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邯钢2#M251S燃机煤压机叶轮叶槽裂缝原因浅析

2015-01-08路志标

中国科技纵横 2014年12期
关键词:邯钢倒角燃机

路志标

(河北钢铁集团邯钢分公司能源中心,河北邯郸 056015)

邯钢2#M251S燃机煤压机叶轮叶槽裂缝原因浅析

路志标

(河北钢铁集团邯钢分公司能源中心,河北邯郸 056015)

本文通过对邯钢M251S燃机煤压机叶轮材质各项特性分析,初步确认燃机煤压机叶片出现裂纹原因进行了分析,并针对原因,提出了运行和检修建议。

燃机煤压机 叶轮叶槽裂缝

1 引言

邯钢2#燃机大修时间检查发现煤压机叶轮榫槽出现裂纹,机组被迫延长大修时间,对裂纹进行分析处理,该机组煤压机转速为6438r/min,最高工作温度为355℃。随后请有关专家对叶轮片段进行宏观和微观断口分析、金相组织分析、化学成分分析、力学性能测试,在上述试验及分析结果的基础上,结合设计使用、装配情况进行综合分析,确定叶轮发生开裂的原因

2 叶轮各项特性监测

2.1 材料化学成分分析

从叶轮上靠近榫槽底部区域取样进行材料化学成分分析。材料化学成分符合德国标准高温高强度钢X8CrCoNiMo10-6的成分要求。

2.2 材料力学性能测试

在榫槽下方区域取三个Φ5mm拉伸试样和三个10mm×10mm×55mm的V型冲击试样,进行室温拉伸和冲击试验,叶轮材料抗拉强度在1100Mpa以上,平均冲击吸收功非常低,仅为2.4J左右。材料具有较高的强度,但是冲击韧性很低。

2.3 宏观形貌分析

对叶轮部分右侧第一个完整榫槽开始次编号为1~10号。在磁粉探伤中发现,在若干榫槽的前端面(入口侧)上,底面与侧面的过渡圆角处发现疑是裂纹的线性显示,裂纹显示集中在图中叶轮右半部分,其中5、6、7号榫槽的倒角处裂纹显示较长且清晰。3处较长裂纹均起源于相同的位置,起裂源位置裂纹扩展方向基本相同,后期扩展方向略有不同,其中,5号榫槽上裂纹起裂后向叶轮内部方向扩展,6、7号榫槽上裂纹起裂后沿着起裂方向扩展。所有榫槽的过渡圆角处均观察到较厚的黑色氧化物堆积,起裂源表面形貌与其它位置相比未见显著差别。

5号和6号榫槽上的裂纹打开后的断口形貌特征相近,断口没有发生明显的塑性变形,断面平齐比较干净,能观察到解理反光刻面,没有明显的氧化和腐蚀形貌。裂纹源区均位于靠近外表面的倒角处。

宏观形貌分析结果表明,叶轮入口一侧的多个榫槽底面与侧面的过渡圆角处出现了开裂,裂纹形态相近,为一次性脆性开裂,断面比较干净整齐,没有明显的氧化和腐蚀,为取样前新近开裂;起裂源位于结构应力集中比较严重的位置,源区表面状态正常。

2.4 断口微观形貌分析

5号和6号榫槽裂纹的打开断口的微观形貌,可以看出两处裂纹启开后均为穿晶准解理断口,断面干净基本没有氧化腐蚀,断面上未见明显的材料缺陷,为较大应力下的一次过载脆性断口。断口右侧发现的沿晶形貌断口为过渡圆角表面的腐蚀产物,能谱分析腐蚀产物中S含量较高。

经过冲击试验后的断口形貌为穿晶准解理断口,断口形貌与5号、6号打开断口形貌类似。

断口分析结果表明,打开断口表面未发生氧化或腐蚀,说明开裂时间与取样时间相距不远。启开裂纹与冲击试验断口形貌相近,均为准解理脆性断口,表明两处裂纹为一次性快速开裂。

2.5 金相组织分析

通过对榫槽台阶的剖面形貌分析,源区倒角处表面腐蚀产物总厚度达200μm以上,腐蚀产物分为多层,内侧三层较为致密,最外层疏松多孔。最内层中以合金元素的硫化物、氧化物为主,Cr的含量明显偏高;中间层也是以合金元素的氧化物和硫化物,不过S和Cr的含量明显比内层低;最外层主要为氧化物、硫化物和氯化物。根据表面腐蚀产物的特征分析,叶轮表面出现了高温硫腐蚀。基体平均硬度为390HV0.1。

从上述分析表明;叶轮材料化学成分接近德国高温高强度钢X8CrCoNiMo10-6,基体组织为回火马氏体+少量聚集分布的粒状富Nb碳化物,晶粒度为4.5级;材料强度较高塑性偏低,冲击韧性不足;叶轮入口一侧断面上发生了开裂,裂纹位于榫槽倒角的应力集中处,为冲击应力作用下的脆性开裂,断面未发生氧化和腐蚀。裂纹源未发现原材料、机加工和外部损伤等异常缺陷。

3 运行和检修建议

邯钢2#燃机运行过程中出现了几次逆功率跳闸,经有关人员分析,怀疑燃机运行过程中,由于煤气含尘量较高,原设计无煤压机效率监视,造成煤压机叶片效率下降,煤压机在高负荷时发生喘振,机组停机。由于喘振对机组叶片冲击比较大,易产生冲击应力,造成燃机煤压机叶轮榫槽裂纹产生。为了避免上述现象发生,需增加燃机煤压机防喘振保护措施,增加煤压机效率监视,及时发现煤压机的效率下降问题,并及时处理,保证煤压机远离喘振区运行。 另外,定期对煤压机进行检查,定期清理叶片及叶轮处积灰,并定期对煤压机腐蚀情况进行检查,保证煤压机运行周期。

4 结语

通过上述分析,邯钢M251S燃机叶轮榫槽裂纹位于倒角应力集中处,怀疑为运行过程中受异常的冲击载荷是叶轮发生脆性开裂的主要原因,材料冲击韧性差也是导致叶轮开裂的重要原因,为了防止此类事故发生,因增设煤压机防喘振保护并做好定期检查工作。

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