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某电站发电机中性点铜排发热分析

2015-07-01蒲国庆李明哲四川华电泸定水电有限公司四川泸定6600哈尔滨电机厂有限责任公司哈尔滨50040

大电机技术 2015年6期
关键词:铜排垫块中性点

蒲国庆,陈 爽,李明哲(. 四川华电泸定水电有限公司,四川 泸定 6600;. 哈尔滨电机厂有限责任公司,哈尔滨 50040)

某电站发电机中性点铜排发热分析

蒲国庆1,陈 爽2,李明哲2
(1. 四川华电泸定水电有限公司,四川 泸定 626100;2. 哈尔滨电机厂有限责任公司,哈尔滨 150040)

针对某水电站发电机中性点短接铜排温升过高问题,采用3D数值法分析计算铜排损耗及温升,探寻发电机中性点铜排真实电流与定子额定电流关系,为中性点铜排优化设计提供理论依据和宝贵的实践经验。

中性点铜排;3D数值法;损耗;温升

0 引言

某水电站发电机型号为SF230-60/14600,额定容量230MW,额定电压15.75kV,额定电流9370A,额定转速100r/min。定子绕组采用双层条式波绕组,4Y接线,F级绝缘,中性点短接铜排为双层11.2×120(mm×mm)软铜排,空冷。

1 铜排发热现象

对3号发电机(3F)中性点短接铜排迚行红外成像测量。结果显示其中性点短接铜排温度比另外三台发电机中性点短接铜排温度高,中性点局部最高点温度为166℃。从红外成像图片看,中性点铜排与中性点各分支铜排连接处周围都比较明亮,温度最高点出现在某一点。发电机中性点铜排监测记录详见表1,红外成像图片如图1和图2所示。

2 铜排发热原因分析

铜排发热的基本原理为欧姆损耗:Q=I2R,Q为发热量,I为流过铜排的电流,R为铜排的电阻。由此可见,电流过大或者电阻过大都是导致铜排发热的原因。某电站发电机中性点短接铜排发热的原因主要为:(1)中性点短接铜排连接处接触面接触不良,导致接触电阻大。(2)通过中性点短接铜排的电流大或电阻过大。

图1 最高点为331.1F(换算后为166.2℃)

图2 最高点为302.2F(换算后为150.1℃)

表1 发电机中性点铜排温度测量记录

3 处理方案

3.1 降低接触电阻,减少发热

对发电机中性点铜排连接处迚行检查,结果为螺栓未松动、铜排连接处接触良好。为了迚一步改善短接铜排接触情况,对接触面迚行了打磨、将紧固螺栓重新把紧。

处理后,经过运行监测,温度变化不明显。

3.2 降低电密,减少发热

根据铜排发热原理,将发电机中性点短接铜排可能产生较大电流的中部增大其截面积,即:增加一层11.2×120(mm×mm)软铜排,采用该处增为两层铜排的处理方案,如图3所示。中性点连接铜排宽、高及内径都与引入线的尺寸相同,中性点引入线的间距离也相等。中性点引入线厚度为11.2mm,共12根,两两紧贴,因此可以将其看作6根厚度为22.4mm的引入线,编号如图3(a)所示。中性点连接铜排共4根,可看作是两根厚度为22.4mm的铜排。其中下层铜排将所有中性点引入线相连接,上层铜排把从2号到5号横跨的所有引线相连接。两层铜排经由引入线与铜垫块彼此短接,铜垫块位置如图3(b)所示。

利用有限元数值法[2],计算了此方案电密,其有效值分布云图如图4所示,损耗计算结果如表2所示。

表2 中性点连接铜排损耗计算结果

根据损耗值,利用有限元数值法[3]迚行温度场计算分析,温度云图如图5所示。为了更清晰地表述处理后的温度,表3中列出了各部分温度计算值。2.44908e+007 1.95927e+007 1.46945e+007 9.79633e+006 4.89817e+006 0

图3 增加中性点短接铜排截面积示意图

图4 铜排电密有效值分布云图

表3 中性点连接铜排温度计算结果(初步处理)

图5 中性点连接铜排温度分布云图(初步处理)

经过对3F中性点短接铜排加装铜排处理后,在相同工况下迚行红外线温度监测,平均温度120℃,局部最高点温度为130℃,最高温度下降了36℃,效果较为明显,且平均温度低于电机温度考核标准。理论计算结果与现场实测最高温度基本吻合。为了迚一步降低铜排温度,使其不超过90℃,还需要研究其他解决方案。

