工程车两端显示屏显示异常技术分析
2014-10-21钟威信
钟威信
【摘要】本文以工程车显示屏显示异常为研究主体,通过对两端显示屏显示异常进行故障查找,通过模拟故障、原理分析等手段进而确定故障原因,经过更换处理,得到了较为满意的结果。
【关键词】工程车;顯示屏;模拟故障
引言:显示屏作为工程车上关键数据显示的窗口,对司机安全运行、部件状态监控起到至关重要的作用。而显示屏数据的显示准确性也尤为重要。通过显示屏显示异常分析,提高司机的敏感性,提高数据采集盒的维护保养性能。
1、事件经过
工程车启机时两端显示屏显示异常故障,技术人员到达现场进行处理,经过排查,确定为数据采集盒故障,更换新的数据采集盒,启机试验,两端显示屏恢复正常显示。
2、故障原因分析
2.1故障现象
该故障现象为显示屏显示异常,异常显示界面(图1所示),对比原始数据采集图(图2所示)如下:
图1 故障显示异常界面图 图2 正常显示界面
通过对比图1和图2所示,显示屏有8项数据异常,详见表3。
序号 项目 正常显示数据 异常显示数据 正常范围
1 冷却水温 30 -40 常温-99°C
2 发电电压 25.9 0 24-28V
3 蓄电池电压 24 0 24-28V
4 蓄电池电流 -2 -100 0-100A
5 变扭箱油温 30 -40 常温-105°C
6 进气温度 31 -40 常温-60°C
7 工作小时 344.4 0 大于零
8 燃油油位 4/5 0 0.2-1
表3 显示数据对比图
通过表3显示数据,故障现象为显示屏冷却水温等8项数据错误显示。
2.2可能原因分析
正常数据需要经过数据采集、数据处理和显示三个步骤后才能正常显示,导致机车显示数据异常的可能原因有:
1.显示屏通讯故障;
2.传感器故障及传感器通讯故障;
3.数据处理器:数据采集盒CJMK故障。
2.3故障查找
根据故障可能原因,逐条进行故障查找、确认:
1.显示屏通讯故障:
(1)检查显示屏插口:检查显示屏通讯485接头安装紧固、无松动,各连接管脚无断裂、无烧毁痕迹。
(2)检查显示屏通讯接线:用万用表测量485接头至电器柜接线排、显示屏上接头通路状态,测量确认各连接线路无开路。
结论:排除显示屏通讯故障。
2.传感器故障及传感器通讯故障:
(1)检查传感器:检查各传感器安装紧固、连接线路无松动、无老化、无烧损痕迹。
(2)检查传感器通讯:用万用表测量传感器阻值,传感器接口至ECM接口连接线路通路状态,测量确认各连接线路无开路,通讯线路正常。
结论:排除传感器故障及传感器通讯故障
3.数据采集盒:
(1)检查对CJMK数据采集盒进行换件检查,两端显示屏显示恢复正常,故初步判断故障的直接原因为数据采集盒故障。
(2)为进一步查找故障点,对CJMK数据采集盒进行解体,检查CJMK数据采集盒内部连接线无断裂、无松动,电路板各元件管脚无断裂、无短接、无烧损现象。排除电路板及其接线故障。
(3)为确定故障元件范围,对故障进行模拟。
(4)通过对数据采集盒故障模拟,断开柴油机通信接口、X2通信接口和电压采集接口后,故障现象重现。
图4 故障点界面
结论:故障确认为柴油机通信接口、X2通信接口和电压采集接口公共端元件故障导致两端显示屏显示异常。
(5)根据(4)结论,结合数据采集盒工作原理、继续对故障点进行查找。
通过故障查找过程,得出结论:F0303M-1w输出电压异常导致AD转换模块转换数据异常是导致此次故障发生的直接原因。查阅标准得知F0303M-1w平均无故障时间为350万小时。
2.4故障处理
已对数据采集盒进行更换,进行跟踪,工程车出车作业2次,厂内转轨5次,两端显示屏均显示无异常,故障处理完毕。
3、结论
数据采集盒内部F0303M-1w隔离模块电源故障是导致两端显示屏显示异常的直接原因。
4、规程文本、工艺查找及改善建议
文本中数据采集盒检查工艺:检查数据采集盒清洁、安装紧固,插头连接紧固,标识清晰。文本查找没有问题,建议对数据采集盒两年拆解,检查采集盒内部连接线无断裂、无松动,电路板各元件管脚无断裂、无短接、无烧损现象。