油管液压钳双扭矩阀的改进技术与应用
2015-05-30赵兴仁
赵兴仁
摘要:300型油管液压钳是作业系统中现场通用工具,全行业具有比较统一的设计标准,主要用来对油管进行上卸扣操作。由于油水井中使用管材不一致,而300型油管液压钳为标配设备,施工中容易形成对部分管材上卸扣时扭矩过大现象,造成油管丝扣粘扣、油管缩径等问题,致使作业成本上升。研究液压钳改进技术,通过增加扭矩限定装置、改进液压钳介轮传输,达到防止油管丝扣粘扣、缩径等问题出现,充分发挥300型液压钳全部功能。介绍了300型油管液压钳改进技术的结构装置、工作原理等。通过实验,该改进技术能达到杜绝油管丝扣粘扣、缩径等问题,有效降低作业成本投入。
关键词:扭矩限定装置;扭矩阀;介轮;丝扣粘扣;缩径
现阶段在国内的作业系统中,300型油管液压钳是当前井下小修作业现场通用工具,主要用来对油管进行上卸扣操作。在施工过程中,由于修井作业机液压源输出功率、管材质量等因素,容易造成液压钳在上卸扣过程中产生油管丝扣粘扣、油管缩径等问题。
针对这些问题,进行实地观察,通过多方面的数据统计发现,引起油管丝扣粘扣、油管缩径的主要原因在于油管液压钳输出扭矩过大引起,因此需要寻找一种能够有效限定油管液压钳输出扭矩的方法。
1. 300型液压钳使用现状
1.1 300型油管液压钳技术参数
通过对多家300型油管液压钳生产厂家液压钳各类检测数据分析发现,300型液压钳都具有比较统一的标准。
(1)主钳
(2)背钳
(3)系统额定压力 10MPa
(4)最大供油量 100L/min
1.2原因分析
根据以上的数据显示,我们能够发现,300型油管液压钳的高档转速在100r/min,其转速明显超过现行国产油管的丝扣粘扣临界转速70r/min,在实际操作中由于转速高带来的惯性扭矩会引发过扭矩现象,这是造成我们油管丝扣粘扣的主要原因;300型油管液压钳额定高档扭矩最高1.1 kN·m、低档扭矩最高3.0,根据井场施工人员的施工习惯,为了防止油管上扣不紧,油管上扣最后都习惯用低档再上一下,容易超出我们现行的油管上扣扭矩标准(3寸油管1.9kN·m 、2寸半油管1.5 kN·m ),形成丝扣造扣,使油管丝扣端缩径。
2. 300型油管液压钳的技术改进
通过调查,我们找到了300型油管液压钳自身特征造成油管丝扣粘扣、缩径的主要原因,为了更好满足作业现场施工需要,保护油管降低管材成本,我们决定将300型液压钳做进一步的技术改进。
2.1液压钳快档转速、扭矩控制
工作原理:300型油管液压钳高档输出功率恒定的情况下,输出转速和扭矩成反比,在改变高档传动齿轮和介轮之间的传动比,降低大齿轮转速的同时,可以相应的提升高档扭矩,达到高档油管上扣满足生产需要的条件。
2.2恢复液压钳慢档的功能
恢复液压钳慢档扭矩,使用整体更换式扭矩阀,使其在系统额定压力(10MPa)压力调节范围3—10MPa.情况下,能够达到额定扭矩(3.5kN·m ),可以完成一般的对扣造扣、套铣、打捞、钻塞等工序,减少600型油管液压钳的转运、使用,减少对油管管柱本体的伤害。
工作原理:该扭矩阀安装在液压马达连接板的进油管路上,控制通过连接板的进油流量和进油压力,从而达到有效的控制油管液压钳扭矩的作用。工作原理为:上扣时推动手动换向阀,在正常的油量和压力下,液压油能够顺利的通过扭矩阀进油孔,此时扭矩阀不工作;当负荷增大进油压力过大时,液压油的压力作用在阀芯上使其向上移动,弹簧压缩,过量的液压油顺出油孔直接流到回油管路中,达到泄压目的,这样通过扭矩阀的油量和压力保持在一个相对稳定的状态,从而将液压钳的输出扭矩控制在相应的范围内。卸扣时推动手动换向阀,进油孔变成出油口扭矩阀不起作用,液压钳产生最大扭矩卸扣。
3.现场应用
截止到目前为止,改进后的300型液压钳已在两个作业队使用1年时间,现场使用效果良好,油管未出现粘扣、公扣缩径等问题,说明扭矩阀安全有效;使用期间两个作业队都进行过一般对扣造扣、套铣、打捞、钻塞等工序,未使用600型液压钳,说明改进后的300型液压钳低档能够满足作业现场一般对扣造扣、套铣、打捞、钻塞等施工使用要求。
4.结论
(1)油管液压钳介轮的改进,使油管液压钳的高档转速控制在油管粘扣临界转速内,既能防止油管粘扣、缩径,油管上扣不用换挡,操作更加简练;又能充分发挥液压钳的最大功能,一般对扣造扣、打捞、套洗、钻塞等工序都能满足,方便了作业队修井施工,降低了使用600型钳子的频率,对油管也是一种保护。
(2)油管液压钳扭矩阀应用后,分类更细致、广泛,可以根据不同的管材上卸扣要求随时更换相应的扭矩阀,从而更符合现场要求。同时校对更及时,能够实现定期更换(一般要求三个月更换一次),改变了以往液压钳不回场大修扭矩阀不校对的局面。
参考文献:
[1]张毅,陈建初.使用液压钳对油管粘扣的影响分析.石油机械,2002.11
[2]董昌乐,王敏,郝宁.上扣扭矩对套管粘扣影响实验研究及分析.辽宁化 工,2010.11