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型钢厂中型生产线2#、3#翻移钢机油缸活塞杆联接处改进

2014-09-17时靖

中国高新技术企业 2014年18期
关键词:活塞杆

摘要:翻移钢机活塞杆联接处的工况恶劣,极易磨损。同时由于设备结构的限制,日常维护点检中不能检查、处理,容易带来事故。文章通过对中型生产线上的2#、3#翻移钢机活塞杆联接处改造后,对降低翻移钢机的故障率,提高其生产能力有显著的效果。

关键词:中型生产线;活塞杆;翻移钢机;翻转头

中图分类号:TU311 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2014)27-0037-02

型钢T中型生产线2#、3#翻移钢机由于设计的原因与生产现场条件有差异,加之,设备超负荷运转,导致翻转油缸和夹紧油缸活塞杆与定位销联接处时常松动,甚至经常出现油缸活塞杆打断的情况。平均每半个月就要修复或更换一次,严重影响了生产的顺利进行。而大量的配件消耗,又进一步加大了生产成本,成为设备制约生产的瓶颈部位。

1.2 活塞杆存在问题的分析

活塞杆联接处的工况恶劣,长期处于高温环境下。润滑剂在那个地方得不到有效的保存,可以说销轴和铜套之间完全处于摩擦状态。同时从翻移钢机的结构简图(如图1所示)中,可以看出因为轧钢生产的需要,翻转头要不停地翻转和夹紧。销轴既要承受翻转头的自重,还要承载钢坯的翻转时的转矩,径向载荷是相当巨大的。同时,因为翻转头不可能是在理想状态下。联接处的铜套和销轴既受到径向载荷又受到轴向载荷。

通过进一步分析,我们找到了活塞杆损坏(如打断)的主要原因是因为铜套和联接销磨损产生较大间隙造成的,因为设备条件制约,如果要更换铜套必须要把翻移钢机整体拆除,相当于更换一对活塞杆的检修时间和维护强度。以致平时接触的铜套都磨损完了,销轴直接和活塞杆内圈发生磨损,直至把销轴磨得很细,最终因为过大的间隙使活塞杆在工作时翻移钢机内被弄断。

1.3 改进方案论证分析

方案一:提高易损件(铜套)的强度,延长其使用寿命。但试想如果易损件强度提高了,铜套的使用寿命是延长了,但连接销轴磨损情况就加剧了。还是不能消除联接处出现较大间隙的问题。

方案二:提高联接销轴的强度,使铜套在磨损掉的情况下,销轴和活塞杆内圈磨损时,不易很快磨细。但这又将引发活塞杆内圈被磨损的问题,还是不能解决联接处松动,甚至是失效的问题。

方案三:找到铜套或者销轴的替代品,既延长其使用寿命,又能够满足工况需求。

经过小组研究,我们最终确定选择方案三作为我们的最终方案。我们了解分析了关节轴承的相关性质,它既能承受较大的载荷,又满足径向、轴向同时作用的联动载荷要求。同时改用关节轴承后润滑效果也能得到一定的改善,大大提升其连接处的使用寿命。

1.4 关节轴承和铜套的优缺点比较

关节轴承能够承受较大的负荷,对结构的同轴度和垂直度等安装精度要求不严。根据其不同的类型和结构,可以承受径向负荷、轴向负荷或径向、轴向同时存在的联合负荷。而铜套只能承载轴向载荷,缺少一种调心作用。

因为关节轴承采取了特殊的工艺处理方法,如表面磷化、镀锌、镀铬,且有润滑油槽,因此具有抗腐蚀、耐磨损、润滑好的特点。而铜套因为润滑剂在那个地方得不到有效的保存,润滑效果就要差一些。

确定了替代品,下一步就是关节轴承的选型。为了尽可能保留利用现有的基本设计和配件,从而减少对项目资金的投入。我们根据原有铜套的零件图选取V50的关节轴承。

4 结语

我厂大型生产线上还有6台翻移钢机。它们和中型2#3#翻移钢机结构基本一样,活塞杆联接处结构原来完全相同。通过对中型生产线上的2#、3#翻移钢机活塞杆联接处改造后,对降低翻移钢机的故障率,提高其生产能力有显著的效果。下一步可以推广到我厂大型生产线6台翻移钢机上,为我厂进一步扩大生产,降本增效做好准备。

参考文献

[1] FJ03全液压翻移钢机机械手原设计图纸.

[2] 李士军.机械维护修理与安装[M].北京:化学工业出版社,2008.

[3] 陈晓南.机械设计基础[M].北京:科学出版社,2012.

[4] 邹家祥.轧钢机械[M].北京:冶金工业出版社,2000.

