改变工艺操作模式提高蒸氨塔运行周期
2015-03-24栗艳平山西焦化股份有限公司山西洪洞041606
栗艳平(山西焦化股份有限公司,山西 洪洞 041606)
山西焦化股份有限公司焦化厂第三煤气回收车间负责净化2×65孔6m焦炉产生的62400m3/h荒煤气,同时回收生产焦油、粗苯、硫铵及硫磺,其蒸氨工序负责将冷鼓送来的剩余氨水依次经过气浮除油器、微孔陶瓷过滤器进行除油,除油后的氨水与蒸氨废水换热至100℃后与液碱混合从蒸氨塔(浮阀塔)第28层(共31层)进入塔内,由塔底直接蒸汽(压力0.4-0.6MPa)进行气提将氨蒸出,蒸氨塔顶部的氨汽经分缩器后,进入饱和器,以增加煤气中的碱源。蒸吹后的蒸氨废水用蒸氨废水泵抽送,先后与剩余氨水和循环水换热冷却后送至生化污水处理站。
1 现状及存在问题
该系统自2008年8月28日投产以来,蒸氨塔压力波动频繁,投用初期塔底压力为45-55 kPa,在指标上限运行,使用一段时间后压力逐渐升高,甚至多次导致蒸氨塔安全阀起跳(60 kPa安全阀起跳),为此需频繁拆塔清理塔板,严重时每月倒塔进行检修清理一次,严重影响着蒸氨系统的安全稳定运行。
2 原因分析
(1)蒸氨塔塔压设计30-40kPa,而实际蒸氨塔在正常工艺条件下(蒸汽量为2-3 t//h,氨水量为30m3/h左右,蒸氨塔顶压力13kPa左右)运行1个月左右后塔底压力就达50-60 kPa,拆塔检修发现降液管与下层塔板间隙堵塞严重,对塔进行测量,每层溢流堰高度140mm,较设计高度100mm高出40mm,每层降液管底部与下层塔板间隙存在严重不均匀现象,最小间隙11mm,最大间隙30mm,普遍在15-20mm之间,严重不符合设计30mm的间隙要求。
(2)每次拆塔检修发现蒸氨塔塔板结垢较多,进料口以下3层塔板油类物较多,尤其夏季塔板结垢严重,主要是夏季为降低终冷塔煤气温度,终冷塔上、下段冷凝液不断补充生水(新鲜水),生水进入系统提供了大量的Ca2+、Mg2+离子,与混合器来的氨水、NaOH液碱接触,造成蒸氨塔塔板结垢严重【1】,污垢长时间在高温下运行形成较为严实的垢片,部分脱落的垢片经过液体冲刷,挡在蒸氨塔降液管底部与下层塔板间隙最小处,造成上层液体滞留,塔压升高。
3 采取措施
3.1 设备改造方面:
根据以上因素分析,2011年对溢流堰的高度由140mm整改到设计要求100mm,从同时对每层降液管底部与下层塔板间隙全部整改为设计值30mm。
3.2 工艺操作方法改进方面:
(1)杜绝系统生水的进入,终冷补水由新鲜水改为冷却后的蒸氨废水(24℃左右)补充。
(2)2013年摸索出了一套蒸氨塔热洗吹扫模式,延长蒸氨塔运行周期。
原运行模式:原运行蒸氨塔阻力高时倒为备用塔,将切出的蒸氨塔进行蒸汽吹扫8h后拆塔检修备用,检修清理塔盘时间约1周。
现运行模式:每周三对运行蒸氨塔在线清洗一次,即先短停剩余氨水泵,对蒸氨塔蒸汽吹扫10 min,10 min后停蒸汽再开剩余氨水泵对运行塔热洗50 min,最后投蒸汽蒸氨塔恢复运行,蒸氨塔在线清洗期间,清洗废水送回吸煤气管道,不影响正常生产。
4 效果
(1)2011年分别对两台蒸氨塔溢流堰的高度、降液管底部与下层塔板间隙进行了整改后,蒸氨塔运行周期由两个月延长至三个月。
(2)2013年改变蒸氨塔热洗吹扫模式后,蒸氨塔运行周期由3个月延长至1年以上。
(3)减少生水进入后,结垢情况明显减少
5 效益分析
原蒸氨塔运行需2个月拆塔清理一次,现每年清理一次蒸氨塔,清理一次所需费用为10800元,因此每年可节约费用5.4万元,同时可减少蒸氨塔的倒车次数,降低了劳动强度。
6 结语
通过对蒸氨塔设备构造、工艺操作方法进行改进后,蒸氨塔的运行周期由2月左右延长至1年,效果良好。
[1]王先平,付洪飞,海全胜.焦化蒸氨系统堵塞的原因及处理措施.煤化工,第40卷2012年第4期.