汶川科钻WFSD-4孔钻井液CO2污染及其处理
2014-12-25管强盛陈礼仪张林生张统得吴金生
管强盛,陈礼仪,张林生,张统得,吴金生,张 扬
(1.成都理工大学环境与土木工程学院,地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,四川成都610059;2.中石化重庆钻井液公司,重庆404100;3.中国地质科学院探矿工艺研究所,四川成都611734)
0 引言
在汶川科钻WFSD-4孔一开和二开钻进过程中,多次钻遇含CO2气体的地层。由于过去在地质钻探中较少遇见含CO2气体的地层,对CO2污染钻井液的现象及机理缺少认识和研究,所以在前期的处理过程中一直找不到根本的解决办法,钻井液的粘度和切力高低起伏很大,钻井液性能很难控制,给正常钻进造成了一定的影响。通过阅读大量文献以及在大量室内实验的基础上,展开了对CO2污染钻井液及其相应处理措施的研究。研究发现,在当大量的CO2气体进入钻井液时,随着钻井液中CO32-和HCO3-浓度增加,会造成钻井液粘度切力升高、滤失量增大和pH值降低,严重破坏钻井液性能。另外,CO32-和HCO3-对钻井液性能影响略有不同,随着HCO3-浓度增加,动切力呈上升趋势;而随着CO32-浓度增加,动切力则先减后增。当CO32-和HCO3-这2种离子污染钻井液后,钻井液的性能很难通过加入处理剂的方法加以调整,只能通过化学的方法将它们清除。
1 WFSD-4孔地层及施工概况
1.1 地层概况
2008年5月12日的汶川地震(Ms8.0)使龙门山断裂带中映秀-北川断裂(中央断裂)和安县-灌县断裂(前山断裂)同时破裂,分别形成0~270和0~80 km长的地表破裂带,并且前者破裂带(映秀-北川)具有逆冲伴随右旋走滑运动性质,南段以逆冲运动为主,北段以走滑运动为主;后者破裂带(安县-灌县)为纯逆冲运动性质。为了解汶川地震发生机理、为什么会形成两条不同运动性质的破裂带以及断裂行为和机制,汶川地震科学钻探项目沿具有大同震位移量的不同断裂带上盘地方设置5口群钻,其中WFSD-1孔和WFSD-2孔布置在映秀-北川断裂带南段具有0~6 m同震垂直位移量的都江堰市虹口乡八角庙村,目前已完钻;WFSD-3P孔和WFSD-3孔布置在安县-灌县断裂带具有0~4 m最大同震垂直位移量的绵竹市九龙镇清泉村,目前已完钻。WFSD-4选择在映秀-北川断裂带北段具有强烈走滑作用的地方(不同于南段运动性质),经多次考察、论证,最终选择在平武县南坝镇地区。
具体地层情况:0~1100 m寒武系地层,变砂岩、凝灰质砂岩夹板岩和硅质岩,1100 m左右可能存在厚度<1 m的断层泥;1100~1600 m寒武系地层,变砂岩、板岩夹硅质岩、灰岩,1600 m左右可能存在厚度<1 m的断层泥;1600~2365 m震旦系地层,薄层变砂岩、千枚岩、含砾变砂岩,2365 m左右可能存在0~1 m厚的断层泥,破碎极其强烈;2365~2730 m寒武系地层,变砂岩、板岩夹硅质岩、灰岩,2730 m左右可能存在厚度<1 m的断层泥;2730~3350 m震旦系地层,硅质白云岩、千枚岩、薄层变砂岩,该段较为破碎,3100 m左右可能存在厚度<1 m的断层泥。
1.2 钻孔结构及钻井液
(2)WFSD-4孔一开(0~500 m)和二开初期(500~1131 m)钻进过程中主要采用CMC高含膨润土钻井液体系,该体系优点是结构简单、配置方便且成本低,但是抑制能力差,抗离子污染能力不足,钻井液易受污染,性能波动大,给钻井液的正常维护和正常钻进带来了不小的影响。
2 WFSD-4孔钻井液受CO2污染的现象
WFSD-4孔遭受CO2污染后表现出了以下特征:
(1)钻井液呈暗灰色,污染严重时呈暗黑色胶油状,钻井液中含大量气泡且不易消除;
(2)钻井液粘度和切力居高不下,性能极不稳定,用处理剂处理不起作用,测定钻井液流变性时粘度计指针不回零,影响测量数据的准确性;
(3)钻井液流动性变差,挂壁现象严重,会在钻杆上特别是接头处形成厚厚的类似于泥皮的物质;
(4)钻井液滤失量难以控制,忽高忽低,虽然用大量降滤失剂可以控制滤失量在5 mL/30 min以内,但泥饼质量差,泥饼虚厚;
