竖井多绳摩擦轮提升机升级改造与应用
2014-08-15刘会宝
郭 超,刘会宝
(山东能源新矿集团 鄂庄煤矿,山东 莱芜271122)
鄂庄煤矿1982年投产,设计产量为0.45Mt/a,主井为竖井,塔式全高44.3m,井口标高+188.2m,安装一台JKM-2.25×4(I)-(EZ)型多绳摩擦轮提升绞车,井筒直径为4.7m,井筒内装备一对5.5t四绳垂直插板式侧卸式箕斗,主绳4根,6V8×21+FC-Φ24mm,扁尾绳2根,P8×(4+7+FC),Φ36mm钢丝绳罐道,提升高度477.6m,采用JTMR型电控,减速箱为XP800(2),配用630kW交流电动机,提升速度7.7m/s,担负着矿井原煤生产任务。经多次改造,提升能力达到1.04Mt/a。随着矿井采掘机械化提高,综采、综掘、大功率采煤机投入使用,产量提高,提升机提升能力成为制约矿井发展瓶颈,结合矿井发展要求,对提升机进行更新换代技术改造。
1 主井提升系统存在的问题
1)提升机为竖井塔式四绳摩擦轮提升,自1982年投入使用至今,存在控制系统落后、环节多、故障率高、可靠性差、噪声大,且绞车主轴装置基础座开裂、绞车与井塔产生共振等隐患,影响矿井安全生产。
2)减速箱渗油有异响,存在着不安全隐患,箕斗卸载通过风动气缸带动小跑车提供外力,打开垂直插板卸煤,卸载时间长,辅助设备多,故障率高,影响生产时间长。
3)电控部分采用串电阻调速,转子电阻切除采用大功率接触器,电流冲击大,能耗高,故障率高,性能差,维护工作量大。
4)随着矿井开采的不断延深,原煤生产受向斜轴地质条件限制,煤层薄,煤质变化大,含矸量高达50%,且主提已满负荷运行,成为制约矿井发展、质量效益提升的瓶颈。
2 提升机升级改造原则及实施方案
1)改造原则。结合矿井现有主井提升系统和装备情况,坚持技术先进、装备合理、缩短工期、减少投资、充分利用现有井筒与设施、减少井上下改造工期、最大限度地减少对矿井影响原则,对主井提升系统进行升级改造。
2)改造实施方案。矿井停产前:在井塔以北新建绞车房一座,将新进提升机、电机、液压站、开关柜、电控等设备全部安装完毕;将新加工井架安装在现在井塔外,井架通过焊接与井塔连接,在井架上安装两组上、下天轮;提升机电控、液压站调试,提升机空载试运行正常,一切准备工作正常后,矿井停产改造。
矿井停产期间:拆除井口、井下给煤机并安装新给煤机;拆除井塔内原提升机尾绳、提升绳、箕斗,拆除原罐道绳下放新罐道绳,并安装坠砣;拆除导向轮、提升机机械部分、电控部分等;在6层楼顶打提升孔,割5层底板,安装锁绳器,放线,标记提升中心线、井口标高,确定标记永久防撞梁、过卷装置、金属套架、罐道绳锁绳平台定位点,恢复新箕斗、提升绳、尾绳;安装井口稳罐道、防撞梁、过卷装置、金属套架;提升机调试、试运转。
3 提升系统升级改造项目
1)提升机升级改造。提升机由原来塔式多绳摩擦提升机改为JKMD3.5×4(III)落地式多绳摩擦提升机,滚筒直径3500mm,两组Φ3500mm上、下天轮,采用E141E恒减速液压站,配大型低速直联1400kW,50r/min直流电动机,电机采用晶闸管并联12脉动低速直联直流电动机传动,恒磁电枢换向,装备一对10t箕斗,提升速度9.16 m/s。
2)电控系统升级改造。将原老电控改为TKM/Z-2-P型多绳摩擦轮矿井z直流提升机电控;将原提升信号改造为KXT127。
