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600MW 机组在线空预器水洗废水优化处理

2014-12-25郭永森

科技视界 2014年24期
关键词:加碱储槽预器

郭永森

(华阳电业有限公司漳州后石电厂,福建 龙海363104)

1 我厂AH 冲洗废水处理现状

漳州后石电厂共有7 台600MW 超临界机组, 均采用回转式空气预热器(AH),受热面是由厚度为0.5mm 和1.2mm 的薄钢板轧制成波纹板后叠在一起压紧组装而成,通流间隙很小,容易造成积灰;而且燃煤中的硫在燃烧时生成二氧化硫,一部分二氧化硫又会转化成三氧化硫,三氧化硫与水蒸气化合生成硫酸蒸汽,当烟气冲刷受热面时,硫酸蒸汽在低温金属壁面上凝结,使金属产生低温腐蚀。 空预器受热面玷污和积灰,又反过来影响受热面传热,进一步降低金属壁温,从而加剧低温腐蚀,这种恶性循环使预热器堵灰现象更加严重。 我厂机组运行时均出现AH 差压高,CP5 最高达194mmH2O,最终采用在线水洗得以解决。由于水洗的经济性,为防止空预器停用期间的腐蚀,减少空预器运转期间的压差,我厂机组出现AH 积灰、差压高,均会利用在线、停机检修或调停机会进行水洗。 随着空预器水洗频率增加,产生的冲洗废水也相应增多, 冲洗废水排至机组排水槽再输送至废水站集中处理。 原有的处理方法处理量小,出水浊度高,悬浮物含量大,废水严重积压,进一步影响机组启动进程;若大流量处理则出水水质不能满足环保排放标准。 自7 台机组全部投产并采用在线水洗以来,我厂原有设计废水处理流程已不能满足2 台以上机组同时水洗或单台机组水洗与清管同时进行。废水处理问题已成为困扰我厂机组排程的一个主要因素,因而在不进行废水处理系统扩容的前提下,亟需对当前处理流程及处理方法进行优化和改善。

我厂AH 水洗采用工业水冲洗,A/B 侧冷、热端交替3-4 循环,加药量约5 吨,冲洗废水产生量约250T/h,总量约6000t-8000t。 废水中主要含有硫酸、亚硫酸等酸性物质,其pH 值在1.1~6.2 之间,悬浮物主要是空预器中烟灰及大量的重金属等物质。原设计处理流程为冲洗废水进重金属废水储槽E1-E3,处理量最大可达200T/h。 废水经处理后排放达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)第二类污染物最高允许排放浓度一级标准(工业废水):

pH:6~9, CODcr≤100mg/l, BOD5≤20mg/l, 悬浮物≤70mg/l。

设计流程中, 重金属离子废水在储槽中通过罗茨风机搅拌后,由废水转运泵送至氧化箱,加入30%碱液后,经反应箱进入pH 调整箱。在pH 调整箱加碱提高pH 值至9~12,并加入混凝剂,同时启动搅拌机,以使其充分反应。 pH 调整箱的废水溢流至混合箱,再加入助凝剂并搅拌。混合箱出水流至斜板澄清器,通过污泥再循环加速澄淀。澄清器出水有pH 检测并控制加酸。 如pH 合格排至出水监督池,不合格排至中和池。 当出水监督池出口pH 表和浊度表检测到出水pH 值或悬浮物不合格时,出水监督池上回流管的阀门自动开启,将该不合格水引入废水贮存槽C 或E2。

下图1 为我厂AH 冲洗水等含悬浮物重金属废水处理工艺流程图。

图1

经多年运行实践,我们发现原设计流程处理AH 冲洗废水的处理方式存在着一些缺陷,主要表现为AH 冲洗废水进水量较大,再加上废水站还要处理沉煤池及输煤栈桥冲洗废水,水处理、精处理再生废水,因此经常造成废水的积压,影响机组启动进程。同时在空预器水洗初期废水呈强酸性,pH 在1.1~6.2 左右,重金属及悬浮物含量高,需长时间沉降后采用60-80T/h 的小流量运行,并适当增大凝聚剂、助凝剂的加药量加速泥渣沉降,加强斜板澄清器排泥频率,这样方能保证废水达排放标准。而在实际操作中,从发电效益上考虑,机组排程根本不允许有足够长的时间来让慢慢处理该类废水。 60-80T/h 处理流量与200-250T/h 的排放量相比而言,可以想象废水处理的压力有多大了。

2 试验分析与结果

在近期的水洗过程中,我们多次采集了AH 冲洗初段、中段、后段废水,不管是纳尔科执行水洗操作的CP1~PC4,还是鑫雅执行操作的CP5~CP7, 初期排放废水基本特征为呈青灰色, 悬浮物SS 高于2000mg/l,pH 值介于1.1-3.0 左右,中期废水一般呈红褐色,pH 值介于3.0-5.0 左右。