(5)钻井液pH值难以控制;
(6)膨润土与固相含量均在正常值范围,但触变性强,静止后呈“豆腐块”状。
现场钻井液污染后效果见图1。
图1 被CO2污染的钻井液
3 CO2对钻井液性能影响的作用机理
石油行业的很多研究显示,当CO2浸入钻井液后,首先通过化学反应消耗掉钻井液中的Ca2+、OH-等离子,未溶解的部分再形成大量微泡分散于钻井液体系中,引起钻井液粘切大幅度上升。同时由于OH-的消耗,钻井液的pH值大幅降低,造成稀释剂及其他处理剂不能正常发挥作用,由此进一步引起粘切失控、滤失量增大、处理剂处理无效等现象,尤其对固相含量高的高密度水基钻井液的影响更大,钻井液会很快失去流动性。
(1)地层中大量的 CO2进入钻井液时,使CO32-含量增加,造成粘土等低密度固相物质分散度提高,形成细分散,使钻井液粘度、切力上升。
(2)钻井液受CO2污染后,由于大量HCO3-的存在,pH值迅速降低,导致那些需要在碱性环境中才能发挥有效作用的处理剂功效下降甚至完全失效,钻井液表现出不接受降粘剂处理,使钻井液粘度、切力难以控制。
(3)大量未溶解的CO2气体被钻井液包裹,形成细分散微泡,导致钻井液切力升高,初切、终切值几乎接近,流变性恶化,尤其是高密度钻井液表现更为突出。低密度钻井液受到CO2污染时,通常表现为钻井液大量起泡,造成钻井液密度降低,使钻井液静液柱压力下降,影响正常钻进。随着CO2污染量的增大,钻井液粘度、切力和滤失量略有增加,pH值降低。高密度钻井液受到CO2污染则不会有明显的起泡现象,失水变化不大,但是粘度、切力变化明显,初、终切数值接近甚至相等,泥饼质量变差,当出现严重CO2气侵时,未溶解的CO2气体完全分散进入钻井液,形成高度细分散微泡,造成钻井液流变性发生明显变化,尤其是固相含量很高的超高密度钻井液甚至可能会在较短的时间内失去流动性。
4 CO2污染的预防及处理办法
4.1 污染的预防
(1)根据实际需要随时调整钻井液密度,目的是平衡地层流体压力,尽可能减少CO2进入钻井液的可能,以降低对钻井液造成污染的风险并降低地面处理的工作量。
(2)钻遇可能含CO2的气层前,将钻井液转换成有较强的抑制性和抗酸性气体污染能力的粗分散钻井液体系,例如钙处理钻井液或钾石灰聚磺钻井液体系。
(3)保持钻井液中始终有过量的石灰,因为CaO在生成CaCO的同时不断地消耗 CO2-和33HCO3-,由此可预防CO2侵入所带来的钻井液性能恶化。过量的石灰作为储备钙存在于钻井液中,形成Ca(OH)2微溶物,它能缓慢释放Ca2+,对体系的pH值等相关性能有较好的缓冲调节作用。
(4)始终保持pH值大于11。在这种碱性环境下,CaO能够迅速而有效地溶解于钻井液中并释放Ca2+。否则的话,即便存在过量的石灰,也会因溶解速度不够而不能起到很好的作用。
4.2 污染后的处理
CO32-可用钙处理的方法使其生成CaCO3沉淀将其除去,而HCO3-不能直接除去,必须先使它与OH-反应转换生成CO32-后才可能除去。Ca2+可通过石灰、石膏或氯化钙提供。
用石灰处理的反应式:
用石膏或氯化钙处理的反应式:
5 WFSD-4孔钻井液CO2污染的处理
5.1 钻井液CO2污染造成的钻井液性能变化情况
在对CO2污染钻井液的作用机理进行分析和借鉴石油方面的应用经验的基础上,针对WFSD-4孔一开采用的CMC高含膨润土钻井液体系抗污染能力差的缺点,在二开前期钻进过程中逐渐将其转换为抗污染防塌能力强的钾石灰钻井液体系。钾石灰聚磺钻井液体系,具体配方:4%NV-1+0.1%K-PAM+0.2%NH4-HPAN+3%FT-342+3%~5%KCl+0.4%CaO+3.5%~5%SMP-1+0.6%CMC+2%SMC+2%SPNH+3%QS-1。
正常情况下保持循环钻井液中Ca2+浓度为300~400 ppm。
钻进至1470 m左右开始,录井监测数据显示钻井液中CO2含量逐渐升高,从正常值0.09%上升到0.39%,最高达到0.6%,取循环井浆测酸根离子浓度(HCO3-2000 ppm、CO32-4200 ppm),结果表明钻井液已遭受CO2污染。在CO2入侵的过程中,随着CO2含量的增加,钻井液粘度切力呈先降低后升高的趋势,失水逐步升高,钻井液性能变化见表1。
