一台GM风机供艾萨炉、转炉冶炼用风的应用
2015-03-06董佳伟李林华张建波徐永春
董佳伟,李林华,张建波,朱 江,夏 俊,张 鑫,徐永春
(楚雄滇中有色金属有限责任公司,云南 楚雄 675000)
一台GM风机供艾萨炉、转炉冶炼用风的应用
董佳伟,李林华,张建波,朱 江,夏 俊,张 鑫,徐永春
(楚雄滇中有色金属有限责任公司,云南 楚雄 675000)
通过风量计算及控制系统设计,实现了一台风机供两种类型炉窑冶炼用风,打破了一台风机供一台炉窑的传统冶炼模式,使一些生产任务不饱和的冶炼生产线得以充分利用,降低了生产能耗,实现了降本增效,在冶炼行业中值得推广应用。
风机; 艾萨炉; 转炉; 调节阀; DCS; PLC
能源问题是现代社会所面临的最大问题,节能减排亦是企业发展的重中之重。在冶炼行业中,冶炼用风供风设备与冶炼炉窑一直沿用着一对一的供风情况。楚雄滇中有色公司(以下简称:滇中有色)艾萨炉设计产能为10万t,其中配套生产的转炉为60 t,7 500/80制氧系统两套,32 000 m3风量GM风机3台。近年来的生产过程中,由于原料供给不足,艾萨炉年产量仅为5~6万t,但是供风系统一直按照10万t产能的设计模式进行供风,采用一台GM风机及制氧系统供艾萨炉冶炼用风,一台GM风机供转炉吹炼用风,在生产过程中,2台GM风机供风量均过剩,存在排空现象,造成产量过剩。由于GM风机设计局限性,不能使用变频器进行调速,进风口导叶开启角度也不能再减小。为能降低生产成本,充分利用设备资源,提出1台GM风机供艾萨炉、转炉冶炼用风的设想,采取自动控制的方式来进行风量的调节,实现一台风机供两台冶炼炉窑用风的目的。滇中有色原供风工艺如图1。
图1 原供风工艺简图
1 工艺计算
滇中有色冶炼用风源自两套制氧站、GM风机等两套供风系统组成,其中制氧一套产氧量为7 500 m3/h,含氧量为69.5%;制氧二套产氧量为7 450 m3/h,含氧量为77.6%;一台GM风机最大供风量为32 000 m3/h。艾萨炉正常生产时,总风量控制5.5~6.0 m3/s,氧气流量3.1 m3/s以上;转炉用风量:吹炼一周期:21 000 m3/h,吹炼二周期:23 000 m3/h。风量供需表见表1。
表1 风量供需表
通过对各用风量及供风量的分析,使用一台GM风机供艾萨炉、转炉,供风量能满足工艺要求,根据艾萨炉及转炉冶炼用风量及氧量按表2对风量进行分配。
表2 生产用风分配表
2 供风管网设计
艾萨炉、转炉供风管道在艾萨厂房内交汇,现场搭接管道无障碍物。为使艾萨炉冶炼用风能够根据入料原料情况进行及时、均匀调整,通过现场测量,在艾萨厂房内GM风机供转炉主风管上搭接供风管道,实现风量调整。
供风管道直径按下面方法计算:
GM风机供风管道均为DN600,为了使新增管道能够更适用,安装更方便,阀门选型能尽可能小,通过以下计算来实现管道优化选择。
管道直径计算经验公式:
(1)
d为管道内径,mm;q为气体容积流量,m3/h;u为管内气体平均流速,m/s。
GM风机供风量为32 000 m3/h,管道为DN600,由公式1计算管道内气体平均流速u为31.45 m/s。新增管道最大风量为6 650 m3/h,由公式1计算管道内径d为273.4 mm。
为保证艾萨恒压用风,实现风量微调,将采用两根DN250管道,在这两根风管上分别安装2台阀门(PV1234、PV1235)同时控制艾萨风压,保证艾萨炉风压恒定控制在0.11 MPa左右。供风工艺管道变更如示意图2。
图2 供风工艺管道变更示意图
3 仪控设计
GM风机供给艾萨的最大允许用风量为6 650 m3/h,最低风量不低于4 850 m3/h;氧站能够供给最大氧气量为14 950 m3/h(氧浓度~73.5%)。艾萨喷枪供风管排空压力设定120 kPa(PT1222),新增调节阀PV1234、PV1235压力设定为110 kPa。生产中因转炉用风风压在40~120 kPa之间波动,会造成艾萨压力跟随波动,操作人员及时调整用风,艾萨风压低于80 kPa时艾萨必须停产。当艾萨紧急停产时,与转炉遥炉联锁。
3.1 调节阀的选择
气动调节阀与电动调节阀选用综合比较见表3。
通过以上对比,由于使用地点在艾萨厂房内,环境粉尘较大、温度较高,在使用过程中要求控制灵敏,艾萨厂房内已有阀门控制气源,综合考虑,选用气动阀较为合理。
3.2 阀门控制系统设计
气动调节阀(PV1234、1235)的控制和艾萨紧急停产信号与转炉遥炉联锁控制进入艾萨DCS系统进行控制,气动调节阀(PV1234、1235)的控制进入艾萨DCS系统进行控制,给定值设为0.11 MPa,气动调节阀的PID回路控制见图3。
