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陶瓷抛磨废料免烧砖的制备与强度研究*

2014-11-26杨福伟朱方才陈志川郑彩华

陶瓷 2014年2期
关键词:石粉试块废料

谌 俊 杨福伟 朱方才 陈志川 郑彩华

(1 广东清远职业技术学院 广东 清远 511510)(2 广东家美陶瓷有限公司 广东 清远 511510)

近十几年来,我国陶瓷工业得到了迅猛发展,建筑陶瓷产量位居世界总产量第一位。据中国建筑卫生陶瓷协会发布的统计数据,2012年瓷砖产量已达92多亿m2,而其中抛光砖产量占全国瓷砖总产量的35.99%,已达33亿m2。据统计,生产每平方米抛光砖将产生1.5kg抛磨废料,磨头损失约0.6kg,即每平方米抛光砖将产生2.1kg左右的废料[1],则全国每年将产生690万t抛磨废料。大部分陶瓷企业主要采取填埋方式处理废料,不但占用了大量土地,同时对环境造成了严重污染。

目前,国内学者对陶瓷抛磨废料的回收利用做了大量的研究,如广东宏陶陶瓷有限公司通过技术研发,研制成功掺入18%的陶瓷抛光废渣等作为原料用于生产陶瓷釉面砖[1],但废料掺入量比例太低,消耗废料的量有限。

华南理工大学的税安泽等[2]以抛磨废料为主要原料,通过烧结研制出轻质多空建筑材料;佛山科学技术学院的周松青等[3]在抛磨废料中加入洁具粒子后经搅拌、陈腐、压制成形、烧成,制备出多孔透水砖[4]。但通过烧结工艺对陶瓷废料加以利用,无疑又会增加了能源的消耗和生产成本。国内利用粉煤灰制备免烧砖的研究[5~6]报道较多,而使用陶瓷抛磨废料制备免烧砖的研究报道极少。采用抛磨废料替代价格日益上涨的粉煤灰制备免烧砖,具有废料使用量大、经济前景广阔,同时节约土地和减少环境污染等优势。

1 试验材料与试验方法

1.1 试验用原材料

陶瓷废料:选用广东家美陶瓷有限公司的陶瓷抛磨废料,表观密度为2.48g/cm3,堆积密度为0.85g/cm3,细度为80μm筛余3.5%,其化学成分见表1。

表1 陶瓷抛磨废料化学成分(质量%)Tab.1 The chemical analysis results of waste ceramic polishing grinding

水泥:采用海螺牌42.5普通硅酸盐水泥,实测28 d抗压强度为44.2MPa。

砂:河砂,过9.5mm方孔筛,除去大颗粒,细度模数为2.78,表观密度为2.64g/cm3,堆积密度为1.42 g/cm3。

石粉:清远采石场废料,道路所用石粉。激发剂:硫酸钠和石灰混合自制而成。

1.2 试验设备

采用FN101-2A烘箱除去陶瓷抛磨废料中水分;每次称重7块试样质量,装入JJ-5型胶砂搅拌机进行混料,搅拌3min;将搅拌均匀的物料装填入自制的试验砖模具,模具尺寸为50mm×50mm×30mm;在Y32型油压机上压制成形;脱模后放入SHBY-40B型养护箱养护28d,养护温度为(20±1)℃,养护湿度大于80%;用100kN微机万能力学试验机测定砖的抗压强度。

1.3 试验成分配比设计

免烧砖原料成分配比如表2所示,其中未加入激发剂的编号为A,加入激发剂的编号为B,每组成分制备7块试样用于检测抗压强度。由于陶瓷抛磨废料颗粒粒径小,比表面积大,吸水能力强,随着陶瓷废料含量提高,拌合水用量也逐渐提高。试验用硫酸钠和石灰的配比为1∶1。

表2 免烧砖试验原料成分配比Tab.2 Test components of baking-free brick

2 试验结果与分析

2.1 废料、石粉和砂的配比对免烧砖强度的影响

图1为废料、石粉和砂配比的免烧砖强度试验结果。从试验结果可知,在免烧砖中加入抛磨废料会降低抗压强度,陶瓷废料加入量越多强度降低越大。在无激发剂的情况下,陶瓷废料在免烧砖中主要起填料作用,因废料粒径细小,比表面积大,所以对起胶凝作用的水泥需求量大。水泥用量固定时,陶瓷废料表面水泥量少,粘结作用力弱,导致砖坯强度下降。在加入陶瓷废料的成分配比中,A3配方强度最大,原因在于河砂为细骨料,抛磨废料为超细填料,河砂与抛磨废料的级配搭配合理,压制成形的试块孔隙率低,试块强度相对较高。石粉的加入对强度影响不大,其原因在于:石粉粗颗粒较多,压制成形的砖孔隙率大,强度较低,但在加入石粉的配方中,试块表面粗糙,容易挂浆,砖与砖之间的粘结强度增大,便于后续建筑施工。

