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CASS工艺在屠宰废水处理中的应用

2015-04-22周元祥成雄剑池俊杰

绿色科技 2015年4期
关键词:活性污泥废水处理水解

张 骏,周元祥,成雄剑,池俊杰,张 强

(1.合肥工业大学 资源与环境工程学院,安徽 合肥230000;2.机械第六设计研究院有限公司,河南 郑州450007)

1 废水水量与水质

广西某食品公司是一家以生猪宰杀、肉类加工为主的大型企业,排出的废水中含有许多的油脂、毛皮、碎肉骨屑、内脏杂物,以及未消化的食品和粪便等污染物,悬浮物浓度较高,有机物浓度高,油脂含量大,废水呈现出红褐色并有带有一股腥臭味,是一种非常典型的有机污水。屠宰废水具有以下特点:

(1)水质、水量在一天内的变化比较大;

(2)动物的血迹,主要成分的油脂废水,粪便,内脏碎片和无机盐,COD一般在2000~4000mg/L;

(3)可生化性好;

(4)废水中含有许多的油脂、碎肉、骨渣、毛及粪便等,悬浮物含量较高。

屠宰所生产的废水量为4000m3/d,进水水质及排放标准如表1所示:

表1 进水及排放标准 单位:mg/L

2 处理工艺

2.1 工艺流程

具有容积负荷高的高浓度有机废水的厌氧处理,有着对水的质量和极强的适应可再生能源的能力,剩余污泥量少,但出水COD较高,一般还需要再进一步地处理才能够达标排放。

由于该废水具有氨氮浓度较高的特点,故本工程采用CASS工艺来进行脱氮除磷,进一步去除水中的氨氮及有机物,从而能够达到标准排放。

因为屠宰废水水质水量不固定,且含有大量的悬浮物、油,因此必须经过适当的预处理,才能够保证处理效果。具体工艺流程如图1所示。

图1 工艺流程

2.2 工艺简介

2.2.1 格栅

由于屠宰废水中猪粪、动物内脏、猪毛以及粗大悬浮物较多,故本工程设置两级格栅,一级为粗格栅,一级为细格栅,每级均需要作防腐处理。实际中可根据格栅拦截的漂浮物的情形,定期举行人工除渣,收集到的浮渣再进行处理。

2.2.2 隔油/调节水解池

废水在这两个池内除了隔油、均化调节水质水量的目的以外,还能够将废水中的不溶性的有机物转化为可溶性的有机物,大分子有机物分解为小分子有机物,难降解有机物转化为可降解有机物,可以提高废水的可生化性,以利于后续处理,并且能够降低剩余污泥产量。

2.2.3 气浮

气浮是以固液分离为主要目的一种处理措施,能够同时降低COD、BOD及色度等。投加一定量的PAC和PAM,可以更好地发生絮凝反应,在界面张力、气泡浮力及静水压力等多重力的作用下,促使微气泡粘附于絮体上,因粘合体密度小于水而浮上水面,从而达到去除污染物的目的。

2.2.4 水解酸化池

水解酸化工艺根据产甲烷菌和水解产酸菌生长速度的不同,把厌氧处理控制在厌氧第一和第二阶段。污水进入到水解酸化池内的水力停留时间一般为2~6h,厌氧细菌可以将难降解的有机物分解,分解成容易降解的有机物,并能够把长链有机物降解成短链有机物,这样有利于后续好氧微生物的进一步处理。

2.2.5 CASS池

CASS工艺由两部分组成,前一部分为生物选择区,后一部分为主反应区。该工艺实现了连续进水、间歇排水的周期循环运行,集曝气、沉淀、排水于一体。CASS工艺实现了一个好氧/缺氧/厌氧交替运行的过程,具有良好的脱氮除磷效果。

CASS工艺一般分为四个阶段,以一定的时间序列运行。

曝气阶段:在曝气阶段,采用的进水方式是边进水边曝气,并且主反应区的污泥回流至预反应区。在此阶段,向池内曝气,既能提供微生物所需要的氧气,还能促进池内活性污泥预有机物的混合和接触,使得微生物可以充分降解有机物。同时,微生物通过硝化作用把氨氮转变成硝态氮。

沉淀阶段:停止曝气后,废水中的微生物可以继续利用水中剩余的溶解氧进行好氧处理,伴随着溶解氧的下降,此时水中的好氧状态慢慢转变成缺氧状态,这时进行的是反硝化作用。在沉淀的初期,曝气产生的搅拌作用能使絮体絮凝,并且以区域沉降的形式沉降。因此,即便在该阶段继续进水,也能够在该阶段获得可观的沉降效果。

滗水阶段:沉淀阶段完成后,上清液通过滗水器自上而下逐层排出。排滗水器将在排水结束后自动复位。

闲置阶段:这一阶段时间较短,是为了保证滗水器恢复到原来的位置,防止污泥的流示。

CASS工艺的运行就是如上所述的阶段依次进行,并且不断循环往复的过程。本工程CASS工艺每天分为3个周期,每个运行周期为8h,其中进水2h,曝气6h(边进边曝),沉淀1h,滗水1h。

3 主要构筑物及设备设计工艺参数

主要构筑物及设备设计工艺参数见表2。

表2 主要构筑物及设备设计工艺参数

4 调试期间出现的问题、措施及注意事项

4.1 系统调试

在调试初期,CASS池活性污泥量较少、SV低。经过一个月的培养驯化后,SV、MLSS逐渐升高,SV最高可达55%。结合MLSS数据,同时观察发现沉降压缩后的活性污泥密实,为深棕褐色。分析得出SV过高并不是由污泥膨胀引起的,而是由于调试过程活性污泥控制浓度较高,通过增加CASS池剩余污泥排放量,SV稳定在35%左右。MLSS控制在3.5g/L左右。为提供充足的营养物、调试前期废水从调节池超越至水解酸化池,待后续生化处理稳定后再启动气浮池。

4.2 泡沫现象

泡沫现象是食品工业废水处理过程中普遍会遇到的问题。在本项目中,可以在调节池投加接种污泥,调试初期CASS池内的活性污泥量较少,泡沫现象并没有很快出现。随着污泥驯化的成功,SV和MLSS逐渐增加,在接种污泥的半个月后,有大量的白色泡沫出现在CASS池中。分析主要是调试前期负荷过高、曝气过量、洗涤剂流入等原因造成。可以通过自来水喷淋的方式或者投加消泡剂等其他措施来消除泡沫。

5 运行效果及经济效益分析

运行监测结果见表3。

表3 运行监测结果

该废水处理工程总投资3178.94万元。运行成本中电费0.665元/m3,药剂费0.39元/m3,清水费0.015元/m3,化验费0.012元/m3,维护保养费0.015元/m3,人工费0.0378元/m3(8个工人,每人每月1300元)。废水处理成本为1.77元/m3(含折旧)、1.235元/m3(不含折旧)。

6 结论

屠宰废水中有机物浓度高。本工程经实践证明CASS工艺是可行的,处理效果是有效的,具有下列特点。

(1)污水处理系统充分考虑了影响负荷,确保污水处理达标排放,占地面积小,绿化面积大,污泥量小,无异味,能耗低,投资成本和运行成本低。

(2)本工程投资小,寿命长,并且运行稳定,简单方便,可以自动化操作,从而降低了人工成本。

(3)对水质和废水的组成做了深入的分析,从而对废水成分等污染物的特性有充分的了解。选择了适当的处理方式和工艺,并用最合理的成本得到最好的处理效果。

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