GX2内框纸对烟包成型影响的分析和改进
2014-12-01黄延林孙开
黄延林+孙开
摘 要:GDX2硬盒包装机进行包装时,由于生产牌号工艺标准的不同和提供原辅材料厂家的不同,导致烟包的外观质量存在差异,与内框纸各部分的尺寸有关,为了彻底解决此问题,设计了调整内框纸“]”型切割刀的专用工具,按照规范进行调整后,提升烟包外观质量。
关键词:内框纸 外观质量 ]型切割刀 专用工具
中图分类号:TS43 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)08(c)-0221-01
内框纸成型质量直接影响烟包成型和烟包外透明纸质量,该文通过对内框纸成型的分析,制订了改善方案,对烟包外观质量的稳定取得了明显的效果。
1 内框纸对烟包成型的影响
1.1 内框纸的成型原理
包裹内衬纸的烟包与内框纸在四号轮会合,并旋转至五号轮下方与输送过来的商标纸会合,内框纸带通过刻痕刀的折痕切割后,再进行最后裁切形成单张内框纸。内框纸带在折痕切割的过程中形成两条虚线和“]”形线交替组合而成的痕迹,便于以后内框纸的折叠成型。内框纸两侧的“]”型线略比刻痕虚线向外凸出。
1.2 内框纸对烟包成型的分析
内框纸在烟包中主要是起骨架衬托作用,内框纸两边突起的“]”型,可对烟包翻盖闭合时起阻尼作用,使烟包翻盖闭合到位。内框纸的成型尺寸对烟包的尺寸起着关键性的作用,烟包的尺寸:宽56 mm、长87 mm,而商标纸的正面折叠线处的尺寸是55 mm。如图1所示。
当“]”型刻痕调整到56 mm时,内框纸的“]”型刻痕比商标纸的折痕宽1 mm,由于它向外的张力,烟包小耳朵开边出现频繁。而且在烟包进入输送通道时,小耳朵有时候会散开,卡烟的次数也随之增加,造成停机效率高。当两侧的“]”型刻痕太宽,使烟包的盖头处也随之变宽,产生烟包不方正、“压盖”、从而产生透明纸松皱现象。将两侧的“]”型刻痕调整到54 mm时,内框纸“]”型刻痕位置过窄时,烟包出现两侧斜角漏缝、烟包“栽头”的质量问题。
2 内框纸尺寸的确定
经过多次的调整和实践,总结出内框纸的成型尺寸(见图2)。
内框纸首先要对中,单张内框纸对折时,内框纸的切割线位置要在一个位置,两边平齐,左右距离不超过1 mm。内框纸两侧“]”型刻痕的距离是55 mm,五号轮入口提升处套口的“]”型槽最宽处是57 mm(见图3),结合现用的商标纸折痕尺寸,确定内框纸“]”型宽度的最佳值是55 mm。因为刻痕虚线位置的宽度值是54 mm,五号轮入口提升处套口的最窄尺寸为54.2 mm(见图3),所以刻痕虚线的位置要小于提升套口。
在烟包提升前,两侧的侧压板必须使内框纸脱离四号轮模盒壁,超出四号轮模盒边1 mm。内框纸“]”型的顶部到内框纸的端部尺寸应该大于7 mm小于9 mm,这样可以在提升时“]”型位置不会碰到侧压板的缺口。
为便于规范操作,特别设计了“调整内框纸刻痕刀的专用工具”(见图4),在调整或更换刻痕刀时,直接将专用工具靠在“]”型刀部位,可以很方便的调准尺寸。
4 效果验证
对改进前盒改进后3台设备烟包“小耳朵”开边、烟包不方正、烟包“压盖”、烟包透明松皱、烟包斜角漏缝、烟包栽头、等部位的调整次数统计(见表1)。
经统计说明内框纸尺寸的调整是有效的,烟包的外观质量缺陷得到了控制。
5 努力方向
通过改进,提高了自己分析问题与解决问题的能力,这一改进是我在设备维修中积累经验的总结,该改进虽然取得了一定的效果,但还有不足之处,还需要在以后的工作实践中逐步完善。endprint
