马56井区开发效果评价
2015-04-13李彩红
李彩红,李 华
(中国石化江汉油田分公司江汉采油厂,湖北 潜江433123)
1 概况
马56井区位于潜江凹陷岳口低凸起彭市河鼻状断裂带上,以构造油藏为主,为一近南北向逆断层和一条北东向正断层所夹持的断块构造,区内再被两条北东向小断层分割成三个不同油水系统的构造单元。区块含油面积为0.34km2,石油地质储量88.73×104t,可采储量为15.03×104t,主力油层为新。
该井区储层物性较好,孔隙度25.4%,渗透率291×10-3μm2。原油性质较好,原油密度0.835 8g/cm3,属于中孔、中高渗透油藏。
马56井区共建成油水井30口,其中油井19口 ,水井11口。2015年8月,油井开井数10口,井口日产油14 t/d,采油速度0.61% ,日产水83t/d,综合含水85.74% ;注水井开井10口,日注水153m3/d,月注采比1.52。截至2015年8月底,核实累产油15×104t,采出程度16.88% ,累注水102.07×104m3,累注采比1.39。
2 开发中存在的主要问题
2.1 层间矛盾突出,非主力层动用状况差
油水井生产情况表明:马56井区层间矛盾十分突出,尤其在逆断层下盘,水井普遍吸水层位除马56斜-1外均集中在,吸水较差(表1)。
表1 历年吸水剖面统计表
2.2 油水井井况差,制约细分层开发
马56目前共有6口井况不良井(表2),占油水井总数的25% 。部分井况问题较为严重,制约了分层系开采。
如马56斜3-1井,2010年3月下入Φ117mm铅模查套,深度1 673.27m,发现铅模变形为最大外径118.6 mm,最小外径116.4mm,导致无法分注,注入水无法到达目的层,这对于分层挖潜极为不利。对应油井主力层均已高含水,因无能量补充,措施改造风险较大。
2.3 下2油组油井见效率低
2008年底,马56井区下2是5采4注,5口生产油井均无见效,见效率为0。分析其原因,一是断块小而复杂,造成油井连通性差或主力层断失而不见效。二是下2油组储层物性差,平均孔隙度仅16.6%,而马56井区平均孔隙度为25.4%。
如马56斜-3井,通过地层对比,该井主力层下25(2),对应水井马52斜-1井该层断失,造成油井长期无能量补充,低产低液。
2.4 注采井网有待于进一步完善
目前马56井区层数注采对应率仅52.6%,厚度的注采对应率仅51.7%(表3),尚有一半的井层无注水井对应,有待于进一步提高。
表2 井况不良井统计表
表3 马56井区2008年注采对应率统计表
3 主要开发调整工作及效果
3.1 狠抓新井的抢投抢建工作
2009年以来,马56井区共投新井4口,截至2015年4月累计增油2 244t。其中老井侧钻1口、扩边1口,老区调整井2口,完善了马56井区的注采井网。
3.2 加强低渗透层的措施改造
2009年以来,共实施油井措施改造4井次,有效2井次,有效率仅50% ,截至2015年4月,累计增油822t。措施均为压裂改造,措施效果较差,其原因主要是储层物性差,断块复杂,油水井连通性差,油井地层能量低。
3.3 强化注水调整,改善水驱效果
3.3.1 完善注采井网,夯实稳产基础
马56斜-4于2009年12月转注,注水3个月后(累计注水2 510m3),马56-2见效,液量由2.3t/d上升到6.0t/d,油量由2.2t/d上升到6.0t/d,含水由3.2%下降到0.3% ,当年累计增油772t。
马56斜-1于2009年4月大修后,下32地层发生堵塞,马斜56产量下降较快。由于马56斜-1井内落物1 650.49 m,无法对进行措施,2010年7月对该井实施侧钻,侧钻后的马56斜-1CZ注水1个月后(累计注水971m3),油井明显见效,液量、油量均大幅度上升,含水下降,高峰期日增油2.0t/d,当年累计增油177t。
3.3.2 加强动态调水,稳油控水
2009年以来,马56井区在10口注水井上进行了59井次动态调水,先后有6口油井不同程度见效,截止2015年8月累积增油2 833t。为稳油控水,一是加强非主力层注水,促使油井见效,如马56斜3-31CZ井组、马56斜1-1井组。二是在油井见效后,根据油井动态变化及时调整对应水井注水量,减缓油井含水上升速度,如马56斜-1CZ井组、马56斜-4井组。
4 开发效果评价
4.1 油藏水驱效果评价
从马56井区甲型水驱特征曲线(图1)可以看出,马56井区水驱曲线逐渐变平,综合含水下降,水驱开发效果变好。
图1 马56井区甲型水驱特征曲线
4.2 井网适应性评价
2009年以来,马56井区针对部分井组完善注采井网,效果明显,井区注采对应率由51.67% 上升到66.34%,上升了14.67%(表4)。
表4 注采对应率统计表
4.3 能量状况评价
图2 马56井区地层压力变化柱状图
5 认识与建议
1)鉴于强化注水调整的效果远好于新井及措施井的改造,建议马56井区下步工作重点仍放在完善注采井网和注水井的调整上:马56斜3-3侧钻,完善东南部注采井网;马56斜-4、马56斜1-1、马56斜-1CZ、马56斜3-31CZ等井组根据油井动态变化及时调整注水量。
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