3)钢井架。在现有井塔外新安装落地钢井架,采用空间钢框架结构,梁柱采用箱型截面,井架基础承台埋深4.5 m,采用钻孔灌注基础,底平台标高46.5m,下天轮平台标高49.1m,上天轮平台标高55.1m检修起吊平台61.6m,总高61.6m;过卷高度计算值Hg=9.27m,考虑缓冲装置的托盘高度及防撞木厚度,取Hg=11m,可利用原提升机的基础大梁安装防撞梁;由于卸载口加高和箕斗长度加大,稳罐装置在原来基础上加高4.5m,原罐道绳继续使用。
4)井筒装备改造。原箕斗断面为2200mm×1100 mm,高7.9m,有效载荷5.5t,改造后箕斗断面不变,本体高加长至11m,有效载荷10t,自重16t;并对箕斗卸载曲轨进行改造,将箕斗直板闸门同侧卸载改为曲轨式卸载;将Φ35mm罐道绳更换为Φ46mm密封罐道绳,采用重锤拉紧式钢丝绳罐道装置;提升主钢丝绳4条(Φ36mm)型号为ZBB6×31WS+FC1570,尾绳2条型号为P8×4×19-148×24。
5)井口受煤仓、给煤机改造。将现有受煤仓有效容积20t,加高1m,容量增加至30t,提高卸载点高度;将原往复式给煤机300t/h,更换为给料量400t/h带式给煤机,其尺寸不变。
6)井底装备改造。给煤机由原来往复式煤机300t/h更换为给料量750t/h带式给煤机;定量斗将现有容量5.5 t,改造为10t定量斗;定量侧采用YCF-24型定量装置,控制系统采用液压控制系统;由于箕斗加长,稳罐道在原来基础上向下延长5m,防撞梁标高-296.26m,有效过卷距离10.5m。
7)井上下原煤运输系统改造。将主井底SD-150皮带机改造为一部2×132kW皮带机,带速由原来2m/s提高到2.5m/s,优化改造各采区运输皮带系统将带速提到2.5m/s。同时,将地面生产运输皮带也进行了相应升级改造,实现集中控制,满足生产需要。
4 提升系统改造后效果
1)通过提升系统改造,解决主井提升机超负荷运转现象,有充足的检修时间,保证提升机安全可靠运行,彻底解决提升机与井塔产生共振问题,消除重大安全隐患。
2)通过提升系统改造,箕斗由原来5.5t增加到10t,提升速度由原来7.7m/s增加到9.16m/s,一次循环时间由原95S降到90S,提升能力由原来1.04Mt/a提高到2.16Mt/a。
3)优化改造井上下运输系统,地面排矸系统,解决了制约采掘生产、运输瓶颈,全力打造高效生产模式,将副提的矸石通过主井提升,增加掘进煤0.3Mt/a提升能力,彻底解放副井的排矸,实现了主提系统煤矸一体化连续提升、运输。
4)通过对箕斗卸载曲轨技术改造,将箕斗直板闸门同侧卸载改为曲轨式卸载,缩短提升时间,同时,减少了2台3m3压风机及气缸、小跑车等配套设备,降低了维修量和事故率,提高箕斗卸载可靠性。
5)通过对提升机进行改造,主滚筒直接与1400kW低速直流电机相连,这种机械配套方式去掉传动减速箱,减少了设备隐患,减少机械维修工作量,相应增加了提升时间。
将提升机电控升级改造为TKM/Z型,主控系统由全数字闭环控制软件及硬件构成,PLC1和PLC2实现互为冗余备用,系统无触点化和数字化,抗干扰能力强,实现了提升机在提升过程中启动、运行、减速、爬行、停车自动化提升。
6)采用E141E恒减速液压站,与电控系统配合实现恒减速控制制动,同时保留原有恒力矩二级制动性能,可在恒减速控制失效时,自动转换为恒力矩制动状态,增加了系统运行安全可靠性。
5 结语
依托科技创新,将塔式多绳摩擦轮提升机升级改为落地式多绳摩擦轮提升机,加大箕斗容量,提高运行速度,增加提升能力,打造煤矸一体化提升高效创新生产模式,实现主提煤矸一体化连续提升,彻底解放副井排矸,消除设备隐患,提高提升机运行可靠性,具有较大安全效益和经济效益,实现了矿井可持续发展。