选煤厂自动冲洗控制系统
2015-06-12张海涛李丙林刘克平
张海涛, 李丙林, 徐 勇, 刘克平*
(1.长春工业大学 电气与电子工程学院,吉林 长春 130012;2.国网宜都市供电公司,湖北 宜昌 443300)
0 引 言
在煤炭传输过程中,需要频繁地对斜胶带进行冲洗,冲洗时间的控制将直接影响到传输效率。在某煤矿选煤厂自动冲洗控制系统中,下位机选用西门子S7-300PLC,微型计算机作为上位机,装载了功能强大的WinCC组态软件。系统中S7-300PLC与WinCC之间支持Profibus-DP通讯、MPI通讯、Profinet通讯,从实际工程的实时性和经济性方面进行考虑,本系统采用工业以太网的通讯方式,可以在WinCC监控画面上实现设备的实时可视化监控[1]。
1 方案论证
1.1 控制器的选择
在本研究中下位机采用西门子S7-300PLC而不采用单片机的原因如下:
1)语言区别。目前PLC广泛使用梯形图、顺序功能图、功能块图、结构化文本,单片机应用指令符号语言。单片机靠人脑按照控制要求编写程序,而PLC可以先输入控制要求,然后自动生成实时控制程序,效率极高。
2)功能区别。PLC具有丰富的立即可用功能:开关量逻辑控制、闭环过程控制、运动控制、数据处理、通信联网,包含大量的独立定时器、计数器,可直接与现场的实际设备相连接,开发有各种各样的功能模块供编程人员调用。单片机只是单一的处理器,如果不能用单片机开发出PLC,则只能作为专用控制器使用。
3)选用区别。当使用数量少或控制逻辑比较繁琐时,使用单片机开发专用控制器性价比较差,当使用数量多、控制逻辑比较简单、控制逻辑基本不变、通讯网络单一时可以选用单片机专用控制器。
1.2 组态软件的选择
微型计算机作为其上位机,装载了功能全面的WinCC组态软件。中英文结合的工控组态软件WinCC具有简单灵活的可视化操作界面、良好的并行处理性能、丰富的多媒体画面以及良好的可维护性等优点。WinCC通过通信驱动程序从可编程序控制器获取通信数据,对通信数据进行加工处理后,以图形的方式形象地显示在组态监控画面上,同时,根据组态要求以及操作员的指示将控制数据传送到现场执行设备,控制执行机构的运行,并调整其运行参数。
2 系统介绍
自动冲洗控制系统目前已投入使用,不仅提高了工作效率,也可保证可靠性和稳定性,实现了传输系统中斜胶带的全自动冲洗。系统控制要求如下:
1)该控制系统分为自动和手动两种运行方式。当切换到自动状态时,喷头依次喷水2min,循环运行;当切换到手动状态时,可以对喷头进行单独控制。
2)画面要有动态效果,且由静态到动态转换时需有空间感。
3)有故障显示报表并能对具体喷头故障进行打印。
4)应有就地/集控状态显示,就地时集控不可控只显示。
5)PLC程序和WinCC画面需要设置权限保护。
6)应配有日期和时钟数字显示窗口。
针对以上控制要求,该项目采用PLC与WinCC组态相结合技术,建立了自动冲洗控制系统。组态监控系统、PLC电气控制系统与设备的关系如图1所示。
图1 控制系统关系示意图
采用PLC构建的电气控制系统一方面与设备相连,完成设备运行的所有控制信号采集、运算处理和向设备输出驱动控制信号,控制设备运行;另一方面PLC同时将设备运行的状态信号传送到上位机,通过由组态软件构建的监控系统,实现设备的实时可视化监控[2]。
3 系统设计方案
3.1 下位机
下位机采用西门子S7-300PLC,其构建的电气控制系统一方面与设备相连,完成设备运行的所有控制信号采集、运算处理和向设备输出驱动控制信号,控制设备运行;另一方面PLC同时将设备运行的状态信号通过以太网的方式传送给上位机,通过由WinCC组态软件构建的监控系统,实现设备的实时可视化监控[3]。
1)中央处理单元。中央处理单元(CPU)一般由控制器、运算器和寄存器组成,它用扫描方式接收现场输入装置的状态与数据,并存入输入映像寄存器,在PLC进入运行状态后,从存储器中逐条读取用户程序,经过命令解释后,按指令规定的任务产生相应的控制信号,去启、闭有关控制电路,分时地去执行数据的存取、传送、组合、比较、变换等动作。完成用户程序中规定的逻辑运算或算术运算等任务。根据运算结果更换有关标志位的状态和输出映像寄存器的内容,实现输出、制表、打印或数据通信等控制。