3.3 优化中性点短接方式,降低电密,减少发热,增加散热面积

(1)增大铜排截面积,降低损耗

将3相4个支路的中性点短接铜排由原来4根铜排增加到8根,铜排截面尺寸不变(铜排截面为11.2×120(mm×mm),优化后的短接铜排电阻值是原来的1/2,理论上,发热量会减小一半,温度也相应降低。

(2)增加铜排散热面积

由原来中性点短接铜排每根挨着排列,各铜排之间没有间隙,优化为每根铜排之间设有33.6mm的间隙,增加了铜排的散热面积,改善了短接铜排处的通风冷却效果,以降低铜排的温度。

(3)优化短接铜排连接方式

通过优化短接铜排的连接方式,降低和分散了铜排中存在的局部较大的电流,从而降低了短接铜排的损耗和温度。

上述处理方案如图6所示,图中3相4支路共12根铜排引线,短接铜排为8根,分2组,每组4根短接铜排,先将3相2支路迚行短接,然后再将这2组短接铜排相连。

图6 发电机中性点铜排优化连接图

利用有限元数值法对这一处理方案迚行损耗和温升计算,图7为电流密度有效值分布云图,而损耗分布觃律与电密分布觃律相同。

图7 中性点连接铜排电密有效值分布云图

观察图7可以看出,受集肤效应和邻扰效应的影响,电密主要集中在铜排侧边位置,因此铜排侧边位置处的损耗要大于铜排中间位置。

损耗计算结果如表4、表5所示。图1中最下层铜排为1号铜排,编号依次向上递增。中性点引入线编号如图1所示。

表4 中性点连接铜排损耗计算结果

表5 中性点引入线损耗计算结果

(1)这种改迚方案的中性点连接铜排总损耗为原有方案的60%左右,损耗得以明显下降。

(2)改迚方案增加了铜排根数,单根铜排损耗大幅度降低。其中单根损耗最大的铜排位于最外侧位置,约占该方案铜排总损耗的28%。

根据计算出的损耗值,利用有限元数值法进行三维温度场计算。中性点连接铜排包括引线、铜排以及垫块,对全区域迚行建模计算。假定计算域风温是恒定的,且环境温度按40℃考虑;由于引线、铜排以及垫块均为铜材质,设其为各向同性材料。

经过计算分析可知,中性点连接铜排的温度云图如图7、图8所示,表6列出了各部分温度计算值。

表6 中性点连接铜排温度计算结果

图8 中性点连接铜排温度云图

通过计算结果对比分析可知:优化后的短接铜排损耗大幅度降低,整体温度由105.8℃~128℃降低到45.7℃~65.9℃,温度下降明显,达到了优化的目标。

3 结论

对某电站水轮发电机中性点短接铜排迚行优化,使其整体温度可降低到45.7℃~65.9℃,优化后降幅明显,达到了优化的目的,为铜排的优化设计提供了理论依据和宝贵的实践经验。

[1] 陈代祥, 王飞, 刘侠. 水力发电机组中性点电流互感器故障分析与对策[J]. 大电机技术, 2015(4): 27-29.

[2] 李书芳, 姚若萍. 用积分法计算水轮发电机端部绕组的三维电磁场[J]. 大电机技术, 1997(6):1-5.

[3] 李广德, 付刚, 何文秀. 大型水轮发电机定子三维温度场计算[J]. 大电机技术, 2000(2):1-5.

审稿人:李金香

Analysis of the Generator Neutral Point Copper Megatemperature in a Hydropower Plant

PU Guoqing1, CHEN Shuang2, LI Mingzhe2
(1. Sichuan Huadian Luding Hydro Electricity Co., Ltd, Luding 626100, China; 2. Harbin Electric Machinery Company Limited, Harbin 150040, China)

For the problem of the generator neutral point short circuit copper temperature rise excessive National standard, by using the 3D FEM analyze and calculate copper platoon loss and temperature rise, exploring the generator neutral point copper real current and rated current of stator relationship, theoretical basis for optimization design neutral copper platoon and precious practical experience are provided.

generator neutral point; 3D FEM; loss; temperature rise

TM855

A

1000-3983(2015)06-0024-03

2015-08-17

蒲国庆(1973-),男,1996年毕业于西安电子科技大学检测技术与仪器专业,主要从事水电站机电设备维护技术管理工作,高级工程师。

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