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制定有效措施 减少装置石蜡损失

2015-03-23郭文莉大庆石化公司炼油厂制蜡一车间黑龙江大庆163711

化工管理 2015年25期
关键词:油池蜡油成型机

郭文莉(大庆石化公司炼油厂制蜡一车间, 黑龙江 大庆 163711)

0 引言

中石油大庆石化制蜡成型装置由于生产过程中产生的蜡沫、停机吹扫、罐区脱水等原因,产生的石蜡损失较多,不但增加了回炼成本,减少了石蜡产量,还降低了经济效益。为此,通过采取有针对性的改进措施,有效地减少了装置石蜡损失。

1 成型装置生产工艺简介

制蜡二车间来的石蜡原料首先进入一车间高位罐,高位罐自流进入三台成型机石蜡冷却器,经控制阀进入浇注器,注入蜡盘送入冷室(冷室温度-12~10℃),石蜡随蜡盘在冷室平行运行14层,蜡液冷却成固态板状的蜡板出冷室,由翻转、输送机构输出,包装出厂。配套的冷冻系统给冷室制冷,液氨由氨泵从低压氨储罐抽出,送入冷室蒸发器。进入蒸发器的液氨吸收蒸发器风机上部排出与蜡换热后,从下部进入蒸发器热风的热量,蒸发成气氨回到低压氨储罐,压缩机将低压氨储罐的气氨抽出,压缩成高压气氨输送到氨冷凝器,冷却成高压液氨后,回到高压氨储罐,高压氨储罐由控制阀控制供低压氨储罐的液氨量,冷冻系统始终进行这种循环方式,给成型机冷室循环制冷。

2 影响石蜡产量的原因分析

2.1 原料带水

因石蜡熔点高,所以成型装置原料罐在接收蜡油前后都要进行蒸汽吹扫,确保蜡油管线畅通。尤其在冬季,每次扫线都在30分钟以上,蒸汽凝结成水后沉到罐底。另外原料罐有呼吸阀门,空气中的水蒸汽与蜡换热后变成水也沉到罐底,导致原料罐内的石蜡含水。

2.2 蜡盘框架缺损

成型机生产是将液蜡通过浇注器注到蜡盘,每个框架有6个蜡盘。装置四台成型机近万个蜡盘;如果成型机缺一组框架,每次这组框架运行到浇注器,员工发现不及时,没有关闭浇注器,就会有30kg蜡油注到浇注器下蜡油回收槽。如果成型机缺一个蜡盘,每次蜡盘运行到浇注器下,就会有5kg蜡油注到浇注器下蜡油回收槽。

2.3 蜡油回收方式陈旧,贮罐脱水要先脱到捡油池

从捡油池的入口线检查蜡液不带水,停止脱水工作;成型机回收的碎蜡,回收到蜡槽,蜡槽满后将固态蜡化开,再输送到捡油池,因成型机蜡槽只能装1.4吨蜡,每次送油去掉蜡槽底存的蜡,送蜡1吨左右。待捡油池蜡达到50%液位,将蜡用明汽加热化开,化成液蜡后输送到污油罐,污油罐满后,用加热器将蜡加热到75~85℃,脱净水后做分析,分析合格,输送到二制蜡石蜡白土精制装置进行精制。

2.4 扫线频次高

成型机故障停机,成型员采取吹扫成型机原料线、去浇注器蜡油线,防止成型机原料线凝线。每次吹扫原料线,都造成浇注器底部存水,开机生产时导致出杂质蜡,每次都产生2吨左右的杂质蜡,杂质蜡送到捡油池,板状固态杂质蜡在捡油池用明汽加热化开,回收到污油罐。

3 解决措施

3.1 对原料线伴热进行改造

将原料线的4条高温水伴热线改为1.0MPa蒸汽伴热,使原料的温度更高,带水更少,减少了扫线时间。同时规定每次扫线后马上停止蒸汽,最大限度减少蒸汽凝结成水后沉到罐底。改造后效果明显,原料带水减少,成型装置原料罐含水量下降,由每周两次的脱水操作下降为一次,减少了脱水过程造成的石蜡损失。

3.2 与维修车间、机动处联系,补齐框架蜡盘

针对成型机出现卡框架故障,由于没有备件导致成型机缺框架或蜡盘,使蜡液注到蜡油回收槽,白白浪费石蜡资源。引起维修车间和机动处高度重视,及时从厂家进来蜡盘和框架,补齐成型机缺损的框架和蜡盘,并备有充足的框架和蜡盘。这使得成型机送油次数明显减少,由最多的每天2次,减少到每3天送1次。成型机回收蜡油,每次送油1吨左右,送油次数减少,标志减少了石蜡损失。

3.3 改变传统蜡油回收方式,制定新的蜡油回收方法

改变传统蜡油回收方式,采用成型机原料罐和粗石蜡贮罐脱水用捡油泵直接抽到粗蜡原料罐,因成型机原料罐和粗蜡原料罐,都是成品石蜡,将带水的成品石蜡集中到粗蜡原料罐,满后再集中脱水可有效地回收成品石蜡。同时,成型机回收的蜡液也可以直接回收到粗蜡原料罐,因成型机回收的碎蜡沫除含有杂质外,石蜡还是符合粗石蜡标准,在装置标定时,做过蜡槽蜡液分析。粗蜡原料罐回收的合格粗石蜡,直接装汽车出厂,使装置石蜡损失降低。

3.4 针对成型机不同故障、维修时间制定原料线吹扫规定

针对成型机出现故障,频繁扫线,导致成型机浇注器带水,开机生产时产生杂质蜡。车间规定:①成型机出现故障停机维修,不超过8小时不许扫线,采取成型机上下水箱加热循环,浇注器每30分钟(冬季15分钟)活动一次浇注阀,让蜡油走动,防止管线凝线;②成型机故障停机超过8小时,采取只吹扫去浇注器原料线,去原料罐的原料线不用吹扫,有1.0MPa蒸汽伴热线,管线不会凝线。此规定实施后,成型机故障停机扫线频次大幅下降,产生的杂质蜡也随之减少。

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