RTTS封隔器在射孔完井联作工艺中的应用
2014-12-23李晶辉刘学子
李晶辉,刘学子,唐 静,李 健
(1.中国石化西北油田分公司塔河采油一厂,新疆 轮台841604;2.中国石化江汉石油工程有限公司测录井公司,湖北 潜江433123)
目前,塔河油田的产油层主要为奥陶系碳酸盐岩和三叠系碎屑岩地层,原油生产面临老区综合含水普遍上升、原油产量持续下降等诸多不利因素的影响。原低压层位、高产层位继续挖潜潜力小,后期需逐步对高压层位、特殊层位进行工业开采。射孔完井联作工艺为塔河油田老井改层开采提供了新的完井技术,为塔河油田后期原油生产打下了良好的基础。
1 井况简介
AT 23X井身结构为508mm×299.44m+339.75 mm×3 197.68m+244.5mm/273.1mm×5 150.00m,射孔井段为4 170.00m~4 172.00m,位于95/8"套管内。本次射孔采用先锋超二代127射孔弹,封隔器采用95/8"RTTS封隔器。压井液密度 1.15g/cm3,井温120℃。
2 工具参数选用
本井选用了一只95/8"RTTS封隔器,RTTS封隔器是一种大通径、可封隔双向压力的悬挂式封隔器。设计用作地层测试、酸化、注水泥塞井作业。
RTTS封隔器主要由J形槽换位机构、机械卡瓦、封隔胶筒和液压锚定机构组成(见图1)。当井下地层压力大于液柱压力时,封隔器液压锚伸出卡在套管壁上,可防止封隔器下部压力过大时推动封隔器使工具推出井眼或失封。其次还配有摩擦块和自动J形槽套结构。解封前,先使封隔器上下压力平衡,然后上提直接解封。
AT23X井所选用的95/8"RTTS封隔器的技术参数为:最大外径210mm,通径101mm,总长1.99m,额定工作压差55MPa,组装井口密封件及胶筒使得耐温能力达到204℃。
图1 RTTS封隔器结构
3 工艺风险及预防措施
封隔器的使用工况是非常复杂和苛刻的,不但在高温、高压、腐蚀性气液体环境中,而且井筒的状况和下钻过程,以及射孔等等因素都在影响着封隔器的座封成功率。因此,需要针对该井的情况进行风险分析和制定预防措施。
3.1 井筒的风险
1)套管壁有泥饼或者变形,将使封隔器无法坐封或者密封不严密。
2)井内悬浮杂物未清理干净,将卡在封隔器换位槽内,封隔器无法换位坐封。
上述两条风险防范措施是通井、刮管和洗井。
3.2 施工过程的风险
1)下钻速度过快,封隔器遇阻吨位无法控制,损坏工具;相对于7"和51/2"封隔器,95/8"封隔器直径更大,下钻时的活塞效应更显著,更容易产生严重的激动压力导致的误射孔。
2)封隔器过井口及套管附件时遇阻,造成封隔器胶筒或其它部件损伤,导致工具无法坐封或坐封不严密。
3)下油管过程中油管和环空落物,造成管柱上提、下放遇阻、遇卡,使后期座封失败。
4)入井油管数据不准确,封隔器坐封位置无法避开套管接箍或者附件。
5)封隔器压缩距、座封吨位计算不准确,将导致座封不严和射孔深度错误。
针对上述风险,必须专人值班,严格控制下钻速度,防止封隔器中途遇阻以及过大的激动压力和强烈震动。遇阻吨位控制在2t以内。在下钻过程中严禁正转管柱,注意防止井下落物。校深数据必须准确,避免座封在套管节箍上。
3.3 射孔点火振动对封隔器座封的影响
射孔起爆瞬间将产生纵向震动,引起管柱的纵向震动,射孔枪起爆时,枪管内的高压气体向上部井段释放,这部分高压气体会推动管柱向上强烈的冲击震动,影响封隔器的密封。现场采用减震油管+纵向减震器组+打平衡压来克服射孔点火振动对封隔器座封的影响。
4 施工过程
经过优化组合,确定该井的管柱结构:枪尾+射孔枪+安全枪+延时起爆器+压力起爆器+减震器组+打孔油管+减震油管+变扣+RTTS封隔器+变扣+油管+校深短节+油管+双公短节+油管挂+油补距。
第一步:在下入完井管柱之前,相关作业方在地面准确丈量零长长度(校深短节-封隔器中胶,封隔器中胶-射孔枪第一发炮弹),并出据书面的零长丈量、计算的记录。按照管柱结构依次下入射孔器、减震器、减震油管、封隔器、校深短节等。
第二步:管柱下到位后,进行校深作业并根据校深结果调整管柱(需准备足够的调整短节)。
第三步:调整管柱,连接调整短节,确保封隔器位于坐封位置,射孔枪正对射孔段。同时,封隔器的封位为4 022.16m,避开套管接箍位置(4 016.8m、4 027.43 m)。然后连接调整短节+双公+油管挂+送放单根+旋塞。丈量出满足坐封RTTS封隔器要求的压缩距。调整管柱并旋转加压坐封RTTS封隔器。
第四步:在环空打平衡压10MPa后并进行验封,合格后慢速正打压至设计最高值19MPa,延时10分钟后射孔枪起爆。
5 结论
本次采用95/8"RTTS封隔器+射孔器的射孔联作完井工艺,通过一趟管柱实现座封、射孔与完井作业,与以往的先下射孔管柱后再下入完井管柱的施工工艺相比,不仅节省一趟下管柱作业,还节省了一次封隔器校深作业,缩短作业工期5天,单井节约修井成本13万元,同时也减少了工程风险,提高了施工效率。该技术首次在塔河油田AT23X井顺利成功应用,获取了相关作业的宝贵经验和施工数据,为塔河油田老井改层开采完井技术提供了新的选择。
[1]许永权,葛玉波.Y441型封隔器的研制及在气井完井射孔联作中的应用探讨[J].科学技术与工程,2012,12(17):4281-4284.