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薄煤层综采工作面过断层、过老巷技术实践

2014-11-06朱海峰

价值工程 2014年25期
关键词:移架冒顶刮板

朱海峰

(枣庄王晁煤矿有限责任公司,滕州277518)

1 工作面简介

某煤矿14312工作面回采14层煤,煤层厚度0.70~0.86m,平均 0.78m,倾角 3.0°~10.0°,平均 7.0°,工作面倾向长度791m,走向长度138m,采用倾斜长壁后退式采煤法,全部垮落法管理顶板,综采采煤工艺。

14312运输道距综采切眼225m揭露的F23逆断层(313°∠18°H=2.3m),14312材料道距综采切眼 510m 揭露的 F11 逆断层(328°∠39°H=2.9m),据推断,F23、F11 可能是一条断层,该断层在14311综采工作面揭露过,14311工作面采用的是综采工作面整体撤面搬家、改为炮采工艺的过断层方法。

14312综采工作面原计划采用和14311综采面相同的综采面撤面搬家、改为炮采工艺的过断层方法,并施工了14312补材料道、补充运输道和综采补切眼,共计344m。14312补充运输巷沿断层上盘煤层顶板掘进,14312补材材料道沿断层下盘煤层顶板掘进。

2 过断层方案提出

方案一:采用综采工作面整体撤面搬家、改为炮采工艺的过断层方法(图1)。

优点:避免工作面过断层、材料消耗量少、安全性较高。

缺点:综采工作面撤面搬家和安装综采面约需1.5个月,期间工作面没有产量;撤面后断层区间采用炮采、调采,调采期间机头处压力大,顶板不易管理,同时产量也受到影响;炮采工作面生产期间存在反向运输、运输环节多;炮采工作面生产期间工作面通风系统复杂,不利于通风管理;另需施工炮采补切眼。

方案二:采用强推硬过断层,在推进过程中确实无法推采时,在14312补材内适当位置掘进补充材料道作为工作面的出口,工作面与其贯通,贯通后回撤工作面补充材料道至14312材料道之间的液压支架等设备,然后工作面继续向前推进(图2)。

优点:避免综采工作面整体搬家撤面,对产量影响小,经济效益较好,运输系统、通风系统简单。

缺点:工作面推采过程中需过补充运输巷、补充材料道;另需掘进一号补材、二号补材共计149m;工作面断层处顶板不易管理。

综合考虑,方案二优于方案一,经决定,采用方案二。

图1 14312工作面过断层方案一

图2 14312工作面过断层方案二

3 过断层期间采取的安全措施

①对运输巷提前进行卧底。卧底后,工作面刮板输送机机头段接实顶板进行逮顶。②全岩段采煤机截割较困难,采取放松动炮的措施进行处理。爆破后及时回采,减少空顶时间。③缩短空顶距。在压岩地段,顶板破碎处,采煤机截割前和截割后及时把支架移到煤帮,以缩短空顶距,保护顶板。④为了工作面过14312补充运输巷,采用在此巷道底板浇筑混凝土造假顶的方式保证工作面顺利回采,并且在补充运输巷中每隔5米打一个木垛。浇灌混凝土假底时,在混凝土中纵横方向上加上钢筋网或废旧钢丝绳,提高假底强度。⑤处理工作面冒顶。工作面过老巷期间,与老巷交叉处顶板冒顶,采取在14312补充运输巷内用废旧轨道和工字钢造假顶的措施来规避冒顶风险。⑥过14312补充材料道。14312补充材料道与工作面相对应的位置由于刮板输送机起伏大,采煤机运行到此处时,刮板输送机的齿轨抵采煤机的液控箱,因此需要用料垫刮板输送机,使刮板输送机起伏平缓,满足采煤机运行。另外,与14312补充材料道对应的液压支架超高,支架无法支护顶板和推移刮板输送机,需要提前用坑木把支架垫起。⑦为过14312材料道掘进时揭露的F11逆断层(328°∠39°H=2.9m),施工14312二号补充材料道,把工作面刮板输送机机尾35m范围内进行回撤,然后工作面从刮板输送机机尾缩到14312二号补充材料道后继续向前回采,直至回采到14312补切眼。⑧工作面与老巷交叉处及断层处顶板破碎带,在顶板打设锚杆以维护顶板稳定性,锚杆间距1.0m,排拒1.2m,锚固力不低于50KN,锚杆长度1.7m。⑨加强对机电设备的管理,严抓综采机电设备的检修质量,减少综采机电设备的故障,保证生产顺利进行。⑩爆破前对支架等管路做好措施,做到保护全面,以防爆破崩坏支架管路影响生产。⑪加强顶板管理,特别是工作面断层处压岩地段的顶板。⑫顶板差,特别是局部冒顶地段的移架顺序应打破常规。应从冒顶地段两侧顶板完整的地段向冒顶地段移架,这样可以有效控制顶板,防止冒顶区域进一步扩大。⑬卧底时,要控制好底板的起伏和工作面的采高。底板的起伏应尽量平缓,保证工作面刮板输送机的正常运行的需要。工作面的采高,除了要保证采煤机的正常运行,还要充分考虑移架后人行道的高度,保证生产人员的工作空间。⑭逮顶时,一是要保证卧底的深度;二是要保证接顶质量,尽最大限度减小空顶面积。此外,要充分考虑接顶人员的安全,不能盲目逮顶。⑮对于支架超高地段,要通过用坑木接顶和垫支架底座的方式来满足支架的支护高度。⑯要减少人为操作原因造成的错架、咬架现象,特别是顶板破碎地段。错架地段移架时,容易造成矸石漏入人行道,不利于支架下方人员的安全。⑰冒顶地段进行移架操作时,应两人进行,一人操作,一人观顶。顶板破碎地段移架时,应逐架进行。支架下方严禁有人,严禁人员通行。⑱人员不得在煤帮无支护空间作业。⑲冒顶造成的支架超高地段,无法进行接顶,此段应保证支架支护齐整,无错架、咬架,保证支架下方的人员安全。⑳为了控制卧底和顶板破碎地段顶板的完整性,支架提前移到煤帮,造成人行道空间狭窄,此段人员应快速通过。㉑局部低洼地段垫刮板输送机时,垫后刮板输送机的高度应与后方的支架相适应,支架的推移千斤顶与刮板输送机成45°夹角。㉒卧底地段的爆破,要保护好电缆槽内的电缆和支架的阀组、管路,避免出现崩坏设备,以免影响生产。㉓抓好爆破环节和爆破质量,卧底地段爆破后,人行道和支架底座要清理彻底,便于人员通行和移架人员的操作。

4 效果分析

14312工作面从2013年9月12日,14312工作面开始过断层,2013年12月17日结束,实现了安全生产,期间14312工作面生产原煤25653吨,减少一次综采面整体搬家、安装,节约搬家、安装费用60万元,又充分回收了煤炭资源,提高了煤炭资源回收率,取得了良好的经济效益。

[1]国家安全生产监督管理总局.978-7-5020-3804-5/TD7,煤矿安全规程版[S].2011.

[2]杨建国.综采工作面搬家安装手册[M].煤炭工业出版社,2010.

[3]徐永圻.煤矿开采学[M].中国矿业大学出版社,2009.

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