高压煤浆泵轴断裂原因分析与处理
2014-12-06刘蔚云
李 明,刘蔚云
(江苏索普(集团)有限公司,江苏南京200050)
1 概述
高压煤浆泵是我司甲醇厂的主要设备,2009年随工程项目投用,属于往复式柱塞隔膜泵,工作温度80℃,工作压力 9.6 MPa,流量:13~43 m3,最大 56 m3,13~40行程次数/min,250 mm活塞行程,骨架油封。为节约费用和缩短订货时间,2013年3月我司将泵轴国产化,但仅使用4个月就发生了轴断裂故障,远未达到进口泵轴使用5年的设计寿命。
2 泵轴断裂原因分析
图1是前后两次断裂的泵宏观断口分析照片。本次分析共选取早期德国(制造)原配泵轴的断口一枚,近期国产替代轴的断口一枚失效进行分析。
德国(制造)原配的泵轴,断裂于螺纹部位,断口由启裂区、慢速扩展区及最后快速失稳断裂区组成。国产替代泵轴断裂于光滑轴杆段,断口上的启裂区、慢速扩展区及最后快速失稳断裂区分区清晰。
图1 两次断裂轴的宏观断口形貌分析照片
从宏观断口形貌看:两个轴的断口宏观上均为脆性断裂,断口上的启裂区、慢速扩展区以及最后过载瞬断区清晰,断口上可见贝纹线特征形貌,属于典型的疲劳断裂。
图2、3是两个轴材质的显微金相分析照片。德国(制造)原配的泵轴在高倍下可见渗碳体呈颗粒状,确定材料的热处理为调质状态——回火索氏体,其是(大型运动部件)轴类零件的必要的热处理状态,具备良好抗疲劳的热处理条件。国产替代泵轴在高倍下可见珠光体内的渗碳体呈完整的片状,这是正火后没有进行回火(或回火温度不够)处理的显微组织形貌,其显微组织为正火状态的体素体+珠光体,材料处于正火状态,且没有进行高温回火,这种组织状态不能充分发挥材料的疲劳抗力,无法保证大型轴类零件的抗疲劳能力。
图2 德国(制造)原配压缩机轴断裂件显微金相分析
图3 国产替代压缩机轴断裂件显微金相分析
图4是断口的扫描电镜分析照片。断口上的启裂区清晰,扩展区的断口因材料的热处理状态为正火,导致组织为两种不同的组成物(铁素体和珠光体),在疲劳载荷作用下发生不均匀塑性变形,而呈现高低不同的断口特征形貌,足见正火状态的材料疲劳抗力不足。高倍下可见到不规则的应力休止线,轴发生了疲劳断裂应该没有疑问。
由上得出如下结论:国产替代泵轴没有进行调质处理,是导致泵轴提前断裂(或疲劳寿命较短)的重要原因。
通过失效分析,找到了原因,并进行了改善处理,使用近1年来情况良好。
图4 断口扫描电镜分析
3 经济测算及结论
一根泵轴外购需要3万美金,国产化后仅需3万元人民币,购置进口泵轴购置费用高,经济性差;原来进口泵轴采购周期6个月,国产化后,采购周期只要10天,从稳定生产的角度,原来进口泵轴一般至少备用3只,国产泵轴只要备用1只即可。因此,在保证生产的前提下,从经济性方面考虑,合理地备用国产泵轴,5台设备可以节省近50万元,年平均节约费用10万,既安全又经济。