APP下载

炭黑尾气锅炉液化气点火装置的改进与应用

2014-12-30阚言强

科技创新导报 2014年31期
关键词:改进应用

阚言强

摘 要:阐述了炭黑尾气锅炉点火装置在改进设计后,使用液化气点火,通过实践应用,得出了该种点火装置相对与柴油点火、等离子点火具有成本低,使用方便,环保等优点,在炭黑尾气锅炉、钢铁厂高炉煤气锅炉等方面有着广阔的应用前景。

关键词:锅炉点火装置  改进  应用

中图分类号:TK228 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)11(a)-0038-01

目前,我国炭黑随着橡胶工业的发展,需量日趋增长,炭黑行业发展迅速。2000年的产量5万吨,2003的产量101万吨,2012年我国炭黑的产量为376万吨、产能约550万吨,约占全球总产能的38%;在利用煤焦油生产各类炭黑制品的过程中,伴随中一种尾气产生。该中气体含有一氧化碳(CO),CO可燃但有毒,排到大气中会污染空气且浪费能源。为充分利用炭黑尾气,使用特定的锅炉燃烧可以发电、供热,节能环保且能为企业增加效益。由于炭黑尾气可燃成分含量低,水蒸气含量高,大大的增加了点火难度,因此为保证点火可靠性,对液化气点火装置的改进研究尤为重要。

1 炭黑尾气的产生与成分

炭黑生产工艺是利用煤焦化企业的副产品煤焦油、蒽油、乙烯焦油,经过脱水配制,输送到反应炉经高温裂解、喷水急冷,再经过主袋滤器分离,主产品炭黑进行造粒,包装,副产品炭黑尾气送入尾气锅炉燃烧。由于生产过程是不完全燃烧,而且中间喷水急冷决定炭黑尾气的主要成分是水蒸汽、氮气、一氧化碳等,具体成分见下表1。

2 各种点火方式的比较

(1)等离子点火:等离子点火技术在2000年之后引进我国并逐渐完善改进的一种先进的锅炉点火技术,它利用阴极和阳极接触引弧,并在强磁场下获得稳定功率的高温等离子气体来引燃燃料。等离子点火装置包括等离子发生器、隔离变压器、等离子空气系统、等离子冷却水系统、测温系统、火焰监控系统、电源柜等组成。一台四角切向燃烧的锅炉,至少要安装四台等离子点火器,投资约300~400万元,所以一般在大型电站煤粉锅炉上使用。

(2)柴油点火:柴油经油泵输送到燃烧器,高压雾化,利用高能电子点火器激发点火,柴油燃烧释放热量达到引燃燃料的目的。设备投资不高,技术普通,应用广泛;但是点火成本高,一台130 t/h锅炉一次点火耗油5 t左右,柴油价格每吨约8000元,约4万元。

(3)液化气点火:主要设备有电子高能点火器、液化气供气系统,燃烧系统和火焰监控系统组成,一台JG130-9.81/540-Q的锅炉点火系统投资仅需20万元左右。燃烧器在柴油燃烧器的基础上稍作改进,结构分三层(如图1所示),外层送空气兼有冷却作用,中间层送炭黑尾气,前端装有叶轮便于燃料与空气混合充分燃烧,内层为Φ57液化气点火枪,前端管内加装稳燃孔板,管外装有防变形的蓄热加固板,整个燃烧器固定在炉墙上,并在燃烧器周围的炉墙上增加聚焦助燃器,助燃器由耐火混凝土浇筑成凹面镜形,起到聚焦热量助燃、稳燃的作用,增加聚焦助燃器后,点火成功率由原来的80%提高到99%。液化气供气由两个60 kg的液化气钢瓶并联供给四个燃烧器,气压10 kPa,流量2.4 m/h,液化气主要成分丙烷(C3H6)30%,丁烷(C4H10)70%。点火顺序:启动引、送风机,调整负压,开液化气用高能点火器点着火后,再送入炭黑尾气,尾气点燃后用火焰监控观察,如果火焰熄灭需重新点火(一般火焰熄灭原因为送风量过大),液化气在点炉期间长期伴烧稳燃。一台JG130-9.81/540-Q的锅炉一次点火耗用液化气80kg,市场价8元/kg,点炉成本约640元。

