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基于PLC的新型太阳能电池板用超声波焊接机控制系统设计

2015-06-12徐东建

机械制造 2015年4期
关键词:焊接机电池板超声波

□ 周 晶 □ 江 新 □ 徐东建

1.东莞职业技术学院 机电工程系 广东东莞 523808

2.东莞三星电机有限公司 广东东莞 523413

3.长江职业学院 武汉 430073

超声波焊接是太阳能电池板加工过程中的一道必要工序,采用全自动控制的新型焊接机,作业精度高,稳定性好,作业效率提升4倍[1]。其控制系统使用西门子S7300系列的PLC[2],将机械设备由半自动操作改为全自动控制,实现了稳定、可靠、高效、高精度的焊接。通过定位准确的步进电机控制焊接机的运动,既降低了系统成本,又保证了系统精度。同时,该系统采用开放式设计,为系统升级预留了空间,能够满足多种用户的需求。

1 电池板焊接机概述

太阳能电池板用超声波焊接机能实现自动贴胶、自动贴铝带、自动焊接铝带3个功能。

为了实现这些功能,焊接机主要由5个部分组成,如图1所示。其中铝带焊接装置是工艺流程中最重要的环节,位于贴铝带装置后续操作区域,由两个相同的焊接机组成,分别位于后段太阳能电池板传送系统的两侧。在电池板的短边需要焊接铝带的位置都必须先贴上双面胶,再贴铝带,最后焊接。各工艺间采用传送装置输送电池板,机架是整台设备的基础,支撑焊接机的全部零部件。

2 电池板焊接机的控制流程

▲图1 太阳能电池焊接机组成图

焊接机控制系统是一个半闭环系统,由PLC完成现场控制信号的采集与执行元件的驱动,自动控制系统的流程如图2所示。

▲图2 控制系统流程图

3 PLC的控制部分设计

3.1 PLC的输入与输出端子

控制系统选用德国西门子公司生产的S7-300系列的CPU-315。以贴胶模块为例,为了提高工作效率,在电池板的两个短边配备两个贴胶机,设备工作时,两边能同时开始贴胶,因此需要在2个贴胶机上升位和下降位、前进位和后退位配置检测开关,精确定位贴胶机的位置。同时,电池板的长边配置4个检测开关,确定电池板的传送位置。按照控制系统的要求,PLC的I/O分配见表1。

表1 贴胶模块I/O接口图

3.2 控制系统输入输出设备

输入设备用以产生输入控制信号,主要控制贴胶机构、割刀移动、超声波焊接机、电池板传送定位开关等。

输出设备是由PLC输出信号驱动的执行元件,包括伺服电机、工作状态指示灯。

3.3 PLC控制程序模块

系统要求提供多种工作模式,因此,程序设计的重点在于采用合适的方法解决多选择的控制[3]。

①设置模块。将各种操作方式转化为基本工作模块,组合各种工作模块的基本动作,并设置好相关参数。采用模块化的方式有利于焊接机其它功能的扩展。

②基本动作根据设置好的参数,结合传感器的信号,完成焊接动作。

设备的控制程序分为主程序、子程序和中断程序,出于可靠性考虑,对于有安全要求的地方使用外接继电器和开关,其余用PLC内部继电器。部分数字量的输入和程序监控采用触摸屏,从而实现人机的交互。采用STEP 7编程软件进行程序梯形图的编制。

3.4 控制系统设计难点

①贴胶部分。割胶的位置控制、切刀的起点和落点会影响之后贴铝带的位置,现采用伺服电机,通过电机编码器确定位置变化,给出反馈信号,组成一个闭环系统,再进行调整。另外,若采用普通切刀,会出现拉胶现象,影响铝带的黏贴;改用锯齿切刀后,可以一次性快速切断胶带。

②焊接部分。铝带焊接时,压头压在预焊的铝带和铝膜上滚动前移,同时产生切向振动将表面氧化物去掉,增大接触面积,达到一定时间后使压合在一起的铝带和铝膜焊接。焊接时间很短,约1 s左右,时间过长或振动过大都会使焊接强度下降[4]。

超声焊接所需能量为:

式中:v为焊头振速;t为焊接时间;A为焊头的振幅,要根据焊件物性和尺寸选取;f为超声振动频率;μ为摩擦因数,取决于焊头和焊件间表面状态、焊件夹持的方法等;P为焊头上所加的垂直压力,取决于被焊材料的可流动性极限,还与焊件材料的硬度、厚度及焊头振幅大小有关。

另外,电池板长边和短边的铝带汇流点易发生移位,改为多次点焊后,焊接性能大大改善,导电性增强。

4 人机界面的设计

在该系统中,使用西门子人机界面编辑软件WinCCFlexible来设计触摸屏。WinCCFlexible用于组态用户界面以操作和监视机器与设备,提供了对面向解决方案概念的组态任务的支持,组态方式灵活多样,使用方法简捷。

4.1 自动控制部分

主要根据设定的工艺参数实现焊接功能自动运行,并实时显示工作状态,以方便监控。如图3所示。如果需要调试运行,可以把“半自动运行”按钮按下变为绿色,再按下所想要操作部位的按钮,就进入调试状态。当进行步进与复位操作时,“半自动运行”按钮是不需要按下的。

▲图3 自动模式界面

4.2 手动模式

“手动模式”画面中包括了 “登录画面”、“初始画面”、“手动模式”、“自动模式”等按钮,按下可转到相应的操作画面。以“贴胶手动”为例,按下相应的按钮可对贴胶部位进行手动操作。

4.3 生产管理模式

设置了用户管理界面(只能管理员进入,能修改除管理员外的其它用户名、口令、组和注销时间)、伺服状态界面(可显示电机状态)、报警信息界面、I/O状态界面、参数调整界面(贴胶、贴铝带、传送带、1#和2#焊接机的参数根据实际需要设置不同的值)。

5 结束语

实践证明,该系统可以用于1 400 mm×1 100 mm规格的薄膜太阳能电池板的铝带自动焊接,玻璃厚度为3~6 mm,焊接速度小于2 min/块。系统运行稳定、可靠,焊接的铝带导电性能好,符合厂家提出的要求,据厂家认定,其性能指标已达到国外同类产品的技术水平。焊接机系统的投入使用,有效提高了公司薄膜太阳能电池板生产部门的生产效率,据厂家提供的数据,每年节约成本约100万元。

[1] 周晶,江新,徐东建,等.新型太阳能电池板超声波焊接机设计[J].机械制造,2014(4):65-66.

[2] SIEMENS Ltd..SIMATIC S7-200 System Manual[Z].2003.

[3] 陈立定.电气控制与可编程序控制器的原理及应用[M].北京:机械工业出版社,2004.

[4] 王贺石.超声波在铝箔焊接中的应用[J].制造业自动化,1996(3).

[5] 陈思忠,郑伟成,都文华,等.铝塑复合管的超声金属焊接[J].应用声学,2000(4).

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