国产某联合循环320MW汽轮发电机组轴系两倍频故障分析
2015-04-29崔常亮
崔常亮
摘要:通过对国内某联合循环320MW汽轮发电机组现场处理,发现轴系存在两倍频振动较大事件,分析诊断过程中,发现两倍频激振力来自于发电机内部,为发电机转子刚度不对称导致;总结两倍频激振力对轴系各瓦振动影响,为今后各类型机组现场两倍频振动故障分析与诊断提供技术支持。
关键词:汽轮机组;两倍频;联合循环;振动特征;故障诊断
前言
两倍频振动是汽轮发电机组的常见故障,对机组稳定运行危害很大。随着我国汽轮发电机组类型增多,汽轮机轴系模块型式变化较大,整个轴系中临界区扩大,发电机结构刚度不对称等,均容易诱发两倍频激振力产生。
1.两倍频故障案例
某国内联合循环320MW汽轮发电机组轴系由高中压转子(HIP)、低压转子(LP)、发电机转子(GEN)、SSS离合器组成。发电机置于高中压侧,高中压转子与SSS离合器由一短轴联接,该短轴用于消除转子挠度对SSS离合器的影响。低压转子外伸设有一轴承用于支撑低压盘车齿轮重量。整个轴系共有8个轴承,机组轴系简图如图所示:
机组2014年5月份首次启动,冲转至3000rpm过程中,过高中压、低压和发电机转子一阶临界区振动优秀,但在升速至2940rpm时刻,轴系7瓦、8瓦、1瓦、2瓦和3瓦轴振幅值开始增加,上述各瓦周振幅值随转速升至3000rpm而持续增长;现场经过对轴系各瓦进行频谱分析,发现2940→3000rpm过程中,主要为两倍频[1]增加导致,轴系中发电机7瓦和8瓦首先产生2倍频激振力,导致1瓦、2瓦和3瓦振动幅值上升,其中最大振动为1瓦为180μm左右,7瓦、8瓦分别为140μm和110μm左右,上述各瓦幅值达到报警值或超过报警值,现场报警值为125μm,轴系振动情况已危害到机组正常运行。
2.原因分析和解决措施
对汽轮发电机组轴系临界转速和振型进行重新核算,具体如下表所示:
序号
理论计算和现场实测结果上看,汽轮机单跨没有接近6000rpm的共振频率;汽轮机轴系(不带电机)有中间短轴二阶6677rpm,汽机和发电机连成轴系后升高至6947rpm,远离6000rpm,不存在共振现象;整个机组轴系存在两个接近6000rpm的固有频率,一个是5667rpm,另一个是6214rpm。5667rpm频率为汽发连轴器振型,该频率难于改变,从分析看也不是该频率产生的二倍频振动。另一个是6214rpm,是电机的三阶,电机单跨三阶临界转速计算值为6080rpm,电机单跨三阶临界转速试验值为2940rpm,机组轴系试验值为:2940x2+(6214-6080)=6014rpm,共振峰为6014/2=3007rpm。与现场实测的共振峰值转速3015rpm到3020rpm基本吻合。分析认为出现该振动的主要原因为电机转子的“2倍频”激振力较大造成,导致轴系产生共振,激振力来自于发电机内部,为发电机转子刚度不对称导致。
为了彻底解决发电机转子在3000rpm左右产生“2倍频”激振力现象,对发电机转子进行重新设计加工,新设计发电机转子后,汽轮发电机组轴系理论临界转速结果如下:
序号
更换新电机轴系数据后,电机轴系三阶临界转速由原机组电机轴系三阶6214rpm降至6047rpm。发电机单跨二倍频振动峰值转速为2940rpm,现场实测轴系二倍频振动峰值转速变为3019rpm。串联轴系后二倍频振动峰值转速上升79rpm;从现场振动幅值增大的趋势观察,2X频振动幅值从2940rpm开始增大,直到3015→3020rpm 时达到最大,通过超速试验数据来看,振动幅值到3150rpm时达到最低点。根据现场实际数据计算,在新电机转子在厂内动平衡时峰值转速在2850rpm水平的情况下,机组轴系二倍频峰值转速推断值为2845.5rpm;避开工作转速3000rpm有154.5rpm的裕度。根据超速结果,转子振动从峰值降到正常值需要131rpm。那么就有23.5rpm的安全余量。