入缓蚀剂N-108,浓度0.3~0.5%,加药完毕,循环30分钟,然后开始加酸,按比例加入3~6%羟基乙酸复合酸,根据铁离子的大小适当顶排清洗液,补充新鲜药液,确保清洗质量。根据镀铜情况添加适量除铜剂和N-209A,根据泡沫大小可加适量消泡剂N-202,根据三价铁控制指标,同时添加适量还原剂N-209。维持温度85~95℃。

3)冲洗顶排:酸洗结束后,用除盐水对系统进行顶酸冲洗,冲洗过程中继续加热,冲洗过程中注意对死区的冲洗,把各联箱疏水门逐次打开进行冲洗,冲洗至出水澄清,出口全铁≤50mg/L。

4)钝化:冲洗结束后,建立系统循环回路,继续加热,当回液温度65℃时开始加二甲基酮肟复合钝化剂,控制浓度0.15~0.25%,控制温度75~85℃。回液75℃开始计时,循环4~5小时后排放。

4 清洗过程的化学实时监督过程

(1)酸洗前水冲洗:维持汽包水位0mm,按流程进行水冲洗,跟踪检查冲洗回路1、回路2出水澄清,水冲洗结束。

(2)过热器充保护液:系统建立循环,加氨水调节PH值。检查保护液PH为10.1。往过热器内充保护液,保护液PH值稳定在10.0 至10.1区间。

(3)冷态水压试验:压力到1.25MPa,检漏。

(4)系统升温和循环酸洗:配制羟基乙酸+甲酸清洗液。配药期间在清洗泵出口及回水管检查PH和酸浓度。配药结束后系统升温,炉水泵每小时运行15分钟,化验药品酸浓度4.06%, PH:2.12。每半小时取样跟踪回水PH值、酸浓度、铁离子含量,回水温度保持85度。6小时后循环清洗结束,测得清洗液终点酸浓度1.01%,总铁离子浓度稳定在3142mg/L左右。系统开始排放废液。

(5) 顶酸水冲洗:开始上水冲洗,多次取样跟踪排水水质。化验排水PH6.12,铁离子浓度0 mg/L,冲洗结束。

(6) 漂洗:系统升温至50℃漂洗,炉水泵连续运行,加入缓蚀剂、柠檬酸。每小时跟踪水样PH值、铁离子浓度。清洗泵出口水样PH3.92,铁离子浓度252mg/L,漂洗结束。

(7)钝化:系统内加氨水调整PH值及加钝化液双氧水,化验钝化液PH9.68。连续跟踪系统内PH和铁离子变化趋势。化验回水水样PH9.38,双氧水含量为0.01%,铁含量为0mg/L。3小时后钝化结束,排放废液。

5 该方案化学清洗质量检查及评定

酸洗结束后对清洗结果进行检查。水冷壁监视管金属表面基本无残留附着物,无点蚀,无二次浮锈,无过洗现象,除垢率95.4%,钝化保护膜完整、均匀、致密,呈钢灰色, 管样第二天表面氧化成黑色。金属腐蚀指示片无点蚀,无二次浮锈,无过洗现象,平均腐蚀速度2.05g/(m2•h),腐蚀量24.7g/m2.本次通过二甲基酮肟复合钝化剂钝化,能达到完整、均匀、致密的钝化保护膜,且无浮锈产生,同时钝化和酸洗同时进行,减少整个酸洗工艺时间,该工艺能达到预期要求。

参考文献:

[1]张承忠.金属腐蚀与防护[M].冶金工业出版社,1988.

作者简介:谢自彬(1980-),工程师,从事电力专业管理工作。

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