梅钢热轧浊循环系统过滤器的改造及运行效果
2015-04-21邹正东
邹正东
1 概述
高速过滤器是压力式多介质过滤器的一种,其滤速一般为20~40 m/h。它是现代工业水处理的主要装置之一,具有滤速高、处理量大和自动化程度高的特点,非常适用于处理钢铁企业中炼钢、连铸和热轧等浊循环水(含有氧化铁皮及油质)[1]。
梅山钢铁于2012年完成二期建设,产能达到760万t/年,在热轧水处理系统建设中,引进了34台高速过滤器,分别应用于直接冷却循环水、层流冷却循环水二个系统上,对循环水水质进行净化处理。过滤器的技术参数为:
直径:5 m
滤速:35 m/h
过滤量:≥687 m3/h
压力:≤0.4 MPa
阻损:≤0.05 MPa
2 热轧浊循环水处理工艺介绍
热轧浊循环分为直接冷却水和层流冷却水两系统,主要处理轧线回水中悬浮物、氧化铁皮和油质,经冷却塔冷却后重复利用。具体工艺如图1、图2。
其中,浊循环旋流池的作用是分离较大粒径的氧化铁皮,起一次沉淀的作用,沉淀时间为8~15 min,表面负荷宜为20~30 m3/(m2h);平流池的水力停留时间比旋流池要长,一般不小于30 min,表面负荷宜为4~6 m3/(m2h),可去除较小颗粒的氧化铁皮,起二次沉淀的作用;平流池的出水经过过滤器达到去除悬浮物和油的效果,满足水质要求。
3 运行问题及解决措施
3.1 运行问题分析
二热轧刚刚投产时,轧线新设备调试,大量含油废水进入浊循环水处理系统,导致进水水质超出了系统处理能力。
另一方面,过滤器本体部分设备存在固有缺陷,所以,浊环水高速过滤器及其配套设备在使用之初就出现了一系列的问题,供水水质波动大,达不到要求,具体水质指标如表1。
图1 直接冷却水工艺流程图
图2 层流冷却水工艺流程图
表1 浊环水水质指标 mg/L
具体问题表现为:
(1)过滤器滤料板结、混层现象严重,滤料安装高度无标准。对浊环过滤器开盖检查及更换滤料时发现,石英砂与无烟煤混合在一起,无烟煤、石英砂、鹅卵石均糊满了大量的油泥,其中无烟煤、石英砂板结严重,造成过滤效果较差。同时,发现有4台滤层剩余高度低于 2 m(2#、16#在 1.5 m 左右,5#几乎无滤料);但有的滤料高度仍超高(按照标准滤料层厚度为 2.6 m),如 1#、11#、13#、14#、15#、17#、19#均在 3.7 m以上。
(2)过滤器反洗强度控制困难,反洗强度大时大量滤料(石英砂、无烟煤)被冲出过滤器,排入预浓缩池,造成滤料大量流失,同时影响污泥处理系统的正常运转,水压低又导致单罐反洗水流量不足,反洗水量不足造成滤料清洗不干净,滤料发生板结、硬化现象,从而又造成过滤器正常过滤出水量减少及浊环水水质变差,浊环水中的油污未能有效清除,形成恶性循环。
(3)过滤器顶部自动排气阀动作不灵,导致气洗时罗茨风机经常憋压,减少风机使用寿命。
(4)过滤器存在漏砂现象,严重影响用户的产品质量。开盖检查时发现滤板与中心管焊接不牢,且滤帽松动较多,滤帽与滤板接触面不平整;且滤板下部由于设计原因导致部分水源永远排不尽,且内部滤料泄漏后在滤板下部易造成堵塞。
3.2 改造措施
3.2.1 过滤器本体改造
(1)采用新的滤料级配,以保证滤料有效的膨胀高度和过滤精度。在过滤器内壁进行滤料装配时,画出水平线,作为铺装高度标记,滤料级配为:
第一层:石英砂粒径2~4 mm,厚度500 mm
第二层:石英砂粒径1.2~1.6 mm,厚度700 mm
第三层:无烟煤有效粒径2.4~2.8 mm,厚度1400 mm
(2)针对过水量不足的现象,对滤帽的材质、形式进行了改造。通过与1422老线过滤器滤帽进行了对比,发现1780热轧的过滤器滤帽过水面积明显不足。所以更换时,拆除过滤器内原有滤帽,更换为与1422热轧过滤器滤帽同型号的长柄滤帽,滤帽紧固使用双螺母形式,防止滤帽在反洗时松动。
(3)对过滤器内部中心管进行补焊,滤板下部加焊;在滤板下部的U型槽处增设DN150管道,末端加设阀门控制,以便于在检修时可将此层水源排尽或将砂石清除,具体如图3。
图3 改造后U型槽
(4)将自动排气阀更换为气动阀门,并将气动阀门的自动控制程序写入过滤器的反洗控制程序中,实现自动自动控制。
3.2.2 管道及附属设施的改造
(1)针对反洗水量不易控制的现象,在过滤器出水总管上加装流量调节阀和压力变送器,降低余压反洗水量的波动现象,提高反洗效果。
(2)新增罗茨风机的变频柜,通过对风机电机进行调速来控制反洗气量;且对风机出气总管进行改造,增加防倒灌装置,降低风机的故障率。
4 改造后运行效果
(1)改造后的高速过滤器运行效果稳定,单台高速过滤器水处理流量由原来的400~500 m3/h增加到650 m3/h,供水水质指标的稳定性也大幅提高,减少了因喷嘴堵塞造成水冷效果不好而出现的质量事故,大大提高了生产效率,具体数据如表2。
表2 改造前后水质、水量对比情况
改造后的高速过滤器再未发生滤料跑料现象,且反洗周期由原来的12 h延长到现在的24 h,反洗水量由出水总管的流量调节阀控制,彻底杜绝了跑料现象的发生。
(3)改造后的罗茨风机运行状况良好,再无憋压、水流倒灌的现象出现,大大减少了风机的故障率,节约了维修成本。
5 总结
通过采取以上改进措施,过滤器的运行稳定性得到了提高,向1780热轧供水的水质、水量有了显著改善,因水量不足影响主线生产的概率大大降低,轧机作业率得到了明显的提高;同时,过滤器故障率的下降也降低了设备维护成本,促进了现场5S的管理。
[参 考 文 献]
[1]王绍文等.钢铁工业废水资源回用技术与应用[M].北京:冶金工业出版社,2008