摘 要:GDX2硬盒包装机进行包装时,由于生产牌号工艺标准的不同和提供原辅材料厂家的不同,导致烟包的外观质量存在差异,与内框纸各部分的尺寸有关,为了彻底解决此问题,设计了调整内框纸“]”型切割刀的专用工具,按照规范进行调整后,提升烟包外观质量。
关键词:内框纸 外观质量 ]型切割刀 专用工具
中图分类号:TS43 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)08(c)-0221-01
内框纸成型质量直接影响烟包成型和烟包外透明纸质量,该文通过对内框纸成型的分析,制订了改善方案,对烟包外观质量的稳定取得了明显的效果。
1 内框纸对烟包成型的影响
1.1 内框纸的成型原理
包裹内衬纸的烟包与内框纸在四号轮会合,并旋转至五号轮下方与输送过来的商标纸会合,内框纸带通过刻痕刀的折痕切割后,再进行最后裁切形成单张内框纸。内框纸带在折痕切割的过程中形成两条虚线和“]”形线交替组合而成的痕迹,便于以后内框纸的折叠成型。内框纸两侧的“]”型线略比刻痕虚线向外凸出。
1.2 内框纸对烟包成型的分析
内框纸在烟包中主要是起骨架衬托作用,内框纸两边突起的“]”型,可对烟包翻盖闭合时起阻尼作用,使烟包翻盖闭合到位。内框纸的成型尺寸对烟包的尺寸起着关键性的作用,烟包的尺寸:宽56 mm、长87 mm,而商标纸的正面折叠线处的尺寸是55 mm。如图1所示。
当“]”型刻痕调整到56 mm时,内框纸的“]”型刻痕比商标纸的折痕宽1 mm,由于它向外的张力,烟包小耳朵开边出现频繁。而且在烟包进入输送通道时,小耳朵有时候会散开,卡烟的次数也随之增加,造成停机效率高。当两侧的“]”型刻痕太宽,使烟包的盖头处也随之变宽,产生烟包不方正、“压盖”、从而产生透明纸松皱现象。将两侧的“]”型刻痕调整到54 mm时,内框纸“]”型刻痕位置过窄时,烟包出现两侧斜角漏缝、烟包“栽头”的质量问题。
2 内框纸尺寸的确定
经过多次的调整和实践,总结出内框纸的成型尺寸(见图2)。
内框纸首先要对中,单张内框纸对折时,内框纸的切割线位置要在一个位置,两边平齐,左右距离不超过1 mm。内框纸两侧“]”型刻痕的距离是55 mm,五号轮入口提升处套口的“]”型槽最宽处是57 mm(见图3),结合现用的商标纸折痕尺寸,确定内框纸“]”型宽度的最佳值是55 mm。因为刻痕虚线位置的宽度值是54 mm,五号轮入口提升处套口的最窄尺寸为54.2 mm(见图3),所以刻痕虚线的位置要小于提升套口。
在烟包提升前,两侧的侧压板必须使内框纸脱离四号轮模盒壁,超出四号轮模盒边1 mm。内框纸“]”型的顶部到内框纸的端部尺寸应该大于7 mm小于9 mm,这样可以在提升时“]”型位置不会碰到侧压板的缺口。
为便于规范操作,特别设计了“调整内框纸刻痕刀的专用工具”(见图4),在调整或更换刻痕刀时,直接将专用工具靠在“]”型刀部位,可以很方便的调准尺寸。
4 效果验证
对改进前盒改进后3台设备烟包“小耳朵”开边、烟包不方正、烟包“压盖”、烟包透明松皱、烟包斜角漏缝、烟包栽头、等部位的调整次数统计(见表1)。
经统计说明内框纸尺寸的调整是有效的,烟包的外观质量缺陷得到了控制。
5 努力方向
通过改进,提高了自己分析问题与解决问题的能力,这一改进是我在设备维修中积累经验的总结,该改进虽然取得了一定的效果,但还有不足之处,还需要在以后的工作实践中逐步完善。endprint
