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缺氧池+氧化沟联合处理制革废水的工程应用

2014-11-10陈鸣管蓓

科技创新导报 2014年8期

陈鸣+管蓓

摘 要:制革废水排放量大,有机物含量高,水质复杂,处理难度大。该文介绍了采用缺氧池+氧化沟联合处理制革废水的工程实例,处理后出水可以达到《污水综合排放标准(GB8978-1996)中表4一级标准。

关键词:制革废水 缺氧池 氧化沟

中图分类号:X784 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)03(b)-0095-02

制革废水是一种有机污染浓度、悬浮物浓度和氨氮浓度高的废水,还含有大量难以降解的物质(如木质素、丹宁)和特有的对污水处理不理的无机化合物(如硫化物、铬和酸碱等),水质水量波动大,微生物的正常代谢常常受到抑制,处理难度较大[1]。由于制革废水中含盐水平较高,抑制了微生物的活性和对有机物的降解速率,因此宜选用低负荷活性污泥法,而氧化沟工艺恰恰能满足以上要求[2-3]。该工程结合该制革厂实际情况,采用缺氧池+氧化沟联合处理制革废水,出水可以达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4一级标准。

1 工程概况

1.1 设计水量与水质

该公司主要从事羊皮革生产,生产规模为日加工3万张,生产中产生的生产废水主要源于湿操作工段,内含较多的污血、油脂、碎肉、石灰、皮毛、残余染料等,废水量为6000 m3/d,其中含铬废水300 m3/d,设计小时流量为250 m3/h。废水进水水质情况见表l。

依据当地环境部门管理要求,该工程出水水质各项指标应达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4一级标准,其中总铬和六价铬执行表1第一类污染物最高允许排放浓度,主要出水指标数值见表2。

1.2 工艺流程设计

脱灰软化废水经格栅再经预曝气池预曝气流入预沉池,染色水直接进入预沉池,然后一并进入调节池,由泵提升进初沉池进行固液分离后进缺氧池,缺氧池出水进入氧化沟,氧化沟出水经二沉池沉淀后再进入反应池和终沉池,进一步去除残余SS、有机物和色度。二沉池污泥回流至缺氧池,剩余污泥由初沉池排出。剩余污泥经浓缩后经压滤机脱水,泥饼外运。

含铬废水经筛网流入储存池,再由泵提升进中和沉淀池,加药絮凝沉淀,沉淀污泥进浓缩罐,脱水后的铬泥收集装袋后集中处理。中和沉淀池上清液和脱水滤液流入综合废水的调节池处理。

工艺流程图如图1所示。

1.3 主要构筑物及设备

该工程主要构筑物及设备见表3。

2 技术经济分析

本工程总投资675万元,其中土建450万,设备185万,其他40万,吨水投资费用为1125元。

吨水处理运行成本为1.74元,其中电费0.6元,人工费0.05元,药剂费0.81元,污泥外运费0.18元,其他0.1元。

3 结语

(1)加强综合废水的预处理,加大调节池容量,设置空气曝气和污泥回流系统,进行生物预处理,利用生物絮凝作用,减少加药成本,提高初沉池固液分离效果。

(2)氧化沟技术处理制革废水有很多优点,处理效果好,COD和硫化物的去除率都很高[4]。本项目氧化沟对COD、BOD5、S2—的去除率分别可达到90%、95%和98%,处理效果稳定,抗冲击负荷能力强,操作管理维护简单。

(3)含铬废水单独收集并回收铬泥,使铬不进入综合废水处理系统,有利于制革污泥的综合利用,同时防止产生二次污染。

(4)氧化沟生物处理后设置反应池和终沉池,进一步去除有机物、色度等,确保废水处理后稳定达标。

参考文献

[1] 魏业香,戴红,唐英.制革废水处理技术现状及展望[J].西南给排水,2010,32(1):25-27.

[2] 吴浩汀.制革工业废水处理技术及工程实例[M].北京:化学工业出版社,2002:56-104.

[3] 隋智慧,曹向禹,强西怀.氧化沟工艺及其在制革废水处理中的应用[J].中国皮革,2005,34(1):54-58.