2)PLC控制程序。本系统中需有就地/集控状态切换,就地时集控不可控。集控时分为自动和手动两种工作方式,当切换到自动状态时,喷头依次喷水2min,循环运行;当切换到手动状态时,可以对喷头进行单独控制。
3.2 上位机
WinCC是一套基于Windows平台的,用于自动控制系统的监控层,提供了监控层的软件平台和开发环境,通过灵活的组态方式,可使用户快速构建工业自动控制系统监控功能。可以在一台计算机上同时完成数据采集、信号数据处理、数据图形显示、人机对话、实时数据的存储、历史数据的查询、实时通信等多个任务[4]。
1)系统界面。为了更好地实现对自动冲洗控制系统的优化运行,监控系统设计为由权限登录界面、图形编辑器界面、故障打印画面、具体故障查询画面、运行系统界面等组成。自动冲洗监控界面如图2所示。
图2 自动冲洗监控界面
2)密码登陆与注销。除了为登录或注销过程而组态的热键之外,WinCC还提供了函数PWRTLogin()用于密码登录,函数PWRTLogout()来执行密码注销。用于密码登录和注销的函数是WinCC应用程序函数。打开“用户管理器”,新建用户“family”,进行用户权限设定。登录与注销密码设定如图3所示。
图3 登录与注销密码设定
3)在WinCC里调用STEP7的变量。在WinCC里调用STEP7中变量的前提条件是WinCC项目文件必须集成在STEP7项目中。在建立新的STEP7项目后,选择“InsertNew Object”,此时系统会在STEP7项目文件里建立一个WinCC项目文件,可以通过在项目名称上点击右键,选择“OpenObject”打开并编辑这个WinCC项目。同时,在STEP7项目文件中插入一个OS站,把它改名为已有的WinCC项目名称,在STEP7项目里删除因仅插入OS站而产生的WinCC项目文件,在项目复制器里用“Save as”把已有的WinCC项目文件存储到STEP7项目路径下。在WinCC里调用STEP7的变量如图4所示。
图4 在WinCC里调用STEP7的变量
3.3 Profinet通讯
控制系统中S7-300与WinCC之间的通讯可分为profibus DP通讯、MPI通讯、Profinet通讯[5],从工程应用的实时性和性价比方面进行考虑,本系统采用工业以太网的通讯方式。PLC与WinCC之间采用工业以太网通信时网线必须是交叉连接。在硬件组态中设置CPU下的PN-IO属性,要求PLC网络地址与计算机网络地址处于同一个网段内;在WinCC中添加SIMATIC S7-300Protocol Suite.chn驱动程序,打开连接参数对话框,将WinCC的连接地址设为PLC的网络地址。添加新的驱动程序如图5所示[6-7]。
图5 添加新的驱动程序
4 结 语
实际使用证明,通过PLC与WinCC组态相结合技术实现选煤厂斜胶带走廊自动冲洗控制系统,可以方便、安全、稳定地实现对整个冲洗过程的监控。PLC与WinCC之间采用Profinet通信,其通信数据的实时性、安全性、稳定性均可达到最优化。基于该方案的自动冲洗控制系统因其操作灵活、性能稳定、维修方便而受到用户好评。
[1] 许洪华,杨春生.现场总线与工业以太网技术[M].北京:电子工业出版社,2007.
[2] 李丙林,宋殿斌,刘克平.PLC和触摸屏在耐压试验监控系统中的应用[J].长春工业大学学报:自然科学版,2011,32(4):394-398.
[3] 廖常初.S7-300/400PLC应用技术[M].北京:机械工业出版社,2008.
[4] 李方圆.人机界面设计与应用[M].北京:化学工业出版社,2008.
[5] 甘永梅,刘晓娟,晁武杰,等.现场总线技术及应用[M].2版.北京:机械工业出版社,2008.
[6] 李丙林.正压浓相气力输灰的PLC监控系统[J].电气时代,2011(11):104-106.
[7] 杨方兴,岳剑锋,王锋,等.多PLC控制系统的组态策略[J].天津工业大学学报,2013(6):68-71.