图1 废料、石粉和砂的配比对免烧砖强度的影响Fig.1 Effects of waste powder and sand ratio on the strength of the brick

2.2 激发剂对免烧砖强度的影响

由图2可知,加入自制外加激发剂,可提高砖坯强度2~3倍。陶瓷抛磨废料与粉煤灰都经历过高温产生,两者都具有较好的活性,陶瓷抛磨废料主要含有大量活性二氧化硅和氧化铝成分[7]。激发剂的加入充分激发了抛磨废料的活性,使废料在试块中发挥了水硬性,提高了试块强度。具体原因为:当硫酸钠与石灰混合作为激发剂时,石灰与水反应生成Ca(OH)2。Ca(OH)2与Al2O3进行反应又生成水化铝酸钙(ASH),与SiO2生成水化硅酸钙(CSH)。这些水化产物可显著提高试块强度。同时硫酸钠与Ca2+以及Al2O3在水溶液中易生成钙矾石(AFt):

生成的AFt体积膨胀,可填充水化空间的孔隙,提高试块密实度,进而使得试块的强度有所增加。

图2 激发剂对免烧砖强度的影响Fig.2 Effects of activators on the strength of the brick

2.3 成本分析

对照《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2003,本实验当中制备的免烧砖截面积为砌墙砖标准试验试块截面积的1/4左右,试样尺寸越小,试验检测出的强度数值越大。`基于强度数据需安全可靠的原则,本实验强度折合成标准砖的换算系数的数值选取0.5,则只有B3和B4编号的试样强度合格。目前市场上销售的原材料的价格见表3。

表3 原材料成本(元/t)Tab.3 Cost of raw material

以广东清远莲塘砖厂的免烧砖配方为基准,水泥∶砂∶石粉=1∶4.5∶4.5,水灰比为1∶1。按照每块砌墙砖重2.6kg估算,则每块砖的原料成本如图3所示。通过使用陶瓷抛磨废料辅以外加激发剂替代部分石粉和砂,在强度符合要求的同时,可明显降低砖的成本,采用B3配方可降低成本12.0%,采用B4配方可降低成本26.8%。签于考虑后续的施工性能、砖与砖的粘结强度以及生产成本,B4配方强度虽低于B3配方强度,但用B4配方烧制的产品表面粗糙,挂浆能力强,更具竞争优势,所以优选B4作为免烧砌墙砖生产配方。

图3 免烧砖的原料成本示意图Fig.3 Cost of each brick raw material

3 结论

1)在无激发剂激发条件下,陶瓷抛磨废料粒径小,水泥用量大,降低了免烧砖抗压强度。

2)通过加入混制的无机激发剂,与陶瓷抛磨废料中活性Al2O3和SiO2生成水化产物,可使免烧砖强度提高2~3倍。

3)在免烧砖的配方中,以陶瓷抛磨废料替代部分石粉和砂,既减少了环境污染,又大幅降低了砖的原料成本,最大成本降低率可达到26.8%。

1 郑彩华,谌俊,朱方才,等.抛光砖抛磨废料的综合利用[J].中国陶瓷工业,2012,19(2):34~36

2 税安泽,夏海斌,曾令可,等.利用抛光砖废料制备多孔保温建筑材料[J].硅酸盐通报,2008,27(1):191~195

3 周松青,林伟,肖汉宁,等.利用破损陶瓷和陶瓷废料制造陶瓷透水砖[J].佛山陶瓷,2007,8:7~10

4 乔术,王欣丹,王艳,等.抛光砖抛光废料的回收利用途径分析[J].中国陶瓷,2011,47(1):25~28

5 何惠,王超会,刘剑虹,等.粉煤灰免烧砖的制备及性能研究[J].环境保护,2009,2:53~55

6 陈恩清,王枝胜.粉煤灰烧结砖制作工艺研究[J].混凝土与水泥制品,2007(3):60~61

7 苏达根,王功勋,钟小敏.陶瓷抛光砖粉的组成及火山灰性能研究[J].水泥技术,2008(4):22~24

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