3 结论

(1)柴油点火成本高,而且在点炉期间除尘设备、脱硫设备不能投入使用,经旁路排放到大气,造成环境污染。

(2)等离子点火设备投资大,系统复杂,点火成本较柴油点火低,但等离子电弧形成的4000~10000 ℃超高温区,使烟气中的NOx产生较柴油点火高数十倍,点火期间的脱硝设备无法投用,也会造成环境污染。

(3)液化气点火相对以上两种点火方式,系统简单,易操作,维护方便,点火可靠,设备投资小仅为等离子点火设备的1/15,点火成本仅为柴油点火的1/60;特别是液化气燃烧后几乎无污染,可在点火时伴烧,以防火焰熄灭,对于炭黑尾气这种水蒸气含量大,可燃成分较低的燃料尤其适合,所以液化气点火在我国炭黑尾气锅炉、钢铁厂高炉煤气锅炉上有广泛的推广应用价值。

参考文献

[1] 殷云龙.炭黑生产节能减排技术[M]. 化学工业出版社,2014.

[2] 王彪.离子点火系统的应用及与DCS系统的结合[J].华北电力技术,2003(1):31-33.

[3] 王艳赠.UG在锅炉设计中的应用[J].锅炉制造,2007(1):68-69.endprint

摘 要:阐述了炭黑尾气锅炉点火装置在改进设计后,使用液化气点火,通过实践应用,得出了该种点火装置相对与柴油点火、等离子点火具有成本低,使用方便,环保等优点,在炭黑尾气锅炉、钢铁厂高炉煤气锅炉等方面有着广阔的应用前景。

关键词:锅炉点火装置  改进  应用

中图分类号:TK228 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)11(a)-0038-01

目前,我国炭黑随着橡胶工业的发展,需量日趋增长,炭黑行业发展迅速。2000年的产量5万吨,2003的产量101万吨,2012年我国炭黑的产量为376万吨、产能约550万吨,约占全球总产能的38%;在利用煤焦油生产各类炭黑制品的过程中,伴随中一种尾气产生。该中气体含有一氧化碳(CO),CO可燃但有毒,排到大气中会污染空气且浪费能源。为充分利用炭黑尾气,使用特定的锅炉燃烧可以发电、供热,节能环保且能为企业增加效益。由于炭黑尾气可燃成分含量低,水蒸气含量高,大大的增加了点火难度,因此为保证点火可靠性,对液化气点火装置的改进研究尤为重要。

1 炭黑尾气的产生与成分

炭黑生产工艺是利用煤焦化企业的副产品煤焦油、蒽油、乙烯焦油,经过脱水配制,输送到反应炉经高温裂解、喷水急冷,再经过主袋滤器分离,主产品炭黑进行造粒,包装,副产品炭黑尾气送入尾气锅炉燃烧。由于生产过程是不完全燃烧,而且中间喷水急冷决定炭黑尾气的主要成分是水蒸汽、氮气、一氧化碳等,具体成分见下表1。

2 各种点火方式的比较

(1)等离子点火:等离子点火技术在2000年之后引进我国并逐渐完善改进的一种先进的锅炉点火技术,它利用阴极和阳极接触引弧,并在强磁场下获得稳定功率的高温等离子气体来引燃燃料。等离子点火装置包括等离子发生器、隔离变压器、等离子空气系统、等离子冷却水系统、测温系统、火焰监控系统、电源柜等组成。一台四角切向燃烧的锅炉,至少要安装四台等离子点火器,投资约300~400万元,所以一般在大型电站煤粉锅炉上使用。

(2)柴油点火:柴油经油泵输送到燃烧器,高压雾化,利用高能电子点火器激发点火,柴油燃烧释放热量达到引燃燃料的目的。设备投资不高,技术普通,应用广泛;但是点火成本高,一台130 t/h锅炉一次点火耗油5 t左右,柴油价格每吨约8000元,约4万元。

