影响磷酸二铵水分含量的因素与措施
2015-02-11王平飞
王平飞
(云南云天化股份有限公司红磷分公司,云南开远661699)
云南云天化股份有限公司红磷分公司270 kt/a磷酸二铵装置于1993年投产,原设计能力为120 kt/a。经过一系列的技改,到2011年底,装置产能提升到270 kt/a。随着装置生产负荷的不断提高,产品水分含量难以控制(国内指标要求≤2.5%),时常出现水分超标问题。为了有效控制产品水分含量,对影响水分含量的因素进行了查找,并逐一实施对策。
1 影响磷酸二铵产品水分含量的因素
1.1 磷酸质量
受磷矿中各种杂质及带入泥质的影响,湿法磷酸中不可避免地含有大量 Fe、Al、Ca、Mg、Si、F、K、Na、S等杂质,在贮存或输送过程中会不断地析出一些颗粒极细、密度很小的微晶复合物,随着磷酸浓度的提高及温度的下降,溶解在磷酸中的这些盐类处于过饱和状态,从而从浓磷酸中沉淀析出,形成淤酸。淤酸在氨化反应过程中,如果磷酸浓度偏低,就会造成中和反应热偏低,管式反应器温度降低,磷酸二铵料浆中的水分难以蒸发移走,导致产品水分含量超标。
1.2 磷酸二铵粒度
磷酸二铵装置正常开车时,主要是通过观察造粒机、干燥机电流值指标来控制系统返料量。由于生产负荷增加后,进造粒机、干燥机的返料量控制不准确,喷浆量与返料量控制不匹配后,导致造粒机粒度不好控制,造粒机出口物料粒度不均匀,粒子时好时坏,产品水分含量非常不稳定。
1.3 管式反应器槽口与滚动料层间距
管式反应器槽口离滚动料层距离约为150 mm,管式反应器喷出来的料浆闪蒸距离短,闪蒸效果差,料浆中的水分无法完全蒸发,使得造粒机出口物料水分含量偏高。
1.4 料浆比重
料浆比重高会影响管式反应器料浆雾化效果,料浆比重低会造成产品中水分超标。控制好料浆比重对造粒物料的成粒效果和产品内在质量至关重要。料浆比重越大,其水分含量越小,带到管式反应器和干燥机水分越少,如果干燥机负荷相同的话,则产品水分含量必然也越少。
1.5 造粒风机抽风量
磷酸与氨反应生成磷酸二铵料浆,料浆喷洒在造粒机内的固体返料床层上涂布成粒,在反应过程中为放热反应,产生大量的热量及水蒸气,由于造粒风机抽风量不足,造粒机头部出现正压现象,操作环境较差,水蒸气不能全部被造粒风机抽走,部分水分就附带在物料中,导致物料水分含量超标。
1.6 气氨用量
2008年开始,为提高装置产能,并确保磷酸二铵产品水分合格,磷酸二铵生产的原料由液氨改用气、液氨混合(气、液氨用量比例3∶1),可利用相变热,补充了磷酸二铵生产反应热不足,从而解决磷酸二铵产品水分超标问题。但当每年一次合成氨厂大修时,停用气氨,仅使用液氨生产,容易出现产品水分含量超标现象。
1.7 干燥机进口温度
干燥机进口热风温度和风量决定了干燥机的干燥能力。影响干燥机进口温度的因素较多,主要为干燥机进口管经常被磷酸二铵物料堵塞等,引起干燥机进口温度下降和波动,导致产品水分超标。
2 降低磷酸二铵产品中水分的措施
1)磷酸质量分数控制在44.0%以上。当磷酸质量分数低于44.0%时,造粒机出口物料温度为100~105℃时,可以停止或减少补加洗涤系统工艺水或污水,及时联系生产管理部降低磷酸含固量指标。
2)在进造粒机前的返料皮带上加装一台皮带秤,并将数据引入DCS系统显示,作为控制指标。改造后,系统返料量得到有效控制,能平稳控制造粒机出口物料粒度分布。
3)将管式反应器移位,延长管式反应器槽口离滚动料层的距离,经测算约650mm。通过改造后,管式反应器喷出来的料浆雾化效果好,闪蒸距离延长,有利于物料水分干燥。
4)通过多次试验得出,料浆溶解度最好的时候流动性也最好,管反料浆雾化效果才最佳,即管反料浆中和度控制在1.50~1.60范围及比重控制在1.50~1.65 t/m3范围内较合适。管反料浆均匀喷洒在造粒机料层上,涂布在造粒机内物料表面上,这样生产的颗粒表面圆滑,机械强度高,产品水分含量也能达标。
5)在相同的磷酸质量、生产负荷及各种因素相同的情况下,通过调节造粒风机变频器转速,从而加大造粒风机抽风量,保持造粒机内为负压操作,产品水分含量达标。
6)新增200 kt/a MAP装置至270 kt/a磷酸二铵装置气氨管,在合成氨停车时,可以切换使用200 kt/a MAP装置氨蒸发器出口气氨,从而解决磷酸二铵产品水分含量超标问题。
7)制定干燥机进口温度控制指标为280~300℃范围内,操作人员每班对干燥机进风管清理1次。
3 结语
通过以上措施,保证了磷酸二铵产品水分含量达标。2013年270 kt/a磷酸二铵装置年产量突破30万t,产品出厂合格率达到100%。
[1]化学工业部建设协调司,化工部硫酸与磷肥设计技术中心.磷酸,磷酸二铵,重钙与设计手册[M].北京:化学工业出版社,1996.