[4] 胡静.制革废水处理技术的发展现状及展望[J].西部皮革,2012,34(24):23-28.endprint

摘 要:制革废水排放量大,有机物含量高,水质复杂,处理难度大。该文介绍了采用缺氧池+氧化沟联合处理制革废水的工程实例,处理后出水可以达到《污水综合排放标准(GB8978-1996)中表4一级标准。

关键词:制革废水 缺氧池 氧化沟

中图分类号:X784 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)03(b)-0095-02

制革废水是一种有机污染浓度、悬浮物浓度和氨氮浓度高的废水,还含有大量难以降解的物质(如木质素、丹宁)和特有的对污水处理不理的无机化合物(如硫化物、铬和酸碱等),水质水量波动大,微生物的正常代谢常常受到抑制,处理难度较大[1]。由于制革废水中含盐水平较高,抑制了微生物的活性和对有机物的降解速率,因此宜选用低负荷活性污泥法,而氧化沟工艺恰恰能满足以上要求[2-3]。该工程结合该制革厂实际情况,采用缺氧池+氧化沟联合处理制革废水,出水可以达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4一级标准。

1 工程概况

1.1 设计水量与水质

该公司主要从事羊皮革生产,生产规模为日加工3万张,生产中产生的生产废水主要源于湿操作工段,内含较多的污血、油脂、碎肉、石灰、皮毛、残余染料等,废水量为6000 m3/d,其中含铬废水300 m3/d,设计小时流量为250 m3/h。废水进水水质情况见表l。

依据当地环境部门管理要求,该工程出水水质各项指标应达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4一级标准,其中总铬和六价铬执行表1第一类污染物最高允许排放浓度,主要出水指标数值见表2。

1.2 工艺流程设计

脱灰软化废水经格栅再经预曝气池预曝气流入预沉池,染色水直接进入预沉池,然后一并进入调节池,由泵提升进初沉池进行固液分离后进缺氧池,缺氧池出水进入氧化沟,氧化沟出水经二沉池沉淀后再进入反应池和终沉池,进一步去除残余SS、有机物和色度。二沉池污泥回流至缺氧池,剩余污泥由初沉池排出。剩余污泥经浓缩后经压滤机脱水,泥饼外运。

含铬废水经筛网流入储存池,再由泵提升进中和沉淀池,加药絮凝沉淀,沉淀污泥进浓缩罐,脱水后的铬泥收集装袋后集中处理。中和沉淀池上清液和脱水滤液流入综合废水的调节池处理。

工艺流程图如图1所示。

1.3 主要构筑物及设备

该工程主要构筑物及设备见表3。

2 技术经济分析

本工程总投资675万元,其中土建450万,设备185万,其他40万,吨水投资费用为1125元。

吨水处理运行成本为1.74元,其中电费0.6元,人工费0.05元,药剂费0.81元,污泥外运费0.18元,其他0.1元。

3 结语

(1)加强综合废水的预处理,加大调节池容量,设置空气曝气和污泥回流系统,进行生物预处理,利用生物絮凝作用,减少加药成本,提高初沉池固液分离效果。

(2)氧化沟技术处理制革废水有很多优点,处理效果好,COD和硫化物的去除率都很高[4]。本项目氧化沟对COD、BOD5、S2—的去除率分别可达到90%、95%和98%,处理效果稳定,抗冲击负荷能力强,操作管理维护简单。

(3)含铬废水单独收集并回收铬泥,使铬不进入综合废水处理系统,有利于制革污泥的综合利用,同时防止产生二次污染。

(4)氧化沟生物处理后设置反应池和终沉池,进一步去除有机物、色度等,确保废水处理后稳定达标。

参考文献

[1] 魏业香,戴红,唐英.制革废水处理技术现状及展望[J].西南给排水,2010,32(1):25-27.

[2] 吴浩汀.制革工业废水处理技术及工程实例[M].北京:化学工业出版社,2002:56-104.

[3] 隋智慧,曹向禹,强西怀.氧化沟工艺及其在制革废水处理中的应用[J].中国皮革,2005,34(1):54-58.

