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SSC-LINAC离子源气阀控制系统设计

2015-03-20常建军刘小军顾可伟

原子能科学技术 2015年2期
关键词:离子源控制精度气阀

常建军,刘小军,顾可伟,岳 敏

(中国科学院 近代物理研究所,甘肃 兰州 730000)

目前,中国科学院近代物理研究所拥有超导离子源(SECRAL)、常规离子源、全永磁ECR 离子源等众多离子源。在这些既有的离子源基础上,该所利用蒸发冷却技术,并结合其他ECR 离子源的最新关键技术,研制成功了世界上第一台利用蒸发冷却技术的常温ECR 离子源LECR4(SSC-LINAC离子源)。

许多元素组成的单质在自然界中以气态形式存在,使用时一般都将其存放在储气瓶中,在调束时经由气阀送入弧腔,在经过微波作用后方可获得这类元素离子,因此离子源的气阀是非常关键的工作气体控制组件。气阀通常被置于离子源高压端,且其开度对离子源真空度、电离效率、离子源稳定性均有影响,其控制精度、可靠性要求必然很高,因此必须为蒸发冷却ECR离子源的气阀设计精度高、可靠性好的伺服控制系统;另外为了与整个SSC-LINAC大控制系统一致以及满足组件调试、运行、维护的需要,该系统是基于EPICS设计的。

1 系统设计

中国科学院近代物理研究所现有的离子源均采用PLC与伺服电机实现离子源气阀开度的控制,但其经济性较差(对于气阀控制这种应用场合电机数量较少),且在实现复杂功能时,需额外加装各种I/O 模块[1](如通讯模块、编码器模块、I/O 模块等),这又使得系统结构变得过于复杂;PLC 软件开放性较差,在大系统集成时使得系统集成困难(如基于EPICS的加速器控制系统);PLC 内部系统刷新时间较长使得其响应速度较慢。

为了保证SSC-LINAC离子源气阀控制装置的高可靠性,提高其控制精度,降低响应时间,获取气阀开度精准位置(调束人员为了调束方便,需要获得气阀开度的绝对值),在进行系统结构设计时借鉴了高精度机电控制系统的结构[2]为SSC-LINAC离子源气阀设计了全数字伺服系统,该系统很方便地集成到了基于EPICS的SSC-LINAC 大控制系统内,其结构如图1所示。

图1 SSC-LINAC离子源气阀控制系统Fig.1 Gas valve control system of SSC-LINAC ion source

该控制系统中作为OPI 的计算机经由LAN 及交换机与作为IOC 的工业计算机(IPC)相连,传输介质采用六类线。

1.1 硬件结构

作为IOC 的IPC 内安装研华的PCI-1245运动控制卡,该运动控制卡内嵌高性能DSP与SoftMotion算法[3],能实现运动轨迹与时间精确控制,PCI-1245支持相对与绝对运动模式,选择绝对运动模式后PCI-1245可向伺服电机驱动器输出四路差分的CW/CCW 信号指令、伺服开启信号、驱动器复位信号等并接收外部紧急停止信号、驱动器故障输出信号等。另外,由于伺服电机驱动器采用RS422接口输出气阀开度精准位置,而IPC 内置的是RS232 接口,使用了ADAM-4520 模块完成RS422 到RS232的转换,最终气阀开度精准位置被输入到IPC内。

伺服电机选用的是HF-KP13B,该电机额定输出功率为100W,最大转矩为0.95N·m,主轴上安装了18位的绝对值编码器(分辨率为262 144 脉 冲/转)[4];与 之 对 应 的 驱 动 器 是MR-J3-100A,MR-J3-100A 使用最大1 MHz的高速脉冲串对电机的转动速度/方向进行控制,可执行18位分辨率的高精度定位,具备位置平滑功能和精准位置检测功能,整个控制系统硬件结构如图2所示。

图2 气阀控制系统硬件结构Fig.2 Hardware structure of gas valve control system

1.2 软件结构

OPI采用跨平台工具CSS[5]开发,如图3所 示。IOC 采 用EPICS base-3.14.12[6-8]与asyn4-21[9]开发,内部运行5 个记录:SL:IS:Valve、SL:IS:Valve:MainGas、SL:IS:Valve:AuxGas、asyn:RS232_MainGas、asyn:RS232_AuxGas。其中:记录asyn:RS232_MainGas与asyn:RS232_AuxGas为被动执行,其通过异步机制分别读取来自IPC 串口RS232的工作气体与辅助气体气阀开度精准位置原始数据(二进制数);记录SL:IS:Valve:MainGas与SL:IS:Valve:AuxGas为定时(0.1s)执行,主要完成数据处理,并分别触发asyn:RS232_MainGas与asyn:RS232_AuxGas 的被动执行;记录SL:IS:Valve为被动执行,其记录支持通过调用运动控制卡驱动API函数控制伺服电机运转进而完成气阀开度的调节及响应来自OPI的请求。

图3 CSS开发的OPIFig.3 Operator interface based on CSS

2 现场运行结果

图4 原点设定结果Fig.4 Result of origin set

现场运行结果如图4、5所示。本文设计的气阀控制系统有效支撑了SSC-LINAC 离子源的运行,成功实现了气阀开度的精准位置获取,集成在EPICS框架下运行稳定可靠,原点定位误差小于0.01°(图4),控制精度高于0.3°(图5),响应迅速,基于CSS 开发的OPI操作界面操作简单有效,运行稳定可靠。

图5 给定为8.3°时的结果Fig.5 Result under output of 8.3°

[1] TAKAGI M,KAMIKUBOTA N,KIYOMICHI A,et al.Control of the J-PARC slow extraction line based on embedded EPICS[C]∥Proceedings of ICALEPCS2009.[S.l.]:[s.n.]:2009:549-551.

[2] Power clipper.[2014-04-17].http:∥www.deltatau-china.com/html/Power/2437.html.

[3] PCI-1245/1265系列用户手册[M].台湾:研华科技,2013.

[4] 三菱伺服放大器&电机选型手册[M].日本:三菱电机,2013.

[5] CCS home[OL].[S.l.]:[s.n.],2014.http:∥css.desy.de/content/index_eng.html.

[6] KRAIMER M R,ANDERSON J B,JOHNSON A N,et al.EPICS application developer's guide[M].[S.l.]:[s.n.],2012.

[7]EPICS base release 3.14.12[OL].[S.l.]:[s.n.],2014.http:∥www.aps.anl.gov/epics/base/R3-14/12.php.

[8] STANLEY P,ANDERSON J.EPICS 3-14record reference manual[M/OL].[S.l.]:[s.n.],2013.https:∥wiki-ext.aps.anl.gov/epics/index.php/RRM_3-14

[9] RIVERS M,KRAIMER M,NORUM E,et al.asyn:An interface between EPICS drivers and device support[M].[S.l.]:[s.n.],2014.

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