(3)液化气点火:主要设备有电子高能点火器、液化气供气系统,燃烧系统和火焰监控系统组成,一台JG130-9.81/540-Q的锅炉点火系统投资仅需20万元左右。燃烧器在柴油燃烧器的基础上稍作改进,结构分三层(如图1所示),外层送空气兼有冷却作用,中间层送炭黑尾气,前端装有叶轮便于燃料与空气混合充分燃烧,内层为Φ57液化气点火枪,前端管内加装稳燃孔板,管外装有防变形的蓄热加固板,整个燃烧器固定在炉墙上,并在燃烧器周围的炉墙上增加聚焦助燃器,助燃器由耐火混凝土浇筑成凹面镜形,起到聚焦热量助燃、稳燃的作用,增加聚焦助燃器后,点火成功率由原来的80%提高到99%。液化气供气由两个60 kg的液化气钢瓶并联供给四个燃烧器,气压10 kPa,流量2.4 m/h,液化气主要成分丙烷(C3H6)30%,丁烷(C4H10)70%。点火顺序:启动引、送风机,调整负压,开液化气用高能点火器点着火后,再送入炭黑尾气,尾气点燃后用火焰监控观察,如果火焰熄灭需重新点火(一般火焰熄灭原因为送风量过大),液化气在点炉期间长期伴烧稳燃。一台JG130-9.81/540-Q的锅炉一次点火耗用液化气80kg,市场价8元/kg,点炉成本约640元。

3 结论

(1)柴油点火成本高,而且在点炉期间除尘设备、脱硫设备不能投入使用,经旁路排放到大气,造成环境污染。

(2)等离子点火设备投资大,系统复杂,点火成本较柴油点火低,但等离子电弧形成的4000~10000 ℃超高温区,使烟气中的NOx产生较柴油点火高数十倍,点火期间的脱硝设备无法投用,也会造成环境污染。

(3)液化气点火相对以上两种点火方式,系统简单,易操作,维护方便,点火可靠,设备投资小仅为等离子点火设备的1/15,点火成本仅为柴油点火的1/60;特别是液化气燃烧后几乎无污染,可在点火时伴烧,以防火焰熄灭,对于炭黑尾气这种水蒸气含量大,可燃成分较低的燃料尤其适合,所以液化气点火在我国炭黑尾气锅炉、钢铁厂高炉煤气锅炉上有广泛的推广应用价值。

参考文献

[1] 殷云龙.炭黑生产节能减排技术[M]. 化学工业出版社,2014.

[2] 王彪.离子点火系统的应用及与DCS系统的结合[J].华北电力技术,2003(1):31-33.

[3] 王艳赠.UG在锅炉设计中的应用[J].锅炉制造,2007(1):68-69.endprint

摘 要:阐述了炭黑尾气锅炉点火装置在改进设计后,使用液化气点火,通过实践应用,得出了该种点火装置相对与柴油点火、等离子点火具有成本低,使用方便,环保等优点,在炭黑尾气锅炉、钢铁厂高炉煤气锅炉等方面有着广阔的应用前景。

关键词:锅炉点火装置  改进  应用

中图分类号:TK228 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)11(a)-0038-01

目前,我国炭黑随着橡胶工业的发展,需量日趋增长,炭黑行业发展迅速。2000年的产量5万吨,2003的产量101万吨,2012年我国炭黑的产量为376万吨、产能约550万吨,约占全球总产能的38%;在利用煤焦油生产各类炭黑制品的过程中,伴随中一种尾气产生。该中气体含有一氧化碳(CO),CO可燃但有毒,排到大气中会污染空气且浪费能源。为充分利用炭黑尾气,使用特定的锅炉燃烧可以发电、供热,节能环保且能为企业增加效益。由于炭黑尾气可燃成分含量低,水蒸气含量高,大大的增加了点火难度,因此为保证点火可靠性,对液化气点火装置的改进研究尤为重要。