[4] 胡静.制革废水处理技术的发展现状及展望[J].西部皮革,2012,34(24):23-28.endprint

摘 要:制革废水排放量大,有机物含量高,水质复杂,处理难度大。该文介绍了采用缺氧池+氧化沟联合处理制革废水的工程实例,处理后出水可以达到《污水综合排放标准(GB8978-1996)中表4一级标准。

关键词:制革废水 缺氧池 氧化沟

中图分类号:X784 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)03(b)-0095-02

制革废水是一种有机污染浓度、悬浮物浓度和氨氮浓度高的废水,还含有大量难以降解的物质(如木质素、丹宁)和特有的对污水处理不理的无机化合物(如硫化物、铬和酸碱等),水质水量波动大,微生物的正常代谢常常受到抑制,处理难度较大[1]。由于制革废水中含盐水平较高,抑制了微生物的活性和对有机物的降解速率,因此宜选用低负荷活性污泥法,而氧化沟工艺恰恰能满足以上要求[2-3]。该工程结合该制革厂实际情况,采用缺氧池+氧化沟联合处理制革废水,出水可以达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4一级标准。

1 工程概况

1.1 设计水量与水质

该公司主要从事羊皮革生产,生产规模为日加工3万张,生产中产生的生产废水主要源于湿操作工段,内含较多的污血、油脂、碎肉、石灰、皮毛、残余染料等,废水量为6000 m3/d,其中含铬废水300 m3/d,设计小时流量为250 m3/h。废水进水水质情况见表l。

依据当地环境部门管理要求,该工程出水水质各项指标应达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4一级标准,其中总铬和六价铬执行表1第一类污染物最高允许排放浓度,主要出水指标数值见表2。

1.2 工艺流程设计

脱灰软化废水经格栅再经预曝气池预曝气流入预沉池,染色水直接进入预沉池,然后一并进入调节池,由泵提升进初沉池进行固液分离后进缺氧池,缺氧池出水进入氧化沟,氧化沟出水经二沉池沉淀后再进入反应池和终沉池,进一步去除残余SS、有机物和色度。二沉池污泥回流至缺氧池,剩余污泥由初沉池排出。剩余污泥经浓缩后经压滤机脱水,泥饼外运。

含铬废水经筛网流入储存池,再由泵提升进中和沉淀池,加药絮凝沉淀,沉淀污泥进浓缩罐,脱水后的铬泥收集装袋后集中处理。中和沉淀池上清液和脱水滤液流入综合废水的调节池处理。

工艺流程图如图1所示。

1.3 主要构筑物及设备

该工程主要构筑物及设备见表3。

2 技术经济分析

本工程总投资675万元,其中土建450万,设备185万,其他40万,吨水投资费用为1125元。

吨水处理运行成本为1.74元,其中电费0.6元,人工费0.05元,药剂费0.81元,污泥外运费0.18元,其他0.1元。

3 结语

(1)加强综合废水的预处理,加大调节池容量,设置空气曝气和污泥回流系统,进行生物预处理,利用生物絮凝作用,减少加药成本,提高初沉池固液分离效果。

(2)氧化沟技术处理制革废水有很多优点,处理效果好,COD和硫化物的去除率都很高[4]。本项目氧化沟对COD、BOD5、S2—的去除率分别可达到90%、95%和98%,处理效果稳定,抗冲击负荷能力强,操作管理维护简单。

(3)含铬废水单独收集并回收铬泥,使铬不进入综合废水处理系统,有利于制革污泥的综合利用,同时防止产生二次污染。

(4)氧化沟生物处理后设置反应池和终沉池,进一步去除有机物、色度等,确保废水处理后稳定达标。

参考文献

[1] 魏业香,戴红,唐英.制革废水处理技术现状及展望[J].西南给排水,2010,32(1):25-27.

[2] 吴浩汀.制革工业废水处理技术及工程实例[M].北京:化学工业出版社,2002:56-104.

[3] 隋智慧,曹向禹,强西怀.氧化沟工艺及其在制革废水处理中的应用[J].中国皮革,2005,34(1):54-58.

[4] 胡静.制革废水处理技术的发展现状及展望[J].西部皮革,2012,34(24):23-28.endprint