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双转子单段锤式破碎机的改造

2014-10-23颜克源张士东毕宪民

水泥技术 2014年4期
关键词:篦子排料锤头

颜克源,张士东,毕宪民

2012年5月,中材装备集团有限公司科力分公司应赞皇金隅水泥有限公司的邀请,针对其现有的石灰石破碎系统进行改造提产。该破碎系统配有2300mm×10000mm板喂机,2PCF1820型双转子锤式破碎机,设计生产能力800~1000t/h,出料粒度要求<25mm占90%,原破碎机配有2台型号为YRKK560-6,功率为800kW的主电机。

1 存在的问题

通过现场实地调研了解到其石灰石破碎系统存在以下问题:

图1 壳体端部、头罩与篦子

图2 板喂机槽板

(1)该破碎系统自2010年8月份运行以来,实际生产能力与设计能力有较大差别,产量只有400t/h,最高也只有600t/h,共计产量60万吨,且期间多次发生闷车。

(2)锤轴频繁断裂,寿命最短的锤轴只使用了20h,锤盘上的锤轴孔已磨成椭圆状,长轴直径已达140mm。

(3)由于制造原因,向上调节排料篦子时,承击砧会随之被抬起。

打开壳体下方观察门,测量篦板和锤头间隙为60mm左右。因担心运转时锤头会打到承击砧,已没有再向上调节篦板的余地。承击砧在下壳体的定位槽座被挤压变形,安装时经过切割。安装承击砧后,偏向板喂机下转子,一定程度上造成两个转子的料不均匀,整机振动大。

(4)由于下壳体的内轨道、门框尺寸以及篦子架的尺寸、形状,只有将一部分壳体拆除以后才能用取篦子小车将篦子取出,这增加了很多检修工作量(如图1)。

(5)破碎机壳体端部及头罩已经严重变形(如图1),板喂机的槽板遭反料冲击变形严重,已经报废(如图2)。

(6)板喂机返程槽板和破碎机壳体之间存有间隙,没有设置挡板,会有大块露出,容易造成事故(图3)。

图3 槽板跟壳体之间存有间隙

图4 锤头挡板磨损严重

图5 漏料严重

(7)壳体保护端盘的衬板未封闭,上壳体端面没有衬板,且下壳体衬板与下壳体之间无间隙(如图1),造成篦板上的料容易进入端盘和壳体之间且无法排出,造成端盘磨损,尤其是锤轴挡板处磨损严重(如图4),此部分在日常检修时不易修复。锤轴挡不住,如果窜动过大,则有可能与壳体摩擦造成事故。

(8)托梁销孔距和壳体上的开孔距离不等,且漏料严重(如图5)。

2 改造方案

图6 篦子调节装置

(1)改造排料篦子,使之能够调整,避免了锤头与篦板间隙过大造成排料区域积料。为满足生料辊压机的喂料要求,将篦缝调整到60mm,并将顺向篦缝改成横向篦缝。

(2)重新加工制造新的转子,优化处理了关键部件。

(3)在保证破碎机传动装置以及抽锤轴装置不变的情况下,在其现有基础上配做新的壳体。由中材装备集团有限公司设计的新壳体克服了原有壳体的设计缺陷,壳体保护端盘的衬板采用封闭性设计,即上下壳体均有衬板保护端盘,而且衬板与壳体之间留有空隙,尽可能减少端盘磨损。

(4)上壳体与板喂机连接处改良了设计,在板喂机返程槽板和破碎机壳体之间添加了挡板,防止大块露出,保证了设备运转的安全。

3 改造效果

(1)板喂机在35Hz运行时,破碎机能力可达1105t/h,出料粒度<60mm占90%,完全满足了改造要求。

(2)破碎机主轴承温度维持在55~62℃,空载试车电机电流稳定在20~22A,带料试车电流为45A左右,电耗大约为0.599kWh/t,破碎机能够实现安全、连续、高效运转。

(3)篦子能够随锤头的磨损情况进行调节(如图6),配合优化后的新转子,避免了因排料区堆料或转子打击能力不足而发生的闷车现象。

(4)利用取篦子小车能够将篦子轻松取出,减轻了检修人员的工作强度。设备无振动、漏料等现象,较好保证了工作人员的安全。■

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