摘 要:GDX2硬盒包装机进行包装时,由于生产牌号工艺标准的不同和提供原辅材料厂家的不同,导致烟包的外观质量存在差异,与内框纸各部分的尺寸有关,为了彻底解决此问题,设计了调整内框纸“]”型切割刀的专用工具,按照规范进行调整后,提升烟包外观质量。
关键词:内框纸 外观质量 ]型切割刀 专用工具
中图分类号:TS43 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)08(c)-0221-01
内框纸成型质量直接影响烟包成型和烟包外透明纸质量,该文通过对内框纸成型的分析,制订了改善方案,对烟包外观质量的稳定取得了明显的效果。
1 内框纸对烟包成型的影响
1.1 内框纸的成型原理
包裹内衬纸的烟包与内框纸在四号轮会合,并旋转至五号轮下方与输送过来的商标纸会合,内框纸带通过刻痕刀的折痕切割后,再进行最后裁切形成单张内框纸。内框纸带在折痕切割的过程中形成两条虚线和“]”形线交替组合而成的痕迹,便于以后内框纸的折叠成型。内框纸两侧的“]”型线略比刻痕虚线向外凸出。
1.2 内框纸对烟包成型的分析
内框纸在烟包中主要是起骨架衬托作用,内框纸两边突起的“]”型,可对烟包翻盖闭合时起阻尼作用,使烟包翻盖闭合到位。内框纸的成型尺寸对烟包的尺寸起着关键性的作用,烟包的尺寸:宽56 mm、长87 mm,而商标纸的正面折叠线处的尺寸是55 mm。如图1所示。
当“]”型刻痕调整到56 mm时,内框纸的“]”型刻痕比商标纸的折痕宽1 mm,由于它向外的张力,烟包小耳朵开边出现频繁。而且在烟包进入输送通道时,小耳朵有时候会散开,卡烟的次数也随之增加,造成停机效率高。当两侧的“]”型刻痕太宽,使烟包的盖头处也随之变宽,产生烟包不方正、“压盖”、从而产生透明纸松皱现象。将两侧的“]”型刻痕调整到54 mm时,内框纸“]”型刻痕位置过窄时,烟包出现两侧斜角漏缝、烟包“栽头”的质量问题。
2 内框纸尺寸的确定
经过多次的调整和实践,总结出内框纸的成型尺寸(见图2)。
内框纸首先要对中,单张内框纸对折时,内框纸的切割线位置要在一个位置,两边平齐,左右距离不超过1 mm。内框纸两侧“]”型刻痕的距离是55 mm,五号轮入口提升处套口的“]”型槽最宽处是57 mm(见图3),结合现用的商标纸折痕尺寸,确定内框纸“]”型宽度的最佳值是55 mm。因为刻痕虚线位置的宽度值是54 mm,五号轮入口提升处套口的最窄尺寸为54.2 mm(见图3),所以刻痕虚线的位置要小于提升套口。
在烟包提升前,两侧的侧压板必须使内框纸脱离四号轮模盒壁,超出四号轮模盒边1 mm。内框纸“]”型的顶部到内框纸的端部尺寸应该大于7 mm小于9 mm,这样可以在提升时“]”型位置不会碰到侧压板的缺口。
为便于规范操作,特别设计了“调整内框纸刻痕刀的专用工具”(见图4),在调整或更换刻痕刀时,直接将专用工具靠在“]”型刀部位,可以很方便的调准尺寸。
4 效果验证
对改进前盒改进后3台设备烟包“小耳朵”开边、烟包不方正、烟包“压盖”、烟包透明松皱、烟包斜角漏缝、烟包栽头、等部位的调整次数统计(见表1)。
经统计说明内框纸尺寸的调整是有效的,烟包的外观质量缺陷得到了控制。
5 努力方向
通过改进,提高了自己分析问题与解决问题的能力,这一改进是我在设备维修中积累经验的总结,该改进虽然取得了一定的效果,但还有不足之处,还需要在以后的工作实践中逐步完善。endprint