作者简介:时靖(1986-),男,山西人,重庆钢铁股份有限公司维检部助理工程师,研究方向:冶金设备维护。

摘要:翻移钢机活塞杆联接处的工况恶劣,极易磨损。同时由于设备结构的限制,日常维护点检中不能检查、处理,容易带来事故。文章通过对中型生产线上的2#、3#翻移钢机活塞杆联接处改造后,对降低翻移钢机的故障率,提高其生产能力有显著的效果。

关键词:中型生产线;活塞杆;翻移钢机;翻转头

中图分类号:TU311 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2014)27-0037-02

型钢T中型生产线2#、3#翻移钢机由于设计的原因与生产现场条件有差异,加之,设备超负荷运转,导致翻转油缸和夹紧油缸活塞杆与定位销联接处时常松动,甚至经常出现油缸活塞杆打断的情况。平均每半个月就要修复或更换一次,严重影响了生产的顺利进行。而大量的配件消耗,又进一步加大了生产成本,成为设备制约生产的瓶颈部位。

1.2 活塞杆存在问题的分析

活塞杆联接处的工况恶劣,长期处于高温环境下。润滑剂在那个地方得不到有效的保存,可以说销轴和铜套之间完全处于摩擦状态。同时从翻移钢机的结构简图(如图1所示)中,可以看出因为轧钢生产的需要,翻转头要不停地翻转和夹紧。销轴既要承受翻转头的自重,还要承载钢坯的翻转时的转矩,径向载荷是相当巨大的。同时,因为翻转头不可能是在理想状态下。联接处的铜套和销轴既受到径向载荷又受到轴向载荷。

通过进一步分析,我们找到了活塞杆损坏(如打断)的主要原因是因为铜套和联接销磨损产生较大间隙造成的,因为设备条件制约,如果要更换铜套必须要把翻移钢机整体拆除,相当于更换一对活塞杆的检修时间和维护强度。以致平时接触的铜套都磨损完了,销轴直接和活塞杆内圈发生磨损,直至把销轴磨得很细,最终因为过大的间隙使活塞杆在工作时翻移钢机内被弄断。

1.3 改进方案论证分析

方案一:提高易损件(铜套)的强度,延长其使用寿命。但试想如果易损件强度提高了,铜套的使用寿命是延长了,但连接销轴磨损情况就加剧了。还是不能消除联接处出现较大间隙的问题。

方案二:提高联接销轴的强度,使铜套在磨损掉的情况下,销轴和活塞杆内圈磨损时,不易很快磨细。但这又将引发活塞杆内圈被磨损的问题,还是不能解决联接处松动,甚至是失效的问题。

方案三:找到铜套或者销轴的替代品,既延长其使用寿命,又能够满足工况需求。

经过小组研究,我们最终确定选择方案三作为我们的最终方案。我们了解分析了关节轴承的相关性质,它既能承受较大的载荷,又满足径向、轴向同时作用的联动载荷要求。同时改用关节轴承后润滑效果也能得到一定的改善,大大提升其连接处的使用寿命。

1.4 关节轴承和铜套的优缺点比较

关节轴承能够承受较大的负荷,对结构的同轴度和垂直度等安装精度要求不严。根据其不同的类型和结构,可以承受径向负荷、轴向负荷或径向、轴向同时存在的联合负荷。而铜套只能承载轴向载荷,缺少一种调心作用。

因为关节轴承采取了特殊的工艺处理方法,如表面磷化、镀锌、镀铬,且有润滑油槽,因此具有抗腐蚀、耐磨损、润滑好的特点。而铜套因为润滑剂在那个地方得不到有效的保存,润滑效果就要差一些。

确定了替代品,下一步就是关节轴承的选型。为了尽可能保留利用现有的基本设计和配件,从而减少对项目资金的投入。我们根据原有铜套的零件图选取V50的关节轴承。

4 结语

我厂大型生产线上还有6台翻移钢机。它们和中型2#3#翻移钢机结构基本一样,活塞杆联接处结构原来完全相同。通过对中型生产线上的2#、3#翻移钢机活塞杆联接处改造后,对降低翻移钢机的故障率,提高其生产能力有显著的效果。下一步可以推广到我厂大型生产线6台翻移钢机上,为我厂进一步扩大生产,降本增效做好准备。

参考文献

[1] FJ03全液压翻移钢机机械手原设计图纸.

[2] 李士军.机械维护修理与安装[M].北京:化学工业出版社,2008.

[3] 陈晓南.机械设计基础[M].北京:科学出版社,2012.

[4] 邹家祥.轧钢机械[M].北京:冶金工业出版社,2000.