图3 气动调节阀的PID回路控制图
监控画面修改见图4。
艾萨紧急停产时,与转炉遥炉联锁的控制进入艾萨DCS系统进行控制,编写程序如图5。
3.3 转炉PLC设计
当艾萨紧急停产时,艾萨喷枪紧急提升,此时给出转炉摇炉信号,此信号与转炉遥炉联锁的控制进入转炉PLC系统进行控制,即艾萨紧急停产时喷枪紧急提升,转炉正常生产过程中(炉子位置:-20~30°)转炉自动倾炉到45°,转炉停吹。
3.3 小结
通过设备、生产工艺、控制系统的设计与计算,在2013年4月对一台GM风机供ISA、转炉冶炼用风系统改造,并对改造前后生产数据做对比见表4。
表3 气动调节阀与电动调节阀选用综合比较表
图4 气动调节阀监控画面
图5 转炉、艾萨炉联锁控制图
单位4月20日4月21日4月22日4月23日4月24日4月25日4月26日艾萨小时供风量m3/h12680130201214512080126701235012540艾萨小时供氧量m3/h14468143981485014790145301478014730改造前生产数据艾萨下料量t/h44.643.945.644.143.645.344.8转炉小时供风量m3/h31760305603121031560308903178031340GM风机小时电耗kW·h2328231223302320232023282321单位4月30日5月1日5月2日5月3日5月4日5月5日5月6日艾萨小时供风量m3/h7100691574257270722073607260艾萨小时供氧量m3/h14580148301462514490147601467014620改造后生产数据艾萨下料量t/h43.242.842.643.242.543.642.7转炉小时供风量m3/h24620238902415024630241802453024200GM风机小时电耗kW·h1658163816371644165316351623
备注:以上所有数据均为当日平均数据。
4 结语
通过供风管道的改造及仪控设计,实现了一台GM风机供艾萨炉、转炉冶炼用风的设想,提高了设备利用率。改造后艾萨炉小时下料量下降约2 t/h,通过调整入炉原料成分可满足转炉所需冰铜量。GM风机提供的全部工艺风用于冶炼炉,不存在工艺风外排的现象。减少一台1 800 kW的风机运行,根据运行数据的对比,运行一台GM风机导叶开度为90%与运行两台GM风机导叶开度为38%相比较,每小时节约680 kW·h电耗,每年可以节约设备运行成本约300万元,为企业降本增效作出巨大贡献。
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Application of a GM draught fan to supply smelting air for ISA furnace and converter
DONG Jia-wei,LI Lin-hua,ZHANG Jian-bo,ZHU Jiang,XIA Jun,ZHANG Xin,XU Yong-chun
Through air quantity calculation and control system design,a draught fan to supply air for two different kinds of furnace was realized,the traditional smelting mode of a draught fan to supply the air for a furnace was broken,and some smelting production lines realized fully used.The energy consumption of production was reduced,and the cost-reduction and benefit-increasing was realized.It is worth popularizing application in smelting industry.
draught fan; ISA furnace; converter; control valves; DCS; PLC
董佳伟(1959—),男,云南剑川人,主要从事有色冶金企业管理工作。
2014-02-19
2014-05-12
TF811
B
1672-6103(2015)01-0049-04