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一起电厂500 kV电缆差动保护误动事件分析与处理

2014-09-02

机电信息 2014年24期
关键词:开关站零序差动

董 征

(中国南方电网调峰调频发电公司检修试验中心,广东 广州 511400)

一起电厂500 kV电缆差动保护误动事件分析与处理

董 征

(中国南方电网调峰调频发电公司检修试验中心,广东 广州 511400)

通过介绍500 kV电缆差动保护误动的实例,深入分析了电缆差动保护误动的原因,并提出了相应的解决措施。

电缆差动保护;原因;措施

0 引言

当电厂发变组离开关站较远,机组与断路器之间的电缆(引出线)较长时,为了防止因二次电缆产生的感应电压等因素对保护装置发生影响,通常在电缆(引出线)两端分别配置一套电流差动保护,通过光缆(电缆)组成纵联差动保护,称为电缆(引出线)差动保护[1]。本文结合一起电厂500 kV电缆差动保护误动的实例,深入分析了电缆差动保护误动的原因,并给出了解决措施。

1 事件概况

1.1 故障及动作情况简述

H电厂采用不完全单母分段的接线方式,如图1所示。2008年9月25日15:07,H厂A套ALSTOM电缆差动保护(87C-1)动作(B套电缆差动保护(87C-2)未动作)跳开500 kV开关5002,选相A相。故障前该厂运行方式为500 kV开关5002、5007处于合闸位置,由500 kV HB线带厂用电负荷运行。故障后5002开关跳开,18 kV厂用电切换成功。

图1 故障前系统接线

1.2 故障录波及保护装置故障信息

由图2的故障录波可知,故障时UA波形有畸变,三相相电流正常,无明显故障电流,但有明显的零序电流。从保护装置上读取相关数据如下:f=49.97 Hz;IA-local=515.3 A,IA-remote=0 A(跳闸时的电流,local为厂房侧,remote为开关站侧);IB -local=513.3 A,IB -remote=0 A;IC-local=514.4 A,IC-remote=0 A;IdA=515 A,IA-bias=257 A(跳闸时的差流和制动电流);IdB=516.8 A,IB -bias=259 A;IdC=517.2 A,IC-bias=260 A。

图2 5002开关保护录波图

2 故障检查处理

根据当时的故障信息,初步分析故障原因[2]可能为:(1) CT断线;(2) 区外故障保护装置误动;(3) 保护范围内CT闪络;(4) 主设备一次回路故障。

2.1 CT回路检查

首先检测保护装置的CT接线、绝缘电阻、直流电阻等。通过检查,排除了CT回路故障的可能。

2.2 保护装置检查

在排除CT故障后,进一步对保护装置的采样精度、定值设定、通信情况进行了检查[3]。检查中发现,当向开关站侧保护装置输入三相对称电流时,保护装置显示采样电流正常,厂房侧通过通信显示开关站侧电流也正常;当向开关站侧保护装置注入幅值相等、相位相同的零序电流时,保护装置的采样电流显示为0,厂房侧通过通信显示开关站侧电流也为0。厂房侧保护装置进行相同试验时采样均正常。因此,当电缆中流过较大零序电流时,保护装置会检测到开关站侧电流为0,厂房侧存在电流,如差流超过保护整定值,将出口跳闸。

2.3 系统故障信息

25日15:07,500 kV BD甲线发生A相短路接地故障,与H厂跳闸时间相同,而通过5002开关的故障录波图分析,导致保护动作的原因也恰好是A相短路接地,因此怀疑此次故障原因为区外短路保护装置误动。

3 ALSTOM电缆差动保护(87C)保护原理

H厂电缆差动保护(87C)由2组MICOM P541保护装置组成,分别负责采集开关站侧电流及厂房侧电流,通过光纤通信,在装置内部实现差动电流及制动电流的计算(图3),按照比率制动的原则判断故障。正常运行时投入,动作后跳所在间隔的相邻2个开关,同时停机灭磁。

图3 引出线(电缆)纵联差动保护配置示意图

4 保护误动原因分析

4.1 故障电流产生的原因分析

根据对称分量法[4],当系统发生故障时故障点的电压可分解成正序、负序及零序电压,接地点的故障电流需经过系统中接地的设备形成回路(即零序电流需要在系统零序网络中流通),造成H厂电缆及主变中性点处流经较大零序电流(从故障录波波形分析故障时电缆中峰值电流达到900 A左右,有效值600 A以上),而保护装置本身存在问题,在电缆流经较大零序电流时发生误动,如图4、图5所示。

图4 故障时系统示意图

图5 系统零序等效网络及零序电流分布图

注:XS代表系统零序阻抗;XL代表线路零序阻抗;XT代表变压器零序阻抗。

4.2 保护装置动作分析

电缆差动保护(87C)的工作特性如图6所示。

图6 差动保护动作特性图

H厂电缆差动保护定值:Is1=0.2 A,Is2=2 A,k1=0.3,k2=1.5,CT变比2 000/1。此次故障发生时:Ibias≈260 A(IA-bias=257 A,IB -bias=259 A,IC-bias=260 A),折算至二次侧:Ibias=260/2 000=0.13 A。依据保护特性曲线,其对应的差动电流Idiff=Is1+k1×Ibias=0.2+0.3×0.13=0.239 A,折算至一次侧:Idiff=0.239×2 000=478 A。而本次故障时的差动电流Id≈516 A(IdA=515 A,IdB=516.8 A,IdC=517.2 A),明显大于制动值Idiff,故保护装置动作跳闸。

4.3 保护装置故障分析

经保护装置供货商ALSTOM确认,P54*系列保护装置通常用于线路差动保护,但也可根据需要用于变压器差动保护。当用于变压器差动保护时,除需要对主变两侧电流的相位角进行补偿外,还需要在程序中设置零序滤波功能,以避免在系统发生短路,变压器一侧流过零序电流时变压器差动保护误动。

H厂500 kV电缆A套保护开关站侧P541装置在出厂程序装载时,错误地装载了应用于变压器差动保护的逻辑程序,集成了零序滤波程序模块,在电缆中无零序电流流过时,保护装置能够正确动作,但当电缆中流过零序电流时,开关站侧P541装置将滤除零序电流,显示正序电流,而厂房侧P541装置无零序滤波功能,将显示总的电流(含正序、负序、零序),造成两侧出现差流,当差流达到差动保护动作值时,差动保护将动作。

5 改进措施

确认装置故障原因后,厂家人员对开关站侧P541装置程序进行了更新,取消零序滤波功能,保护装置功能恢复正常。

[1]王维俭.电气主设备继电保护原理与应用[M].北京:中国电力出版社,2002

[2]赵永彬,景展.区外故障变压器差动保护误动原因分析与防治[J].电力自动化设备,2004,24(3)

[3]石结银,李玉海.提高主设备保护可靠性的研究[J].西北电力技术,2006,34(1)

[4]夏道止.电力系统分析[M].北京:中国电力出版社,2004

2014-07-14

董征(1980—),女,河北邢台人,工学硕士,工程师,从事电厂计划经营工作。

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