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优化造气工艺降低蒸汽及原料煤消耗的应用实践

2015-03-22武艳利朱大丽

化工设计通讯 2015年1期
关键词:降低消耗工艺

武艳利,朱大丽

(安徽三星化工有限责任公司,安徽 涡阳 233610)



优化造气工艺降低蒸汽及原料煤消耗的应用实践

武艳利,朱大丽

(安徽三星化工有限责任公司,安徽 涡阳233610)

摘要:通过多种措施优化了造气工艺,提高了煤气炉运行周期,煤气炉装置水平得到充分的发挥,吨氨耗煤<1.093t,吨氨耗蒸汽<1.8t,灰渣残炭低于12%,各项指标进入全国先进行列。

关键词:优化;工艺;降低;消耗

安徽三星化工有限责任公司(以下简称“三星化工”)现有氨(醇)生产能力30万t,尿素生产能力32万t,造气分厂现有¢3.6m 4台,¢2.65m 8台,¢2.8m 6台,共计不同型号造气炉18台。造气工段原料煤的消耗占生产成本的70%,原料煤的消耗还有一定的下降空间。为进一步节能降耗,降低生产成本,对造气系统的工艺进行分析优化,从而达到降低蒸汽及原料煤消耗的目的。具体做法如下:

1制定三合理、三稳定操作法,稳定炉况

节能降耗首先要稳定炉况,公司为此制定了合理的工艺指标和操作方案,采取三合理、三稳定的操作法。三合理是指合理分配百分比、合理调节上下吹入炉蒸汽、合理调整入炉风量;三稳定是指稳定入炉蒸汽用量、稳定上下行温度、稳定炉条机转速。根据季节变化,在三合理三稳定基础上进行微调,逐步改善操作环境,减轻操作工劳动强度。在工作中以精心操作为前提,节能降耗为大局,使煤气发生炉在2012年至今实现了无结疤无反常,煤耗进一步降低。

2降低入炉蒸汽用量

蒸汽和空气是煤气发生炉不可缺少的两种气化剂,空气入炉风量稳定和蒸汽用量稳定,是煤气发生炉安全生产保障缺一不可。我公司造气分厂蒸汽用量指标,虽控制在国标之内,但跟全国先进企业相比,还有一定差距。为降低蒸汽消耗,我们积极进行一些新的操作方法尝试,分四步进行调整优化:(1)降低入炉蒸汽总压力,由原来的0.065MPa降低到0.048MPa;(2)调整上下蒸汽手轮阀节约入炉用量,上吹蒸汽阀开启度由原来的32丝扣关到20丝扣,下吹蒸汽阀开启度由原来的25丝扣关到18丝扣;(3)控制好三个温度(上行温度、下行温度、灰仓温度)。(4)缩短总循环时间由原来的130s减到120s。在原来基础上降低入炉蒸汽,节约了蒸汽用量,吨氨节约蒸汽200kg。最高吨氨消耗蒸汽控制在1.7—1.8t之间,提高了蒸汽分解率,减少了蒸汽因未分解进入污水循环水系统,从而减轻了环保压力。通过以上措施落实,解决了以上存在多年的问题,不仅消除了安全环保隐患,每年还可节约蒸汽费用720万左右。

3降低原料煤消耗

原料煤消耗是衡量企业管理水平高低的重要指标,消耗大的企业无法在大环境中生存。先进企业要以科技发展,小改小革,节约降耗为突破口,采取多种方式降耗挖潜,使企业有生存发展空间。在降低原料消耗方面我们采取以下措施:(1)及时消除跑冒滴漏;(2)降低炉下温度及灰仓温度,使大盘长期处于恒温状态,减少落炉次数,延长使用周期长达三年之多,提高煤气发生炉生产能力;(3)由于操作稳定使煤气炉安全运行系数大大提高;(4)经过精细管理,提高原料煤入炉率,减少床层阻力;(5)三点温度控制合理,灰渣残炭低于10%,处于全国领先的水平;(6)减少上下吹带出物,减少热量损失。

4调整入炉风压、风量

入炉风压、风量变化直接影响煤气炉发气量,汽化剂与赤热炭反应生产出气体。质量高低,决定有效气体成分含量。由于风压在季节变化时变化很大,从而对炉况影响也很大,严重时会造成翻炉,炉况恶化。针对风压风量控制不合理,会造成气量紧张,气质差,给生产带来波动的问题。

针对此问题采取以下措施:①调整风机阀门控制,由出口阀控制改为进口阀控制,全开风机出口伐;②微调加氮,阀开起圈数;③安装测风压装置,显示在微机上,方便参考方便调整;④在降低风压时控制26.5kPa左右,提高入炉风量,同时提高吹风效率。通过一度时间的调整、摸索应用,效果明显,减少了煤气炉翻炉次数,使炉况在原来基础上更加稳定。

5调整Φ2.8m总循环时间,提高气化层温度

气化层温度的高低,取决于气体成分含量的高低。有效气体提高,有利于后工段反应,减少系统阻力,有效提高生产能力。为此决定更改循环时间,有130s高位120s,调整循环时间,重新分配百分比时间。吹风22s,上吹34s,下吹5s,一次上吹10s,吹净3s。经过一段时间应用,取得比较好的效果。目前CO2含量比以前未调整时下降1%。这就说明,根据原理推算,吨氨可以下降5kg。另外炉况比调整前更加稳定,操作弹性增大,给操作工带来宽松的操作环境。

6技改自动加焦机,增加炉底润滑装置

①根据分厂实际情况,将Φ2.8m炉半自动加焦机改为自动加焦机,通过皮带输送机,直接通过料仓入炉。同时使每班减少两名操作工,现场操作环境也得到了改善。②为解决炉底设备运转时间短,黄油通过炉条机一个油孔,无法达到炉底设备润滑效果的问题,从大盘炉底滑道下部,在原有基础上开3个新油孔,配备0.3kW电机,一次工作0.5h,可以把滑道和滚球之间黄油注满,只需每天(白班)注油一次,就可满足24h工作。通过此次技改,原来滑道周期不满1.5a,延长到3a以上。

通过以上多种措施使煤气炉的装置系统的安全运行得到保障。煤气炉装置水平得到充分的发挥,全年煤气发生炉未出现结疤现象,并没有因调整不当造成落炉现象,提高煤气炉运行周期,达到国内先进水平。吨氨耗煤<1.093t。吨氨耗煤蒸汽<1.8t。灰渣残炭低于12%。通过装置调优运行,各项指标已走在全国先进行列。

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Gas-making process Optimization

WUYan-li,ZHUDa-li

(Anhui Sanxing Chemical Co.,Ltd,Woyang,233610)

Abstract:This article introduces several measures to optimize gas-making process. As a result,service life of coal gas oven is prolonged and energy consumption is greatly decreased.

Key words:optimization;process;decrease;consumption

中图分类号:TQ223

文献标志码:B

文章编号:1003-6490(2015)01-0013-02

作者简介:武艳利(1986-),女,汉族,河南洛阳人,中国矿业大学毕业,助理工程师,主要从事化工项目技术开发工作。

收稿日期:2015-01-16

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