作者简介:时靖(1986-),男,山西人,重庆钢铁股份有限公司维检部助理工程师,研究方向:冶金设备维护。

摘要:翻移钢机活塞杆联接处的工况恶劣,极易磨损。同时由于设备结构的限制,日常维护点检中不能检查、处理,容易带来事故。文章通过对中型生产线上的2#、3#翻移钢机活塞杆联接处改造后,对降低翻移钢机的故障率,提高其生产能力有显著的效果。

关键词:中型生产线;活塞杆;翻移钢机;翻转头

中图分类号:TU311 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2014)27-0037-02

型钢T中型生产线2#、3#翻移钢机由于设计的原因与生产现场条件有差异,加之,设备超负荷运转,导致翻转油缸和夹紧油缸活塞杆与定位销联接处时常松动,甚至经常出现油缸活塞杆打断的情况。平均每半个月就要修复或更换一次,严重影响了生产的顺利进行。而大量的配件消耗,又进一步加大了生产成本,成为设备制约生产的瓶颈部位。

1.2 活塞杆存在问题的分析

活塞杆联接处的工况恶劣,长期处于高温环境下。润滑剂在那个地方得不到有效的保存,可以说销轴和铜套之间完全处于摩擦状态。同时从翻移钢机的结构简图(如图1所示)中,可以看出因为轧钢生产的需要,翻转头要不停地翻转和夹紧。销轴既要承受翻转头的自重,还要承载钢坯的翻转时的转矩,径向载荷是相当巨大的。同时,因为翻转头不可能是在理想状态下。联接处的铜套和销轴既受到径向载荷又受到轴向载荷。

通过进一步分析,我们找到了活塞杆损坏(如打断)的主要原因是因为铜套和联接销磨损产生较大间隙造成的,因为设备条件制约,如果要更换铜套必须要把翻移钢机整体拆除,相当于更换一对活塞杆的检修时间和维护强度。以致平时接触的铜套都磨损完了,销轴直接和活塞杆内圈发生磨损,直至把销轴磨得很细,最终因为过大的间隙使活塞杆在工作时翻移钢机内被弄断。

1.3 改进方案论证分析

方案一:提高易损件(铜套)的强度,延长其使用寿命。但试想如果易损件强度提高了,铜套的使用寿命是延长了,但连接销轴磨损情况就加剧了。还是不能消除联接处出现较大间隙的问题。

方案二:提高联接销轴的强度,使铜套在磨损掉的情况下,销轴和活塞杆内圈磨损时,不易很快磨细。但这又将引发活塞杆内圈被磨损的问题,还是不能解决联接处松动,甚至是失效的问题。

方案三:找到铜套或者销轴的替代品,既延长其使用寿命,又能够满足工况需求。

经过小组研究,我们最终确定选择方案三作为我们的最终方案。我们了解分析了关节轴承的相关性质,它既能承受较大的载荷,又满足径向、轴向同时作用的联动载荷要求。同时改用关节轴承后润滑效果也能得到一定的改善,大大提升其连接处的使用寿命。

1.4 关节轴承和铜套的优缺点比较

关节轴承能够承受较大的负荷,对结构的同轴度和垂直度等安装精度要求不严。根据其不同的类型和结构,可以承受径向负荷、轴向负荷或径向、轴向同时存在的联合负荷。而铜套只能承载轴向载荷,缺少一种调心作用。

因为关节轴承采取了特殊的工艺处理方法,如表面磷化、镀锌、镀铬,且有润滑油槽,因此具有抗腐蚀、耐磨损、润滑好的特点。而铜套因为润滑剂在那个地方得不到有效的保存,润滑效果就要差一些。

确定了替代品,下一步就是关节轴承的选型。为了尽可能保留利用现有的基本设计和配件,从而减少对项目资金的投入。我们根据原有铜套的零件图选取V50的关节轴承。

4 结语

我厂大型生产线上还有6台翻移钢机。它们和中型2#3#翻移钢机结构基本一样,活塞杆联接处结构原来完全相同。通过对中型生产线上的2#、3#翻移钢机活塞杆联接处改造后,对降低翻移钢机的故障率,提高其生产能力有显著的效果。下一步可以推广到我厂大型生产线6台翻移钢机上,为我厂进一步扩大生产,降本增效做好准备。

参考文献

[1] FJ03全液压翻移钢机机械手原设计图纸.

[2] 李士军.机械维护修理与安装[M].北京:化学工业出版社,2008.

[3] 陈晓南.机械设计基础[M].北京:科学出版社,2012.

[4] 邹家祥.轧钢机械[M].北京:冶金工业出版社,2000.

作者简介:时靖(1986-),男,山西人,重庆钢铁股份有限公司维检部助理工程师,研究方向:冶金设备维护。

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