煤仓快速修复技术实例分析
2014-08-15姜喜林
姜喜林
(黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 鹤岗分公司,黑龙江 鹤岗154100)
随着安全高效矿井建设和机械化水平不断提高,采煤队组个数减少、单产提高,矿井逐步实现集约化生产,富力煤矿二水平五分段-450m综采工作面生产的煤炭、掘进工作面出煤进入-443m阶段煤仓,通过该煤仓在折二皮带井筒内的给煤机装入钢带机,进入运煤系统运至地面,-443m阶段煤仓对连续生产起着重要的缓冲作用。
1 煤仓概况
1.1 位置及作用
-443m阶段煤仓位于二水平五分段-443m皮带石门前部,为采区内11、18-2、21、22、27和29层煤开采及准备巷道的掘进煤提供存储空间。
1.2 地质概况及失修情况
该煤仓上口标高-443.368m,下口标高-494.392 m,深度为51m,直径Φ6.5m,容积为1425m3,原支护形式为混凝土碹,厚度400mm。由该仓上口每天进入的煤炭近万吨。该煤仓长期受煤流的冲击,在井壁出现两条垂直方向的沟,一条沟位于煤仓上口往下3~21m处,塌进深0~1.5m,宽0~1.8m,高18m,比较完整;另一条沟位于煤仓上口往下12~41m处,塌进深0~4.6m,宽0~4.1m,高29m,塌冒比较严重,两条沟之间相距6.5m,两条沟相向而对。仓壁开裂,由原来的均匀受力,变为局部集中受力,煤仓壁易失稳,且仍在继续恶化,仓帮坠仓砸坏下部给煤机,有造成综采工作面停产的危险。因此,修复加固-443m阶段煤仓成为当务之急。
2 修复方案的选择
2.1 方案比较
方案一:选用传统的配筋发碹,要经过绑扎主、副筋,支模浇灌混凝土发碹等工序,整套工序完成再加上养护时间,需要70天;方案二:选用锚网喷+全长注浆锚索联合支护技术,预计需42天。通过方案对比,认为配筋发碹施工工期太长,因而采用锚网喷+全长注浆锚索联合支护方案。
2.2 支护方法
锚网喷+全长注浆锚索:采用锚杆长为2000mm的Φ20mm螺纹钢,锚杆间排距为600mm×600mm,采用树脂药卷端头锚固,单孔药卷为1卷。钢筋网规格为1000 mm×2000mm,眼孔为70mm×70mm,网间搭接为100 mm,并用铁线逢环必联,把钢筋网扭连成整体,全长注浆锚索间排距为1500mm×2000mm,全长注浆锚索钢铰线长度为6300mm,钢梁长度为800mm,钢绞线外露长度不大于300mm,单孔药卷为2卷,锚索初承力必须达到80 kN,喷浆厚度为100mm。
2.3 全长注浆锚索加固技术
全长注浆锚索是一种将现代注浆技术、柔性锚索和端锚有机地结合在一起的新型支护技术。它不仅具有普通锚索的吊、挤压加固、组合拱以及楔固等作用外,还具有以下主要支护作用:
(1)改善围岩性质,提高围岩承载能力。注浆后,浆液将松散破碎的围岩胶结成整体,提高了岩体内聚力、内摩擦角及弹性模量,从而提高了岩体强度,可实现利用围岩本身作为支护结构的一部分,且与原岩形成一个整体,使巷道保持稳定而不易破坏。
(2)高预应力锚索。全长注浆锚索具有高预应力的特点,索体采用高强度螺旋肋预应力钢丝编绞而成,特别适用于施加很高的预应力。岩体压力荷载通过锚索被传递到深部稳定的岩体,深部稳定的岩层自稳潜能得到充分发挥,可有效控制巷道变形。
(3)强化组合拱。利用全长注浆锚索注浆充填围岩裂隙,配合锚网喷支护,形成了多层有效组合拱,即喷网组合拱、锚杆压缩区组合拱及浆液扩散加固拱,从而扩大了支护结构的有效承载范围,大大提高了支护整体承载能力。
(4)技术关键:施工中,按锚索眼间排距画好眼位,打好每一个锚索孔,并用封孔器封好孔,达到最终注浆不露浆液的目的。注浆时,确保每根锚索都达到5.0~7.0MPa,使浆液充分注到岩体内部,形成一个完整的强化组合拱。
3 修复措施
1)修复煤仓前,必须要求相关的皮带负责人在下仓期间严禁开动皮带机。
2)皮带停机后立即对煤仓上口周围脏杂物清理干净,保证仓口不得有闲置物料,其它物料必须置于仓口以外不小于10m的安全宽敞地点码放整齐,备齐修复煤仓所用支护材料。
3)在煤仓上方11#工字钢天轮架上固定天轮,人员上下煤仓用20t回柱绞车牵引,牵引钢丝绳为Φ21.5mm;钢丝绳固定10t旋转钩头。钩头上吊挂1m3的吊桶,吊桶上方固定Φ1200mm桶伞,以防止仓壁落矸伤人,吊桶用于工作人员上下煤仓。
4)施工人员必须从仓口到仓底,自上而下施工,施工时煤仓放满煤,下口给煤机安排专人看管。
5)由于煤仓内有煤,施工期间必须安设局部通风机进行通风,以提供新鲜风,供施工人员的正常呼吸。
6)工作人员在煤仓内站在煤上施工时,必须系上安全带,安全带的安全长度为施工点到煤仓上口固定点的有效范围。
4 技术经济效果分析
1)锚网喷+全长注浆锚索支护技术能获得较高的支护强度和围岩加固作用,能主动支护仓体,当仓体破碎裂隙发育时,其浆液能充填裂隙起到固结仓壁作用,集悬吊、挤压加固、固结仓体于一体,尤其能解决破碎松软围岩,特大断面以及大跨度硐室巷道支护难题。
2)经济效益对比:每米煤仓加固锚网喷+全长注浆锚索支护材料费用4562.2元,每米煤仓配筋发碹加强支护的材料费8232.1元,两者相比,每米节约支护材料费3669.9元,大约节约支护材料费16万余元。
5 结语
该工程于2012年6月5日开始施工,7月17日顺利完工,经过1年的使用,取得了良好的修复效果。实践证明采用锚网喷+全长注浆锚索加强破碎围岩具有如下优点:
1)适合大跨度硐室、断层破碎带的有效加固,为复杂困难条件下巷道维修提供了一条新的有效途径;
2)注浆本身对已出现松动的围岩还具有明显的胶结加固作用,加固效果突出;
3)施工方法简单、快速、提高了安全可靠程度。
〔1〕谢子良.高预应力强力支护系统在王坡煤矿的应用〔J〕.煤矿开采,2010.
〔2〕康红普,王金华.煤巷锚杆支护理论与成套技术〔M〕.北京:煤炭工业出版社,2007.
〔3〕何满潮.中国煤矿锚杆支护理论与实践〔M〕.徐州:中国矿业大学出版社,2004.