从设备设计方面分析,参照我厂设计,斜板澄清器设计炉本体冲洗水进水水质限于<500mg/l,最大出力200T/h。 《DL/T5046-2006 废水治理设计规程》5.5 规定:含铁铜金属废水工艺的反应箱设计停留时间5-10min,我厂反应箱设计16m3,实有效容积为14m3(下为锥斗及便于搅拌上表面应至少留10cm 空间), 依10min 停留时间计算处理流量:Q=14m3÷(10min÷60min/h)=84T/h。

我厂AH 废水不但含高悬浮物,又含高铁、钙、铝等重金属,停留时间只有大于10min 以上才能处理合格。 而在实际操作中,经斜板澄清器沉降的出水色度大,悬浮物高,流量稍大点即满足不了排放要求。

通过多次烧杯试验, 反复模拟我厂重金属离子废水处理流程:加碱调pH 至8.5,水样产生青灰色或红褐色矾花不沉降,加混凝剂(聚合氯化铝)充分搅拌后静止,矾花进一步絮凝并沉降。经约10 分钟,泥渣可完全沉降,水质浊度约6~8NTU,pH 约8.22-8.6 左右。

运行中,我们注意到,原设计装酸洗废水的D 储槽中有预设碱管道,可预先往储槽加碱中和;在装有水处理排放的再生碱性水槽中,再进AH 中后段冲洗废水后,很容易沉淀、澄清。转换思路,可试先将加在重金属离子废水处理系统(四联箱)的碱液,事先加进储槽中,提升空预器废水pH 再混凝。 经过反复实践:我们把储在各槽的空预器酸性水通过与其他槽倒池混合提升pH 或预先加碱液入E1-E3 储槽,提升pH 至排放合格范围8.0~9.0,经过罗茨风机充分混合、曝气,絮凝沉降,澄清后废水通过原有重金属离子废水处理系统四联箱,加入混凝剂进一步混凝,再微调pH 至排放标准,从而使废水能够合格并通过回收水池排放。 储槽底部沉降泥渣通过倒池操作至B 污泥水储槽,进入浓缩池,投运脱水机处理掉。

分析其原理,AH 废水中含有大量Fe3+、Fe2+、AL3+等, 在碱性条件下这些铁及铝离子生成多羟基络合物,从而形成大的絮凝体,发生网捕作用使SS 沉降,另一方面在强碱加入时也会形成氢氧化铁及氢氧化铝沉淀。 各槽泥渣经沉降,悬浮物含量大量降低后,经重金属离子废水处理系统四联箱容易处理合格,也即有可能能增大处理流量。 关键点在于,要有充分的絮凝反应和沉降时间。

3 AH 冲洗废水处理优化对策探讨

至此,我们对我厂废水处理流程进行以下优化:

1)延伸D 储槽加碱管道至E1/E2/E3 储槽,可分别对各槽加碱液。

2)后续AH 水洗前一天必须把储槽液位处理到最低液位。

3)预留预估该AH 废水进哪几个储槽,再分别提前加碱,须预留不加碱的槽盛装水洗后期废水,AH 废水以总共7500 立方估算, 水洗初期pH 可低至1.1 结束时为6.2 左右。

(1)如果进E1/E2/E3 槽,则预先加碱约1000kg/槽。 (设每槽进水1800 吨,进水pH 平均3.5,搅拌后最终pH8,则:

加碱量=40×1800×1000×(10-3.5-10-8)÷(30%×1.33×60)=951kg)。

(2)如果进A/C/D 类槽,则预先加碱450kg /槽。 (设每槽进水800吨,进水pH 平均3.5,搅拌后最终pH8,则:

加碱量=40×800×1000×(10-3.5-10-8)÷(30%×1.33×60)=423kg)。

4)到水洗后期pH 已升高,同时悬浮物也低,此时的废水可进入没有预先加碱的储槽,后续依原设计流程处理,加酸、碱调出水pH 即可。

5)需要注意的是,进AH 冲洗废水时要边进水边启动罗茨风机充分搅拌,也要取样化验并适时加酸碱调pH 在8.0~8.8 范围,待pH 均匀后停止搅拌。 时间进程允许的话可待澄清后再大流量进入回收池,否则要合适流量通过四联箱处理。

4 结束语

空预器冲洗废水处理不难,但依照常规处理流程,要处理合格并排放是需要足够的时间的。 经将加碱时间提前至储槽优化改善后,这种处理方式可大大缩短空预器冲洗废水的处理时间,减少影响机组的进程的可能性。 而且经优化后的处理方式,节省了处理过程反复进行pH 调整产生的酸碱耗量,减少废水的重复处理次数,减轻了废水站人员的工作强度和劳动量。 更重要的是排放废水的色度、浊度也较以前有明显改观,保证了电厂的工业废水达排放标准及回收利用要求。

[1]王晓菁.空预器冲洗废水处理的探索与实践[J].山西科技,2013(04).

[2]后石电厂空预器在线清洗监督[J].

[3]华阳后石电厂化学运行规程[S].2008,1.

[4]GB8978-1996 污水综合排放标准[S].

[5]DL/T5046-2006 废水治理设计规程[S].

[6]漳州后石电厂新建工程施工设计化学部分第01 卷第01 册电厂化学部分说明书(图号: Fl 135-HOIOI-01)[Z].

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