改造NOx燃烧器降低烟气中氮氧化物含量的试验总结
2014-10-21索传胜
索传胜
摘 要:为了降低火力电厂排烟中氮氧化物的浓度,机组进行燃烧器的改造,以降低烟气排放NOx值,同时要做到运行安全经济。
关键词:NOx 燃烧器;氧量;摆角
华电章丘发电有限公司300MW机组配制的1025t/h亚临界压力控制循环锅炉采用了引进的国外先进技术,锅炉由上海锅炉厂有限公司生产制造的SG-1025/17.50-M885型亚临界压力、一次再热、控制循环、汽包炉,锅炉燃用挥发分较高的烟煤。
过热汽温度调节以喷水为主,燃烧器喷嘴摆动调节再热汽温度,并辅以微量喷水,锅炉过热汽、再热汽温度在65%-100%负荷范围内保证额定值;炉膛水冷壁、过热器、再热器、空气预热器等受热面布置有吹灰器。
锅炉配置三台BBD4060A双进双出钢球磨煤机。每台磨煤机的一端带四角一层一次风喷嘴,一台磨带两层一次风喷嘴。正常情况下投运三台磨煤机带BMCR工况,特殊情况下允许两台磨煤机带ECR工况。
1.低NOx燃烧器改造方案
华电章丘发电有限公司300MW亚临界锅炉低NOx燃烧器改造,原理为水平浓淡+偏置周界风+SOFA燃烧器,采用水平浓淡燃烧器代替原有的WR煤粉燃烧器;燃烧器上方增设SOFA燃烧器;煤粉燃烧器的一、二次风喷口全部更换。
技术特点:保持原有燃尽高度:18.11 m;至拐点距离不变:5.03 m;有合理的空间增设SOFA燃烧器;低NOx改造效果明显;燃烧器区域放热强度有所提高,燃烧效率维持不变;不影响锅炉效率;能够到达最佳的降低NOx排放目标。
2.试验项目
常规运行工况试验;二次风门及SOFA风门优化试验;氧量及燃烧器摆角优化试验。
3.试验条件
3.1低氮燃烧调试在280MW、200 MW两个负荷工况下进行,负荷达到并稳定1小时后进行调整,调整期间的负荷应当稳定,每个工况2-3小时,锅炉负荷波动不超过±5.0%。
3.2 负荷达到调试工况,停止全部吹灰器运行。
3.3 燃烧调整期间的入炉煤质保持不变。
4.试验结果及分析
4.1燃烧器改造前后运行性能参数比较及分析
4.2改造前后运行性能参数分析
4.2.1 NOx排放情况:#3炉改造前西安热工院进行摸底试验时NOx=800mg/Nm3,在烟煤锅炉而言相当高,经改造调试后NOx排放量在300mg/Nm3以下,NOx降低幅度60-70%,最低预计可以达到240-260 mg/Nm3(燃烧器摆角下摆15°左右),改造效果显著。
4.2.2 过热器减温水:过热器减温水量减少了约40%,提高机组运行安全性。
4.2.3 再热器减温水:改造前再热减温水量0-20t/h,改造后为0t/h。改造前再热减温水量按平均10t/h计算,改造后机组效率提高约0.2%,折算成锅炉效率提高约0.5%,折算成标准煤耗节约1400吨/年,大幅提高机组运行经济性。
4.2.4 炉膛结焦情况:改造前整个炉膛从冷灰斗拐点到屏底大面积结焦,导致锅炉过、再热器大量喷水和高温受热面超温,特别是再热器喷水导致机组运行经济性下降,严重影响机组运行经济性;改造后任何工况下再热器喷水量为0,末再壁温也无超温现象,确保锅炉在安全和经济条件下运行。
4.2.5飞灰和大渣含碳量:飞灰可燃物比改造前基本持平或略有上升,大渣含碳量比修前下降了约30%。
4.2.6 烟温偏差:改造前炉右侧高且烟温偏差较大,改造后炉左侧高且烟温偏差大幅减小。
4.2.7 末再壁温及其偏差:改造前炉右侧高,经常超温,改造后炉左侧高,无超温现象。
4.2.8 排烟温度:改造前后基本持平,查预热器入口烟温改造后比改造前下降了4℃。
5.结论和建议
通过此次对#3炉的调试试验,发现此次低氮燃烧器改造的烟气排放NOx值在230 mg/Nm3~300 mg/Nm3。炉膛无结焦,再热器无喷水,烟温偏差小,受热面壁温余量大,运行安全经济,改造效果理想。通过试验总结了以下几个调节时注意的因素:
5.1 AB1、BC1层二次风门开度与NOx值成正比。AB2、BC2层二次风门开度与NOx值成反比。
5.2 由于一次风在线风速不准,从一次风母管压力来看,一次风速参差不齐,有些显示极高,导致着火推迟,影响燃烧效率和NOx排放。建議对一次风在线进行标定,然后再调节一次风母管压力等手段进行降低一次风速。
5.3 通过摆角试验调整表明NOx值随着摆角下摆的增大而降低,在不影响再热器气温及着火稳定性的情况下燃烧器喷嘴尽量下摆。
5.4 通过改二次风配风方式试验,已确定降低NOx最佳配风方式,NOx在230-300mg/Nm3左右。
5.5 通过变氧量试验。氧量的增加锅炉效率降低,NOx值增大。通过其他工况的分析以及比较,兼顾效率以及NOx值,建议氧量控制在3.0%以下是最合适的。
5.6 建议重新标定DCS表盘氧量,以便更准确地调试,使锅炉处于良好的运行状态。