1 炭黑尾气的产生与成分

炭黑生产工艺是利用煤焦化企业的副产品煤焦油、蒽油、乙烯焦油,经过脱水配制,输送到反应炉经高温裂解、喷水急冷,再经过主袋滤器分离,主产品炭黑进行造粒,包装,副产品炭黑尾气送入尾气锅炉燃烧。由于生产过程是不完全燃烧,而且中间喷水急冷决定炭黑尾气的主要成分是水蒸汽、氮气、一氧化碳等,具体成分见下表1。

2 各种点火方式的比较

(1)等离子点火:等离子点火技术在2000年之后引进我国并逐渐完善改进的一种先进的锅炉点火技术,它利用阴极和阳极接触引弧,并在强磁场下获得稳定功率的高温等离子气体来引燃燃料。等离子点火装置包括等离子发生器、隔离变压器、等离子空气系统、等离子冷却水系统、测温系统、火焰监控系统、电源柜等组成。一台四角切向燃烧的锅炉,至少要安装四台等离子点火器,投资约300~400万元,所以一般在大型电站煤粉锅炉上使用。

(2)柴油点火:柴油经油泵输送到燃烧器,高压雾化,利用高能电子点火器激发点火,柴油燃烧释放热量达到引燃燃料的目的。设备投资不高,技术普通,应用广泛;但是点火成本高,一台130 t/h锅炉一次点火耗油5 t左右,柴油价格每吨约8000元,约4万元。

(3)液化气点火:主要设备有电子高能点火器、液化气供气系统,燃烧系统和火焰监控系统组成,一台JG130-9.81/540-Q的锅炉点火系统投资仅需20万元左右。燃烧器在柴油燃烧器的基础上稍作改进,结构分三层(如图1所示),外层送空气兼有冷却作用,中间层送炭黑尾气,前端装有叶轮便于燃料与空气混合充分燃烧,内层为Φ57液化气点火枪,前端管内加装稳燃孔板,管外装有防变形的蓄热加固板,整个燃烧器固定在炉墙上,并在燃烧器周围的炉墙上增加聚焦助燃器,助燃器由耐火混凝土浇筑成凹面镜形,起到聚焦热量助燃、稳燃的作用,增加聚焦助燃器后,点火成功率由原来的80%提高到99%。液化气供气由两个60 kg的液化气钢瓶并联供给四个燃烧器,气压10 kPa,流量2.4 m/h,液化气主要成分丙烷(C3H6)30%,丁烷(C4H10)70%。点火顺序:启动引、送风机,调整负压,开液化气用高能点火器点着火后,再送入炭黑尾气,尾气点燃后用火焰监控观察,如果火焰熄灭需重新点火(一般火焰熄灭原因为送风量过大),液化气在点炉期间长期伴烧稳燃。一台JG130-9.81/540-Q的锅炉一次点火耗用液化气80kg,市场价8元/kg,点炉成本约640元。

3 结论

(1)柴油点火成本高,而且在点炉期间除尘设备、脱硫设备不能投入使用,经旁路排放到大气,造成环境污染。

(2)等离子点火设备投资大,系统复杂,点火成本较柴油点火低,但等离子电弧形成的4000~10000 ℃超高温区,使烟气中的NOx产生较柴油点火高数十倍,点火期间的脱硝设备无法投用,也会造成环境污染。

(3)液化气点火相对以上两种点火方式,系统简单,易操作,维护方便,点火可靠,设备投资小仅为等离子点火设备的1/15,点火成本仅为柴油点火的1/60;特别是液化气燃烧后几乎无污染,可在点火时伴烧,以防火焰熄灭,对于炭黑尾气这种水蒸气含量大,可燃成分较低的燃料尤其适合,所以液化气点火在我国炭黑尾气锅炉、钢铁厂高炉煤气锅炉上有广泛的推广应用价值。

参考文献

[1] 殷云龙.炭黑生产节能减排技术[M]. 化学工业出版社,2014.

[2] 王彪.离子点火系统的应用及与DCS系统的结合[J].华北电力技术,2003(1):31-33.

[3] 王艳赠.UG在锅炉设计中的应用[J].锅炉制造,2007(1):68-69.endprint

猜你喜欢

改进应用
多媒体技术在小学语文教学中的应用研究
“慕课”教学的“八年之痒”