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600MWe机组汽轮机三段抽汽管道强度计算浅析

2014-12-07谢旭阳

山东电力高等专科学校学报 2014年2期
关键词:抽汽管束加热器

谢旭阳

安徽华电宿州发电有限公司 安徽 宿州 234101

0 概述

某电厂一期工程安装两台600MW超临界燃煤汽轮发电机组。汽轮机为上海汽轮机有限公司引进生产的美国西屋公司技术汽轮机,型号为N600-24.2/566/566。汽轮机型式为超临界、单轴、三缸、四排汽、中间再热、凝汽式,原始设计额定功率为600MW,最大连续处理为648MW,两台机组分别于2007年9月、11月投产发电,2010年机组扩容至630MW。高压加热器为东方锅炉集团有限公司生产,型号为JG-1700-3,为卧式布置,全焊接、U形管管板式结构。

1 630MW工况汽轮机抽汽参数

某电厂#1、#2机组采用上海汽轮机厂成熟可靠机型,该机型带负荷能力强。机组通流能力、强度设计均能满足630MW机组连续运行要求,机组扩容后运行参数如下:

由下表可以看出,#1机组刚进行完机组大修工作,抽汽参数正常。#2机组高压抽汽参数均存在不同程度的超标,尤其是#3高压加热器,抽汽温度达到505.7℃,严重超出设计值要求。通过对汽轮机本体结构进行分析,判断中压缸进汽活塞环泄漏。#2机组长期运行时间较长,#3高加投入时,三抽瞬间温度达到540℃,活塞环失效造成中压蒸汽泄漏至三抽蒸汽腔室,造成三抽温度三次爬升。

图1 三抽压力变化曲线

#2机组#3抽汽温度爬升至520℃以来,#3高压加热器正常疏水调门堵塞,经判断为流动加速腐蚀后对阀笼轻微堵塞。同时#3高加至除氧器正常疏水管道顶峰负荷下振动明显,高加疏水温度基本上是三抽对应压力下的饱和温度,本体连续排汽管道和除氧器相连通,三抽蒸汽在#3高加疏冷段凝结成水,#3高加本体汽侧压力低于三抽压力。机组高负荷时#3高加正常疏水管道汽水两相比较严重,现场支吊架维护不合理,#3高加正常疏水管道振动加剧。现场通过提高高加水位和治理支吊架手段,保证三抽管道振动恢复正常值。

表1 630MW机组高压抽汽参数情况

表2 汽轮机抽汽管道情况

图2 三抽温度爬升曲线

2 抽汽管道焊口材质及规格

汽轮机抽汽管道台账如表2:

由上表可以看出,#1机组高压抽汽参数正常。#2机组高压抽汽参数在630MW工况下,一段、二段、四段抽汽均不超出设计值要求,#2机组#3抽汽管道温度超出设计值要求。

3 抽汽管道强度计算浅析

由参数可知,620MW工况下#2机组三抽温度超过设计值,三抽参数是否对管道及元件造成影响,需要进行有关计算。管道强度计算的目的是使设计的产品具有足够的强度,以保证产品在设计使用寿命内的安全性和可靠性。管道强度计算有两个方面内容:元件强度和系统强度。炉筒、集箱和管子等元件承受工质压力和附加载荷的作用力,这些元件称为受压元件。受压元件的强度是指该元件在上述载荷的作用下,额定的工作寿命期限内不失效的能力。

4 #3高压加热器管束强度浅析

三段抽汽超温的主要影响如下:直接影响设备筒体的强度,危害设备的安全运行,有引起高加筒体破坏的风险;影响高加的热平衡,带来其温度场、流场的改变,引起高加的换热性能改变,要以实际的运行工况重新评估高加的性能;瞬间超压、超温会对高加产生额外的热冲击,增大温差应力水平,易引起结构上的破坏。需要额外关注高加筒节和管板之间是否存在裂纹,尤其是在中部;会对高加的寿命造成一定影响。

高压加热器的强度计算,根据热力计算确定传热面积、U形管的数量及长度、并确定蒸汽冷却段、凝结段及疏水冷却段各段传热面积、管束隔板(折流板)布置位置及外形尺寸。根据强度计算和材料性能确定水室封头、筒节壁厚,壳侧筒节、筒身、封头壁厚及管板厚度、U形管、接管等壁厚与规格。因换热管内有相对温度较低的给水存在,换热管的管壁实际是低温的,其强度是满足要求的。筒节的强度方面,根据提供的初步参数,三号高加超温严重,筒节(15CrMoR)材料的许用应力下降非常显著,若其压力在同一时刻超限的话,设备本身来讲是不安全的,必须对系统进行整改。考虑到目前未发现其同时超限,需加强观测,确定其实际超温和超压情况的对应关系。

5 高压加热器涡流检测及预防性堵管

#2机组#3高压加热器共泄漏六次,其中运行期间隔离检漏三次,共堵管61根(上下水室共122个堵头,其中不包括本次的24根)。以本次管束泄漏为例,本次泄漏区域独立(与原泄漏区域间隔四排管束),经压缩空气检漏共7根管子泄漏。管束泄漏均为水室顶部管束,且高加汽侧充入压缩空气时上水室漏气较多,初步分析为蒸汽入口防护板对管束保护不够。因此,对水室上两排管束进行预防性堵管,以避免运期间解列高加,堵管31+32+33+96根。

图3 #3高压加热器堵管示意图

高压加热器治理后续措施:参考GB/T 7735-87《钢管涡流探伤方法》,利用小修对钢管进行涡流探伤,缺陷深度超过50%壁厚的进行堵管,机组小修割断蒸汽入口管道,对蒸汽防护板进行检查,#3高加管束受高温腐蚀严重,考量高加蒸汽管束增加喷水减温改造的可行性与经济性。

6 总结

600MW汽轮机三抽温度超温至520℃,温度曲线爬升三次,原因活塞环失效造成中压蒸汽泄漏至三抽蒸汽腔室。通过对三抽管道元件和高压加热器管道强度的分析和计算,得出三抽管道及元件设计余量足够,不会造成炉外管泄漏。同时,对#3高压加热器采取预防性堵管等一系列临时手段,保证里管道及设备安全,保证机组安全稳定运行。

[1]GB/T 9222-2008水管锅炉受压元件强度计算[S].北京:中国标准出版社,2008.

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