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G20CrNi2MoA渗碳轴承钢单支臂生产工艺实践

2014-08-23黄宇彬

大型铸锻件 2014年4期
关键词:电耗坯料电极

黄宇彬

(北满特殊钢有限责任公司,黑龙江161041)

G20CrNi2MoA渗碳轴承钢单支臂生产工艺实践

黄宇彬

(北满特殊钢有限责任公司,黑龙江161041)

通过设计专用结晶器,优化重熔工艺,成功实现G20CrNi2MoA电渣锭单支臂生产。

G20CrNi2MoA;电渣锭;单支臂

G20CrNi2MoA是铁路渗碳轴承用钢,质量要求严格。2010年国内某轴承厂在G20CrNi2MoA渗碳轴承钢技术协议里要求:电渣重熔过程禁止更换电极棒,即每只冶炼钢锭重熔一只电渣锭,防止更换电极棒导致的冶金缺陷。我公司现有电渣炉暂不具备单支臂生产能力,如何根据现有炉台现状,进行工艺改进,实现G20CrNi2MoA渗碳轴承钢单支臂生产工艺,是目前迫切需要解决的问题。

1 现状分析

1.1 G20CrNi2MoA电渣重熔工艺现状

目前使用∅420 mm铸坯自耗电极,采取交换电极棒生产3 t电渣锭。具体参数见表1。

表1 G20CrNi2MoA工艺参数Table 1 G20CrNi2MoA process parameters

1.2 电极坯料问题

目前可用于G20CrNi2MoA重熔的坯料规格有∅330 mm、∅420 mm铸造电极棒,单支重量分别为1.550 t、2.400 t,现有铸造坯料不能满足单支电极棒生产3 t电渣锭的要求。

为解决电极坯料问题,将坯料由铸坯改为□250 mm×280 mm连铸坯,单支连铸坯长度5 650 mm,重量3.100 t。

1.3 坯料改为连铸坯后存在的问题

1.3.1 天车起吊高度受限

坯料长度5 650 mm,假电极长度1 500 mm,假电极吊环长度400 mm、小钩长度860 mm,总长在8 410 mm,而天车起吊高度为7 500 mm,无法起吊。

1.3.2 支臂行程受限

现有炉台支臂最高极限行程离地面4 700 mm~6 600 mm,支臂最低行程至小车最高行程距离为3 100 mm,支臂最高极限至小车最低位置距离为8 800 mm,钢锭高度为1 670 mm。存在的问题:一是电极坯料化不尽;二是电极坯料无法挂在支臂上。

2 工艺设想及实施效果

2.1 工艺设想

在不进行设备改造的前提下,以天车高度为限控制假电极、吊钩长度尺寸,实现单支臂生产3 t锭型G20CrNi2MoA电渣锭。

将假电极由1 500 mm缩短为800 mm。自制专用吊钩,小钩尺寸由860 mm缩短为430 mm。这样坯料起吊高度为:坯料+假电极+吊环+小钩=7 430 mm<7 500 mm起吊高度。

在保证电极坯料起吊高度的情况下,控制假电极尺寸为800 mm。为保证电极坯料化尽,必须缩短小车最高行程与支臂最低行程间的距离。解决办法:制作一个500 mm 高的底垫,将结底水箱垫高500 mm。

图1 交换电极电渣锭表面Figure1 The surface of ESR ingot produced by exchanging electrode

图2 单支臂电渣锭表面Figure2 The surface of ESR ingot produced by single supporting arm

2.2 工艺实施

按照前期策划及准备,先在2#电渣炉实验,并取得成功。

在2#炉单支臂生产G20CrNi2MoA取得成功的基础上,相继在0#、3#、18#炉单支臂生产G20CrNi2MoA取得成功。

2.3 实施效果

2.3.1 电渣锭表面

从试验结果看,采用单支臂生产的电渣锭表面明显好于交换电极生产的电渣锭。跟踪0#炉、2#炉生产的28支电渣锭,其中:交换电极生产6支,单支臂生产22支。

交换电极生产的6支,表面出现渣沟2支(0#炉、2#炉各一支),见图1。

表2 交换电极与单支臂冶炼电耗指标和冶炼时间Table 2 Smelting power consumption indicator andsmelting time of exchanging electrode and single supporting arm

表3 □250 mm×280 mm连铸坯与∅420 mm铸坯冶炼时间及电耗对比Table 3 Comparison between the smelting time and power consumption of □250 mm ×280 mm continuous casting billet and ∅ 420 mm billet

表4 新设计专用结晶器尺寸Table 4 Size of newly designed special crystallizer

单支臂生产的22支,未出现渣沟,见图2。

2.3.2 理化指标

化学成分、力学性能、低倍组织、宏观夹杂物、非金属夹杂物、晶粒度、显微组织、表面质量、超声检测均合格。

2.3.3 冶炼时间和冶炼电耗

冶炼时间及冶炼电耗见表2。

3 工艺改进

(1)虽然通过使用□250 mm×280 mm连铸坯代替∅420 mm铸坯实现了单支臂生产3 t G20CrNi2MoA电渣锭,且在使用同样坯料的前提下,单支臂生产在电耗、冶炼时间等方面都优于交换电极生产,但由于采用250 mm×280 mm连铸坯代替∅420 mm铸坯后填充比变化大,导致冶炼时间及电耗增加,见表3。

(2)重新设计制作结晶器,专用于3 t G20CrNi2MoA电渣锭的生产,结晶器尺寸见表4。

(3)专用结晶器优点

填充比达0.36,比现有的□500/560 mm×2 000 mm坯料提高近0.12,对提高表面质量、降低电耗及提高生产效率均有好处。

采用新制作的∅480/520 mm×2 300 mm铸坯生产3 t电渣锭,电渣锭高度为2 090 mm,比用□500/560 mm坯料生产的3 t锭型高度增加了

表5 新设计专用结晶器与原结晶器使用对比Table 5 Comparison between newly designed special crystallization and original crystallization

420 mm,提高成材率近3%。

(4)专用结晶器使用效果∅480/520 mm新结晶器投入使用后,共跟踪694支电渣锭的生产,并与采用□500/560 mm结晶器进行对比,见表5。

由表5可见,在冶炼时间缩短不大的情况下,电耗下降了335.31 kWh/t。

4 结束语

(1)生产实践表明,用250 mm×280 mm坯料代替∅420 mm铸坯实现单支臂生产3 t G20CrNi2MoA电渣锭是可行的。

(2)通过重新设计制作∅480/520 mm专用结晶器,优化生产工艺,在提高生产效率及降低能耗方面效果明显。

(3)在不对现有设备进行改造、只需通过对辅助工具进行优化的情况下,实现0#、2#、3#、18#炉具备单支臂生产G20CrNi2MoA电渣锭1 000t/月的能力。

编辑 杜青泉

1Carburized Bearing Steel

HuangYubin

Through the design of special crystallizer and optimization of remelting process, the production of G20CrNi2MoA ESR ingot by single supporting arm has been realized.

G20CrNi2MoA; ESR ingot; single supporting arm

2013—08—01

黄宇彬(1973—),男,冶炼工程师,从事电渣冶炼工艺研究。

TF142

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