表1 钻井液性能变化
由于现场采用的钾石灰聚磺钻井液体系自身含有一定量的Ca2+,且该体系具有较好的抗污染能力,所以当钻井液遭受 CO2入侵,生成 CO32-和HCO3-时,钻井液能够中和掉一部分酸根离子,降低体系中的酸根离子浓度,所以钻井液性能未发生大的变化。但随着CO2持续侵入,体系中酸根离子浓度大量增加,体系自身的Ca2+浓度不足以平衡酸根离子浓度,造成钻井液性能变坏,具体表现为粘度、切力升高,流动性变差。钻井液的变化给钻井工作带来了影响,立管压力增加很快,泥浆泵工作受到影响,因此必须及时采取措施进行处理。
5.2 处理前室内试验
依据CO2污染钻井液的作用机理和相应的处理意见,决定先采用石灰对钻井液进行处理,同时补充适量护胶剂。取井内循环钻井液进行室内验证性实验,向钻井液中加入1%的石灰,同时加入2%的胶液,胶液配方为:3%SMC+0.15%SXP-2+0.1%SPNH+0.2%FT-342+0.3%SMP-2+0.2%JNA+0.1%NaOH。
经充分搅拌,结果表明:钻井液流动性变好,无挂壁现象,钻井液粘切下降,滤失量降低,泥饼质量变好(钻井液性能为:密度1.20 g/cm3,漏斗粘度50 s,塑性粘度 20 mPa·s,动切力 11 Pa,初切/终切4.5/15 Pa,API滤失量 6.2 mL/30 min,泥皮厚度0.5 mm,pH值9.5),说明用生石灰加胶液的方法处理钻井液可行。
5.3 现场处理
首先向循环池中加入 XP-1消泡剂50 kg(0.5%)以消除钻井液中大量的气泡,再在室内试验的基础上,确定向循环泥浆中加入1%的石灰(约1200 kg),同时为降低钻井液的滤失量和改善泥饼质量,配以其他分散型降失水剂对泥浆进行处理,另外加碱提高钻井液的pH值,以有利于除去酸根离子,具体配方如下:1%石灰+0.3%SMC+0.15%SXP-2+0.1%SPNH+0.3%SMP-2+0.1%NaOH+0.1%KOH+0.2%JN-A+0.2%FT-342。
在处理时,为保证钻井液性能平稳过渡,按钻井液循环周期通过混料漏斗分3次向循环池中加入处理剂。向循环池中加入足量处理剂并经过充分循环后,钻井液性能逐渐恢复正常,气测CO2也逐渐降低至正常值,此次污染处理成功完成。处理后的钻井液性能为:密度1.21 g/cm3,漏斗粘度45 s,塑性粘度22 mPa·s,动切力 13 Pa,初切/终切 4/15 Pa,API滤失量6.0 mL/30 min,泥皮厚度0.5 mm,pH值9.5。
6 结论与认识
(1)钾石灰聚磺钻井液体系作为石油钻井行业目前普遍采用的一种钻井液体系具有较强的抗CO2污染能力,该钻井液体系性能稳定,其中有足够的储备钙,能预防地层中新进入的CO2气体对钻井液造成污染。在钻井液遭遇低浓度CO2污染时,能够自我平衡酸根离子浓度,维持钻井液性能的稳定,且在CO2污染较重时,也有处理的基础,现场应用取得了良好的效果。
(2)需要尽可能保持较低的膨润土含量,防止CO2污染后钻井液形成高度细分散,这样也可以提高钻井液的抗污染能力。
(3)在处理CO2污染时应加入一定浓度的其他功能性处理剂,主要是降粘剂和降失水剂,调整钻井液的流变性、造壁性,必要时加入表面活性剂、柴油和消泡剂,有利于钻井液脱气、消泡和密度的保持。
(4)在钻井液遭受酸根离子污染时适当提高钻井液的pH值,保证钻井液处于碱性环境下,使部分处理剂继续发挥作用,提高钻井液的抗CO2污染能力。
(5)发现CO2气侵时,要及早检测酸根离子浓度,同时取循环钻井液进行室内试验,确定污染类型和处理方案。否则,当酸根离子严重污染钻井液,造成钻井液粘切急剧上升、流动性变差甚至呈滴流时,会给后期处理和正常钻进带来严重影响。
(6)在实际处理污染时,要根据钻井液的循环情况,采用适当的方式、在适当的时间、适量的向循环系统中加入处理剂,切不可急急忙忙的对钻井液进行突然性的大处理,造成钻井液性能急剧变化,造成井内复杂情况,给正常钻进带来更严重的危害。
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