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小桥江电站机组瓦温过高处理

2015-03-22罗建春

湖南水利水电 2015年4期
关键词:轴颈轴瓦磨机

罗建春

(新化县炉观坝水电管理所 娄底市 417603)

1 概 述

湖南省新化县小桥江电站水头112m,流量2.08 m3/s,安装2台卧式混流式机组,为弹性联轴器连接的四支点机组,机组单机容量为800kW,2008年8月两台机组投产运行。两台机组在初次安装试运行时,只空载运行了10多分钟,推力和前导瓦温就升到60℃多,安装队多次处理后无法解决,后生产厂家派技术人员多次处理,瓦温一直在50℃以上运行,夏天则在60℃左右。因瓦温一直偏高,加之运行人员水平不高,两台机组运行3年时间,多次烧坏轴瓦。2011年8月两台机组因瓦温过高单机只能带500kW左右负荷运行。电站检修班和其它检修队伍多次检修,问题没有解决,而机组生产厂家已倒闭,技术人员也联系不上。2011年10月笔者参与了该电站两台机组的检修。

2 存在的问题分析

造成机组轴瓦温度过高的原因很多,我们逐一进行了排查,主要查出了以下问题:

(1)推力瓦为固定可倾式,瓦背的可倾支撑结构设计不合理,接触面为一个直径8mm的平面;同时大部分瓦块在瓦座内存在卡阻现象。这样造成推力瓦与镜板之间形成的油楔口太小,很难形成有效的压力油膜。

(2)径向推力轴承油循环系统设计不合理,运转后轴瓦产生的热油没有专门的排油通道,热油与推力盘带上的冷油混合后流向径向瓦和推力瓦,造成进入轴瓦的油温偏高;同时径向轴瓦座(下瓦)径向开了两条槽,流向径向瓦的油从这两条槽流走很大部分,造成进入径向轴瓦的油量达不到要求;上轴瓦座上的进油口太小,还有两块推力瓦堵住了部分进油口,造成进入推力瓦油量很少。

(3)推力镜板和前导瓦轴颈光洁度差,划痕较多,并有很多圆形线条,减小了轴瓦的有效接触面积,轴瓦磨损增加,配合误差增大,产生的热量增加。

(4)原有轴承冷却器较小,冷却效果差。

(5)径向推力轴承座刚度不够,机组空载运行时,轴承座向蜗壳方向倾斜0.3mm,带额定负荷运行时达到0.7mm,轴承座受力后偏斜导致轴瓦受力改变,引起瓦温急升;同时引发机组轴向振动,缩短轴承寿命;严重时会导致径向推力轴承座地脚螺栓损坏,轴承座开裂。

(6)轴承座没有安装定位销,在紧固螺栓和机组运行中都会使轴承座产生位移,造成轴瓦与轴颈的接触面发生变化,轴瓦产生的热量增加。

(7)轴瓦研刮没有达到要求,存在径向瓦的油楔口研刮不规范、轴瓦承载包角过大、进油边太浅,推力瓦上聚油点太深太大等,造成轴瓦与轴颈或推力镜板的配合精度差,不能很好地形成压力油膜,达不到正常运行的要求。

3 处理方法

针对以上查出的问题,逐一进行了处理:

(1)推力瓦支撑结构处理。用角磨机将推力瓦瓦背上的可倾支撑磨成圆弧状,先用一块白铁皮按推力瓦形状制作一块样板,在样板上按规定画出可倾支承点位置,然后在瓦上找到这个点,再用角磨机将原平面磨出一个圆弧来,并使支撑点在规定位置。用砂布打磨推力瓦上的卡槽和轴瓦座上的支撑杆,使推力瓦装上后活动自如。

(2)油循环系统处理。将油罩上开的孔堵住,防止从推力盘上带上来的冷油,从这些孔流走,增加几块隔板,防止冷油与热油混合,同时能使热油顺利排到油室进入冷却器进行冷却。先是在推力瓦座上的原进入推力瓦的油孔旁新开两个进油孔,再将两块堵住进油孔的推力瓦背面相应位置磨出一条宽18 mm、长50mm、深12mm的槽,使冷油能顺利进到推力瓦,用木块堵住径向轴瓦座开的两条槽,防止进入导瓦的冷油从这里流走。

(3)轴颈与推力镜板光洁度处理。研磨前必须清洗干净主轴颈,选用W10的金相砂布套在轴颈处,外用(10~20)mm宽布带在轴颈上绕上一圈,由人工操作,作往返运动,直至轴颈达到理想光洁度要求。

为了节约资金,镜板没有运到厂家加工,在现场用角磨机进行研磨处理。研磨分三步进行:首先在角磨机上安装砂布粒度为400#的百页轮对镜板进行打磨,先将划痕和线条等高点打平,打磨时应用力均匀,防止漏磨和多磨,以防打出凹槽;然后对镜板进行总体打磨,使镜板光洁度基本达到要求;最后是精磨,在镜板上涂上研磨剂(用W10研磨膏调和润滑油为糊状)用角磨机羊毛毡抛光轮研磨,直至镜板光洁度达到要求。

(4)冷却系统处理。用Φ12的铜管在现场加工一个简易的冷却器,安装在轴承座内,以增加冷却效果。

(5)轴承座倾斜的处理。对径向推力轴承座加装Φ36的止推螺杆,左、右均支撑一根,均匀调节左、右止推螺杆的螺母使轴承座受力,用百分表检测轴承座向发电机方向偏斜0.3mm,调整好后,将锁紧螺母锁紧。

(6)配装定位销。安装校正结束后,在轴承座的二侧钻、铰孔,加工定位销并安上。

(7)轴瓦研刮。按照轴瓦研刮工艺要求对轴瓦进行研刮,使轴瓦能满足运行要求。

4 处理结果

经过上述处理,调整好机组轴线,机组组装后开机,无论是空载还是带满负荷,径向瓦温和推力瓦温都在50℃以下,到现在已运行近4年,机组一直运行正常,再没有出现瓦温异常的情况。

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