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通信传输造成制动阀切除的原因分析

2014-12-23

科技视界 2014年10期
关键词:制动阀日志机车

张 晶

(大秦铁路湖东电力机务段,山西 大同037005)

1 问题的提出

大秦铁路重载运输的同步操纵采用GSM-R 通信为基础的LOCOTROL 系统控制的组合列车模式, 在主从控机车之间的减压指令传输中出现问题,会造成主控机车减压排风,从控机车检测到意外流量,随即将从控机车制动阀切除,即出现制动阀切除故障。

2 故障特点

制动阀切除故障,会造成组合列车单边制动,即只有主控机车一个排风口工作,会延长制动时间、增加制动距离同时造成列车制动力不平均出现纵向冲动。在2013 年全年发生331 件,已经对正常的运输工作产生严重影响。

3 原因分析

3.1 重载组合列车的通信流程

GSM-R 系统包括移动交换子系统 (SSS)、 移动智能网子系统(IN)、通用分组无线业务子系统(GPRS)、无线子系统(BSS)、无线终端、运营与支撑子系统(OSS)等部分。

通过铁路GSM-R 网络的分部情况可以分析出控制数据的传输过程, 为主控机车LOCOTROL 系统→主控机车OCU→BTS→BSC→MSC→地面应用节点→MSC→BSC→BTS→从控机车OCU→从控机车locotrol 系统。

3.2 故障分析

选取7 月19 日发生的77111 次重载两万吨组合列车,HX1-71主控+HX1-36 从控出现的故障为内容进行分析。

3.2.1 查看LOCOTROL 日志

在从控机车HXD10036 DP 日志显示7 月19 日08:07:04 意外流量。

3.2.2 查看PRI 接口及OCU 日志

按照故障的时间点查询地面应用节点到MSC 记录情况并同时与主从控机车的OCU 设备数据记录进行对比。

通过数据对比发现,主控机车所发送的减压指令经过对比发现没有发生误码,及从主控机车到→地面应用节点的过程中都处于正常状态。

主控PRI 接口记录:10 02 2A 00 55 3B 16 23 B2 AE D0 CF D0 CF 74 94 BC 6C AC AC 60 AC AC 60 AC AC 60 AC AC A5 AD B0 A4 AC 79 A2 EC B2 5C 00 A5 54 16

主控:3B 16 23 B2 AE D0 CF D0 CF 74 94 BC 6C AC AC 60 AC AC 60 AC AC 60 AC AC A5 AD B0 A4 AC 79 A2 EC B2 5C 00 A5 54 16

图1 从控机车PRI 接口数据

图2 从控机车OCU 数据

通过数据对比发现, 图1 中编号为4916 的指令和图2 中编号为7273 的指令相同, 可以说明地面应用节点→MSC 的传输过程中没有发生误码。 但将图6 中编号为4916 的指令和图7 中编号为31436 的指令对比发现在后半段指令中出现了误码。

从控:3B 16 23 B2 AE D0 CF D0 CF 74 94 BC 6C AC AC 60 AC AC 60 AC 2C 08 20 0C 40 00 20 28 10 04 08 41 E0 00 06

主控:3B 16 23 B2 AE D0 CF D0 CF 74 94 BC 6C AC AC 60 AC AC 60 AC AC 60 AC AC A5 AD B0 A4 AC 79 A2 EC B2 5C 00 A5 54 16

3.2.3 查看Abis 日志

从控OCU(MT 模块14982773071)在8:07:05.816- 8:07:06.161 从YQ-XZ03B_2 小区切换至YQ-XZ04A 小区 (Better Cell 功率预算切换)。

根据故障时间可以看出,在发生故障期间,从控机车即将要进行切换小区,从控机车小区切换正常。

3.3 结论

1)8:07:05.816- 8:07:06.161 期 间, 从 控OCU 正 在 执 行 从YQXZ03B_2 小区切换至YQ-XZ04A 小区的越区切换过程。

2)08:07:05.758,AN 节点向从控OCU 转发主控发出的减压指令,正好处于从控OCU 执行越区切换期间之前的几十毫秒。

3)从控OCU 设备在此时收到AN 转发的主控减压指令为传输发生错误的指令,造成从控机车没有响应主控机车的减压指令。

4) 在同一时刻,AN 节点将主控机车可控列尾控制盒的排风指令转发到列尾主机,由于列尾主机的位置不在越区切换区段,因此可控列尾主机收到该指令并返回了响应。

4 解决方案及建议

在K277+262 至K287+493 区段内是YQ-XZ03 基站所覆盖区域,在此区域共有远端直放站8 台。 在发生故障期间OCU 与AN 节点之间通信链接虽然没有中断,但是OCU 在该区段因为上行电平较低,上行通信质量较差,从而导致上行误包率增大,无法保证数据的正常传输。在此期间主控OCU 转发的DP 指令可能无法准确的发送到AN 节点,使得从控机车OCU 收到错误的DP 指令,造成从控机车无法及时响应主控机车的减压指令。

[1]钟章队,等.铁路数字移动通信系统[M].北京交通大学出版社,2012.

[2]GE 公司.LOCOTROL 系统维护手册(文号5004357)[Z].

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